150t/h 循環(huán)流化床鍋爐給煤系統(tǒng)的改進(jìn)
本文介紹了青山紙業(yè)股份有限公司熱電廠150t/h CFB鍋爐給煤系統(tǒng)存在的問題,經(jīng)多次改進(jìn)的措施及其效果,對(duì)給煤管的布置方式、材質(zhì)選擇、密封風(fēng)、播煤風(fēng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析和探討,提出了一些具體的實(shí)施措施和建議,提高了給煤系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性能。
關(guān)鍵詞 循環(huán)流化床鍋爐 給煤系統(tǒng) 改進(jìn)
前言
循環(huán)流化床鍋爐在我國已有多年的發(fā)展,特別是近年來,隨著循環(huán)流化床燃燒技術(shù)不斷地成熟與進(jìn)步,循環(huán)流化床鍋爐越來越得到廣泛的應(yīng)用,但作為與之配套的給煤系統(tǒng)的設(shè)計(jì),往往得不到足夠的重視,這與循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的迅猛發(fā)展是很不相稱的[1] ,而給煤系統(tǒng)運(yùn)行的正常與否,直接影響到循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性,特別是給煤系統(tǒng)的斷堵煤將導(dǎo)致床溫的下降,嚴(yán)重的將導(dǎo)致鍋爐滅火,給機(jī)組的安全運(yùn)行造成很大的隱患。
青山紙業(yè)股份有限公司熱電廠6#鍋爐為濟(jì)南鍋爐集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的YG—150/9.8—M1型循環(huán)流化床鍋爐,燃用福建無煙煤。2006年7月機(jī)組投入試運(yùn)行,2006年8月機(jī)組正式投入運(yùn)行,自投入運(yùn)行以來,給煤系統(tǒng)就暴露出了一系列問題,運(yùn)行前期頻繁堵煤,使鍋爐的運(yùn)行極不穩(wěn)定,不僅限制了機(jī)組的發(fā)電量,而且嚴(yán)重影響了向外供汽。曾多次因下煤管堵造成鍋爐滅火機(jī)組停運(yùn),嚴(yán)重地制約了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 給煤系統(tǒng)概況及分析
目前循環(huán)流化床的給煤布置方式很多,有前墻單級(jí)多點(diǎn)給煤、后墻回料閥多級(jí)多點(diǎn)給煤、前后墻聯(lián)合給煤等諸多方式,對(duì)于中小型循環(huán)流化床鍋爐,一般趨向于采用前墻給煤方式。據(jù)研究表明[2] ,采用爐前給煤方式,系統(tǒng)簡化且便于操作、可提高給煤的可靠性,只要保持合適的給煤點(diǎn)數(shù)量,對(duì)于燃燒效率沒有多大影響。
青山紙業(yè)熱電廠6#鍋爐采用3點(diǎn)給煤沿前墻水冷壁下部收縮段寬度方向均勻布置進(jìn)入爐膛密相區(qū),給煤管為三根φ325×10的普通碳鋼管,給煤機(jī)出口設(shè)電動(dòng)插板門,下部用天方地圓與給煤直管段相連,給煤管直管段由于位置所限原設(shè)計(jì)采用“S”型落入給煤斜管,給煤斜管與水平面夾角為45°,給煤管與水冷壁夾角為35°,給煤斜管內(nèi)設(shè)置托板便于煤滑落,托板為普通碳鋼材料,在托板下設(shè)有一股φ57×3.5播煤風(fēng)從給煤管底部出口進(jìn)入燃燒室,在耐壓稱重給煤機(jī)尾部設(shè)備設(shè)一股φ159×4.5作為給煤機(jī)密封風(fēng),在給煤斜管還設(shè)有φ108×4的觀察孔,給煤管布置簡圖參見圖1所示。
給煤系統(tǒng)特點(diǎn):
1、給煤直管段較短,垂直距離只有1.5m,煤下落的速度較小,下落動(dòng)能不足,且因給煤機(jī)安裝位置所限采用“S”型的獨(dú)特結(jié)構(gòu),更是降低了煤下落的動(dòng)能,造成下煤不暢,煤極易在此處堆積,造成堵煤且不易疏通。
2、給煤斜管段較長,并且傾斜角度較小,與水平面夾角僅為45°,造成煤粒下落動(dòng)能不足,僅有自重的一小部分,并且還要克服自身的流動(dòng)阻力及爐內(nèi)煙氣阻力。當(dāng)煤的表面水份較大時(shí),煤的粘滯力較大,情況更加嚴(yán)重。
3、播煤風(fēng)布置在進(jìn)燃燒室的給煤出口處,播煤風(fēng)對(duì)給進(jìn)的煤僅起到播撒作用,而對(duì)于下落的煤流不能起到吹送作用。
4、為防止?fàn)t內(nèi)煙氣經(jīng)給煤管返竄,在給煤機(jī)尾部設(shè)有給煤密封風(fēng),給煤密封風(fēng)作為整個(gè)給煤系統(tǒng)的密封風(fēng)源。
2 爐內(nèi)正壓對(duì)給煤系統(tǒng)的影響分析
循環(huán)流化床鍋爐的給煤按給煤點(diǎn)的壓力來分有正壓給煤和負(fù)壓給煤兩種方式,負(fù)壓給煤的給煤點(diǎn)位置一般較高,其優(yōu)勢在于給煤能較為順暢地進(jìn)入爐內(nèi)燃燒,播散面積較大,不易發(fā)生堵煤現(xiàn)象,其缺點(diǎn)是細(xì)顆粒燃料未經(jīng)過高溫料層就被煙氣帶入懸浮段,在懸浮段停留時(shí)間較短,即使有較高的溫度,也得不到充分燃燒,增大了飛灰含炭損失[3] ,負(fù)壓給煤一般使用在循環(huán)倍率比較低,有一明顯的料層界面,負(fù)壓點(diǎn)相對(duì)較低的鍋爐中[4] ,如鼓泡流化床鍋爐;對(duì)于中高倍率的循環(huán)流化床鍋爐而言,爐內(nèi)基本處于正壓狀態(tài),負(fù)壓點(diǎn)很高或不存在,因此只能采用正壓給煤[4] ,青山紙業(yè)熱電廠6#鍋爐給煤就屬于正壓給煤,其負(fù)壓點(diǎn)在爐膛出口標(biāo)高32.1m處,對(duì)于本臺(tái)鍋爐由于是燒福建無煙煤,其給煤的優(yōu)勢在于由給煤點(diǎn)進(jìn)的煤直接進(jìn)入爐床密相區(qū),爐床密相區(qū)床溫很高,著火條件優(yōu)越,尤其是對(duì)于燒揮發(fā)分低的福建無煙煤更顯示其著火的優(yōu)越性,但其缺點(diǎn)也是明顯的,由于循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特點(diǎn),必然有大量的循環(huán)灰在爐內(nèi)循環(huán),加上福建無煙煤自身的特點(diǎn)(具有強(qiáng)烈的熱破碎性質(zhì)[5] ,較強(qiáng)的成灰特性,原煤細(xì)顆粒含量大[1] ),使得爐內(nèi)的灰循環(huán)濃度很高,爐內(nèi)正壓很大,爐內(nèi)煙氣返竄至給煤管,煙氣碰到溫度低的煤,水份析出來,更加劇了堵煤,嚴(yán)重時(shí)煙氣可以返竄至給煤機(jī),造成給煤機(jī)的皮帶超溫,皮帶滾筒處粘煤嚴(yán)重,皮帶跑偏,給煤機(jī)內(nèi)的積存大量較潮濕的煤。給煤管處的正壓還造成運(yùn)行人員無法及時(shí)地處理堵煤,也無法從給煤管的觀察孔處觀察下煤與爐內(nèi)燃燒的情況。
3.1 運(yùn)行初期給煤系統(tǒng)出現(xiàn)的問題、分析及初步改進(jìn)措施
鍋爐前期燃用的燃料是煙煤,煙煤的熱值在20~22MJ/kg,揮發(fā)分11~15%,灰分30%左右,給煤系統(tǒng)投入時(shí),開啟給煤機(jī)尾部密封風(fēng)和播煤風(fēng),本臺(tái)鍋爐陸陸續(xù)續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后,給煤系統(tǒng)在運(yùn)行中逐漸暴露的問題有:
其一、經(jīng)常在單臺(tái)給煤量不大僅4~5t/h 時(shí),就在下煤管“S”段發(fā)生經(jīng)常性堵煤,堵煤程度不一,如前文所述,在“S”段處煤堆積,再堆積到上部直管段,運(yùn)行人員對(duì)于此處的堵煤一般采取上捅下敲的辦法,由于是“S”結(jié)構(gòu),疏通難度很大,疏通時(shí)間較長,而疏通后再運(yùn)行一段后又可能再堵,且三根給煤管經(jīng)常輪流堵煤,“S”管段堵煤嚴(yán)重時(shí)堵到給煤機(jī)出口,不得不打開給煤機(jī)出口的后蓋板處理堵煤,處理時(shí)間較長,鍋爐床溫下降很快,不僅給運(yùn)行人員增大了勞動(dòng)強(qiáng)度,而且影響到鍋爐后繼運(yùn)行的安全穩(wěn)定性;
其二、給煤斜管底部積煤,隨下煤量不斷增加,積煤越來越多,造成管路不暢通,運(yùn)行中每班都要處理好幾次,且需冒著爐內(nèi)煙氣反竄的危險(xiǎn)通過捅或敲手段來處理堵煤,堵煤嚴(yán)重時(shí)不得不用壓縮空氣來吹掃,對(duì)給煤的影響較大,床溫?zé)o法提升,造成燃燒不穩(wěn);
其三、盡管在給煤機(jī)尾部設(shè)有密封風(fēng),但煙氣反竄十分嚴(yán)重,密封風(fēng)無法壓住煙氣,對(duì)給煤皮帶安全不利,運(yùn)行常有發(fā)生因皮帶超溫而聯(lián)動(dòng)給煤機(jī)跳閘,超溫信號(hào)不消除則給煤機(jī)無法啟動(dòng),另外給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)開啟,使皮帶滾筒處粘煤較多,經(jīng)常造成皮帶跑偏,運(yùn)行需處理多次,嚴(yán)重影響給煤。
對(duì)于“S”管段處容易堵煤,稍有常識(shí)的人就可明顯認(rèn)識(shí)到,在鍋爐投入試運(yùn)行之前,已有很多人認(rèn)識(shí)到并建議改為垂直管段,原來主要困難在于現(xiàn)場位置所限,要改為垂直管段就必須適當(dāng)加長斜管的長度(參見圖1),而現(xiàn)場位置緊湊,加長斜管段后占用平臺(tái)一部分空間,對(duì)以后處理給煤斜管的堵煤增加難度,而平臺(tái)前方有風(fēng)管和許多儀表導(dǎo)管導(dǎo)致平臺(tái)無法拓寬,并且由于是原設(shè)計(jì),基于種種原因,在鍋爐投入試運(yùn)行前并未做改動(dòng),在給煤系統(tǒng)投入運(yùn)行后,實(shí)踐證明此處極易堵煤,必須作改造否則影響鍋爐運(yùn)行。
但改造必須有合適的較完整的方案,不能簡單地將“S”型管段改為垂直管就了事,除了考慮此處的堵煤外,還需考慮給煤斜管處的堵煤以及爐內(nèi)正壓對(duì)給煤的影響,通過查閱資料和走訪有關(guān)廠家結(jié)合我們自身的認(rèn)識(shí),我們對(duì)給煤系統(tǒng)進(jìn)行了更為詳細(xì)的討論與分析:
1、對(duì)于前墻給煤的類似電廠,我們感覺到東鍋產(chǎn)的鍋爐在給煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)上有獨(dú)到之處,東鍋前墻給煤一般是采用方形碳鋼管,緊靠爐前,主要靠煤的重力作用給煤,并且設(shè)計(jì)了多路的密封風(fēng),在靠近給煤口處還有播煤風(fēng),對(duì)于爐型已確定的本臺(tái)鍋爐,由于爐內(nèi)開孔已定型,給煤機(jī)位置已靠近爐前,模仿改造是不可能的,但東鍋的密封風(fēng)的設(shè)計(jì)對(duì)于本臺(tái)鍋爐是有借鑒意義的。
2、對(duì)于給煤“S”型管段必須改為垂直管,實(shí)踐已證明了此處非改不可,這一點(diǎn)勿庸置疑,為配合將給煤“S”型管段改為垂直管,應(yīng)適當(dāng)加長斜管的長度。
3、給煤斜管段與水平面夾角僅為45°,能否考慮增大其角度,將其傾斜角度加大到60°或更多,這樣煤粒的下落動(dòng)能明顯增加對(duì)于下煤有利,但在爐內(nèi)給煤孔位置已確定且其內(nèi)澆注料已澆注成型的情況下,無法進(jìn)行改動(dòng)。
4、能否考慮將直管段前移更靠近爐前,這樣直管段更長,煤下落的動(dòng)能加大對(duì)給煤有利,但因?yàn)榻o煤機(jī)的給煤出口已靠近爐前,也無法進(jìn)行改動(dòng)。
5、由于運(yùn)行中給煤斜管底部積煤,隨下煤量不斷增加,積煤越來越多,造成管路不暢通,運(yùn)行中每班都要處理好幾次,嚴(yán)重影響給煤,床溫?zé)o法提升,造成燃燒不穩(wěn),因此必須考慮在斜管端部增設(shè)吹送風(fēng),以保證下煤順暢。
6、設(shè)在給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)盡管有開啟,但運(yùn)行中無法抑制爐內(nèi)煙氣的反竄,不僅易造成給煤皮帶超溫、給煤機(jī)內(nèi)的煤積存大量較潮濕的煤;堵煤信號(hào)裝置因煤粒擠壓而誤動(dòng)作;并且此密封風(fēng)的開啟還易使皮帶滾筒處粘煤較多,經(jīng)常造成皮帶跑偏需要處理;而爐內(nèi)煙氣的反竄造成運(yùn)行人員無法及時(shí)地處理堵煤,更無法從給煤斜管處的觀察孔觀察下煤與爐內(nèi)燃燒的情況。因此必須考慮增設(shè)密封風(fēng),位置在給煤斜管靠近燃燒室處,以此來替代原有的給煤機(jī)密封風(fēng)以利于安全。
通過上述的分析討論并結(jié)合本臺(tái)鍋爐給煤系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)踐,我們對(duì)給煤系統(tǒng)下煤管進(jìn)行逐步改造,將給煤“S”型管改為直通管,適當(dāng)加長給煤斜管的長度,在給煤斜管靠近燃燒室的適當(dāng)位置與給煤斜管成25°的角度加一股φ73的風(fēng)作為密封風(fēng)通過噴嘴進(jìn)入管內(nèi),在給煤斜管端部加一股的φ57×3.5吹送風(fēng),其風(fēng)源按就近原則均從φ159×4.5的播煤風(fēng)母管(來自一次冷風(fēng),風(fēng)壓8~9 kPa左右)取出,同時(shí)對(duì)給煤斜管端部的原觀察孔進(jìn)行適當(dāng)移位,在給煤斜管中部便于在運(yùn)轉(zhuǎn)8米平臺(tái)人工處理堵煤的位置增設(shè)φ108×4的捅煤孔,改造簡圖參見圖2
3.2 改造后的給煤系統(tǒng)出現(xiàn)的問題、分析及進(jìn)一步改進(jìn)措施
給煤系統(tǒng)經(jīng)上述全部改造完成后,所燃用的燃料改為用福建永安等地的無煙煤,熱值一般在17.5~20MJ/kg,揮發(fā)分3~8%,灰分30~35%左右。給煤系統(tǒng)投入后,對(duì)于風(fēng)系統(tǒng)除了開啟播煤風(fēng)外,還開啟了改造后增加的給煤吹送風(fēng)和給煤管密封風(fēng),關(guān)閉原設(shè)計(jì)在給煤機(jī)尾部的密封風(fēng),改造主要解決了原來在“S”型管段處老堵煤且堵煤不易疏通的問題,使得2006年11月3日6#爐點(diǎn)爐以后,運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,改造取得了一定的效果。隨著機(jī)組逐步正常,鍋爐帶的負(fù)荷也較試大,一般在130~150t/h,此時(shí)每臺(tái)給煤機(jī)的給煤量一般都在8~10 t/h之間,給煤量較前期6~8 t/h大,給煤系統(tǒng)經(jīng)改造投入運(yùn)行出現(xiàn)的問題仍然有:
其一、在給煤直管段與給煤斜管段的三通處堵煤,盡管在此處有一股吹送風(fēng),但對(duì)于煤流的吹送作用有限,堵煤可堵到觀察孔,為疏通堵煤不得不打開觀察孔蓋進(jìn)行捅煤,而一旦有所疏通,則爐內(nèi)煙氣反竄嚴(yán)重,對(duì)繼續(xù)疏通堵煤難度很大,工作條件惡劣。
其二、對(duì)于三通處的堵煤,如果未及時(shí)進(jìn)行疏通,不斷積煤會(huì)一直堵煤到直管段,對(duì)于直管段的堵煤疏通采取上桶下敲的辦法,而一旦有所疏通,則同樣爐內(nèi)煙氣反竄嚴(yán)重,對(duì)后繼疏通堵煤難度不利,工作條件惡劣。
其三、好不容易疏通三通口和直管段的堵煤后,又經(jīng)常發(fā)現(xiàn)在給煤斜管的堵煤仍十分嚴(yán)重,給煤托板上局部積煤多,對(duì)于此處的堵煤只能采取從斜管處的觀察孔及增加的桶煤孔側(cè)進(jìn)行疏通,由于斜管長度較長,捅煤工具作用區(qū)間受限制,并且爐內(nèi)煙氣的返竄嚴(yán)重影響疏通堵煤,疏通難度大。
其四、2006年11月10日以來,由于連續(xù)下雨,新到廠的原煤較濕,而煤棚庫容量小,沒有庫存干煤可以調(diào)整使用,使得三臺(tái)給煤機(jī)經(jīng)常發(fā)生斷煤、下煤管堵煤等故障。由于頻繁的斷煤和堵煤,使鍋爐的運(yùn)行極不穩(wěn)定,不僅限制了機(jī)組的發(fā)電量,而且嚴(yán)重影響了向外供汽。
針對(duì)以上運(yùn)行中給煤系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,我們采取了多種不同的調(diào)整措施,以觀察在不同的措施下給煤管的下煤情況,并對(duì)吹送風(fēng)、給煤管密封風(fēng)、給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)投入方式進(jìn)行了不同組合的調(diào)整,以期找出給煤管中容易積煤而造成堵煤的原因,便于在進(jìn)一步的改造中有針對(duì)性的采取措施。
通過一段時(shí)間的不同調(diào)整措施,我們注意到:
1、增設(shè)的給煤管密封風(fēng)的開啟對(duì)給煤的密封作用很有限,根本無法抑制爐內(nèi)煙氣的反竄。
2、經(jīng)觀察,在多次試驗(yàn)停吹送風(fēng)的情況下,給煤三通處更容易堵煤,在吹送風(fēng)開啟的情況下,堵煤情況有所緩解。
3、在同時(shí)開啟吹送風(fēng)、給煤管密封風(fēng)、給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)的情況下,給煤管的堵煤情況并未有減輕,相反的在處理堵煤時(shí),開啟觀察孔蓋后進(jìn)行疏通時(shí),由孔蓋處往外冒的風(fēng)更大,感覺往外冒的風(fēng)是常溫,在關(guān)閉給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)的情況下,則由孔蓋處往外冒的風(fēng)則明顯減小,從而說明是爐內(nèi)正壓把這股風(fēng)“壓”出來了,又由于給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)的開啟又易造成使皮帶滾筒處粘煤較多,經(jīng)常造成皮帶跑偏需要處理,有鑒于此,在此后運(yùn)行中我們一直關(guān)閉了給煤機(jī)尾部的密封風(fēng)。
4、由于運(yùn)行中的爐內(nèi)煙氣的反竄,運(yùn)行中根本無法觀察堵煤情況并進(jìn)行較為徹底的處理。利用有停爐的機(jī)會(huì),我們對(duì)給煤系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)在直管段與斜管段的三通口處附近掛煤較多,且兩管段的三通連接處由于管壁粗糙也掛了不少煤,從而導(dǎo)致經(jīng)常性的堵煤,說明增設(shè)的吹送風(fēng)動(dòng)力不足以吹走此處的煤流;另外,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行容易堵煤的另一個(gè)部位是給煤斜管中部,此處的給煤管內(nèi)托板有變形而堵煤,且斜管內(nèi)壁由于粗糙而極易掛煤。
致此,我們對(duì)給煤系統(tǒng)的堵煤情況有了進(jìn)一步的感性認(rèn)識(shí),必須解決給煤管內(nèi)壁不光滑易粘煤的問題,條件成熟時(shí)應(yīng)考慮將下煤管的材質(zhì)由普通碳鋼改為不銹鋼,必須重點(diǎn)考慮因爐內(nèi)正壓造成的煙氣反竄對(duì)給煤的影響,保證吹送風(fēng)的壓力足夠,下面結(jié)合本爐的給煤系統(tǒng)進(jìn)行分析,要使煤能夠順暢地通過給煤管進(jìn)入燃燒室,應(yīng)有以下平衡條件[6] :
Gsinθ+Ps-f≥P1
式中,G—煤的重度;θ—落煤管與水平面的夾角;Ps—吹送風(fēng)出口處壓力;f—系統(tǒng)流動(dòng)力阻力;P1—爐內(nèi)給煤口處壓力;
從式中可以看出,由于P1較大,又存在流動(dòng)阻力f,且Gsinθ相對(duì)變化不大,因此吹送風(fēng)出口處壓力Ps要足夠大才能滿足下煤的順暢要求,而爐內(nèi)給煤口處的壓力可用下式求得[7] :
P1 =PRmax(HRm-h(huán)1)/ HRm
式中,PRmax—爐膛最大壓力;HRm—布風(fēng)板至旋風(fēng)分離器出口煙道中心線的高度,本爐為26.1m;h1—布風(fēng)板至給煤口處的高度,本爐為1.875m。而爐膛最大壓力可用PRmax下式求得[7] :
PRmax=9.80665rdh0
式中,rd—床料堆積密度,取770kg/m3;h0—裝料高度,h0=hm/nb[7] ,其中hm—密相區(qū)高度,按本爐結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為5.3m,nb—床的膨脹度,按規(guī)定取10。
通過以上計(jì)算,就可求得本爐給煤口處的壓力P1=3.7kPa,從理論計(jì)算來看實(shí)際運(yùn)行中吹送風(fēng)的壓力為8~9kPa左右,遠(yuǎn)大于給煤口處的壓力,為什么無法順暢下煤呢?理論計(jì)算與實(shí)際確實(shí)相差較遠(yuǎn),但是我們還是認(rèn)為如果還能提高吹送風(fēng)的壓力,也許效果會(huì)不一樣,可能對(duì)下煤是更為有利的。于是,我們決定取消原先接自播煤風(fēng)母管(來自一次冷風(fēng),風(fēng)壓8~9kPa)的三根φ57×3.5的吹送風(fēng),而改從返料風(fēng)機(jī)出口接一路φ259×4.5的管(正常運(yùn)行時(shí)風(fēng)壓在15~16kPa,最大可達(dá)20 kPa)到爐前作為吹送風(fēng)母管,再從吹送風(fēng)母管各接一路φ108×4支管到給煤三根斜管處,吹送風(fēng)進(jìn)斜管內(nèi)還專門設(shè)計(jì)專用的噴嘴,以提高吹送風(fēng)的速度,期望能明顯改善下煤情況并在管內(nèi)形成負(fù)壓;另外在播煤風(fēng)母管與吹送風(fēng)母管設(shè)置聯(lián)絡(luò)風(fēng)門;為配合改造將給煤觀察孔由原來的φ108×4改為φ57×3.5;對(duì)于接自播煤風(fēng)管的給煤管密封風(fēng),因風(fēng)源來自一次冷風(fēng),運(yùn)行時(shí)作用不大,決定改接自爐前DN80的壓縮空氣管(到爐前壓力可達(dá)0.25MPa),以備運(yùn)行時(shí)處理堵煤和設(shè)備事故的需要。此項(xiàng)改造于2006年11月18日至21日利用停爐整修的機(jī)會(huì)進(jìn)行,此次對(duì)給煤系統(tǒng)的改造,暫時(shí)不考慮更換給煤管材質(zhì),主要是想通過進(jìn)一步的觀察以便在下次改造中繼續(xù)完善,此次改造可再參見圖2,只是圖中風(fēng)管尺寸有所改動(dòng),吹送風(fēng)和給煤管密封風(fēng)的風(fēng)源不同而已。
3.3 再次改造后的給煤系統(tǒng)的效果、出現(xiàn)的問題及分析、局部系統(tǒng)的試驗(yàn)
給煤系統(tǒng)經(jīng)此次改造投入運(yùn)行后(風(fēng)系統(tǒng)是只投入給煤吹送風(fēng),給煤密封風(fēng)因接壓縮空氣主要用于事故處理而未投入),給煤系統(tǒng)下煤管的堵煤現(xiàn)象明顯減少,由原來的幾乎班班堵煤多次減少到一星期或十幾天堵二至三次,并且較易疏通,疏通時(shí)間短,但當(dāng)原煤較濕時(shí),每班仍有兩到三次堵煤,堵煤次數(shù)較前也減少,但疏通仍較困難,總的來說給煤系統(tǒng)經(jīng)此次改造效果明顯,給煤系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性顯著提高,極大提高了鍋爐運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。
給煤系統(tǒng)經(jīng)再次改造后,我們?nèi)蚤L期密切關(guān)注給煤管的下煤情況,在這個(gè)過程中,主要重點(diǎn)是關(guān)注鍋爐運(yùn)行中的不同工況下爐內(nèi)壓力對(duì)給煤系統(tǒng)的影響,還有風(fēng)系統(tǒng)及給煤量對(duì)于下煤的影響,期間還作了些局部改造的試驗(yàn),以便于進(jìn)一步完善改造措施,我們對(duì)給煤系統(tǒng)的調(diào)試是邊試驗(yàn)邊進(jìn)行總結(jié)分析的:
1、在鍋爐正常運(yùn)行給煤較正常的情況下,打開觀察孔蓋進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)正壓仍很大,風(fēng)從觀察孔向外冒,給煤管無法形成負(fù)壓,更無從觀察爐內(nèi)火焰情況,原因是打開孔蓋破壞了原先的密封平衡,爐內(nèi)正壓將風(fēng)“壓”到煤管外,為了便于對(duì)比,我們用風(fēng)壓較低的一次冷風(fēng)作為吹送風(fēng)源做試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)關(guān)閉接自返料風(fēng)的總閥,打開播煤風(fēng)母管與吹送風(fēng)母管之間的聯(lián)絡(luò)風(fēng)門,此時(shí)打開觀察孔蓋,此時(shí)向外冒的風(fēng)顯著增大,而吹送風(fēng)倒回用返料風(fēng)機(jī)出口的高壓風(fēng)時(shí),此時(shí)向外冒的風(fēng)明顯減??;另外在全停吹送風(fēng)時(shí),則煙氣反竄十分嚴(yán)重,打開觀察孔時(shí)明顯有一股熱氣流向外噴,涂在給煤管外的油漆因高溫?zé)径冃蚊撀?。通過上述的多次試驗(yàn),我們認(rèn)識(shí)到在風(fēng)的管路一定的條件下,提高吹送風(fēng)的壓力明顯對(duì)下煤有利,吹送風(fēng)的壓力提高到一定程度甚至有可能在下煤管中形成負(fù)壓,還能通過觀察孔到觀察爐內(nèi)火焰情況。
2、利用點(diǎn)爐的機(jī)會(huì),我們認(rèn)真觀察了點(diǎn)爐過程中的下煤情況,點(diǎn)爐時(shí)由于返料風(fēng)機(jī)尚未投用,無法用壓頭高的返料風(fēng)作為吹送風(fēng),只能用一次冷風(fēng)作為吹送風(fēng)源,在打開給煤管的觀察孔蓋后,發(fā)現(xiàn)觀察孔的風(fēng)是往里吸,給煤管內(nèi)有負(fù)壓,通過觀察孔不僅可以看到給煤斜管的下煤情況,還可看到爐內(nèi)火焰的情況,這對(duì)現(xiàn)場觀察爐內(nèi)著火情況非常有利。在返料風(fēng)機(jī)投入正常后,吹送風(fēng)源改為用壓頭高的返料風(fēng),此時(shí)我們打開觀察孔蓋繼續(xù)觀察,發(fā)現(xiàn)在有一段時(shí)間內(nèi),給煤管仍能形成負(fù)壓,而到了一定時(shí)間則在觀察孔處開始有微正壓,到鍋爐正常負(fù)荷時(shí),則正壓就較大,風(fēng)從觀察孔向外冒,給煤管處的壓力與什么因素有關(guān)呢?經(jīng)過多次的現(xiàn)場觀察與爐內(nèi)工況的分析,發(fā)現(xiàn)主要原因在于爐膛壓差(表征爐內(nèi)灰循環(huán)濃度的高低的參數(shù))的不同對(duì)于給煤管的壓力影響有決定性作用,觀察發(fā)現(xiàn),在爐膛壓差≤1.0kPa時(shí),給煤管處都能形成負(fù)壓,在爐膛壓差>1.0kPa而<1.1kPa時(shí),給煤管為微正壓,而爐膛壓差>1.1 kPa,給煤管處的正壓隨爐膛壓差的增大而明顯增大。由于本爐正常運(yùn)行中爐膛壓差一般在1.1kPa~1.8kPa之間,爐膛壓差平均值在1.5kPa,爐內(nèi)正壓仍很大,此時(shí)就無法在下煤管處形成負(fù)壓。
3、爐膛壓差與煤的性質(zhì)有關(guān),煤中含灰量大,煤中細(xì)顆粒多,特別是福建無煙煤較強(qiáng)的成灰特性[1] ,使得爐膛壓差大,鍋爐運(yùn)行中的爐膛壓差比較大,對(duì)于爐膛上部水冷壁的吸熱是比較重要的,使得沿爐膛高度的上下床溫較為均勻,對(duì)于鍋爐帶負(fù)荷有利,但不可避免地使得水冷壁磨損加劇,而且使得爐內(nèi)正壓較大,爐內(nèi)壓力脈動(dòng)大,對(duì)于給煤有不利的因素。在煤質(zhì)一定的條件下,對(duì)于本臺(tái)鍋爐來說,爐膛壓差大是無法避免的。
4、壓縮空氣通過噴嘴能否產(chǎn)生射流作用,使得給煤管形成負(fù)壓?按照氣體動(dòng)力學(xué)理論,只要噴嘴合適是能夠形成射流作用并在管內(nèi)形成負(fù)壓的,實(shí)踐也完全能夠證明這一點(diǎn)的,我們?cè)谔幚斫o煤設(shè)備故障或較嚴(yán)重時(shí)堵煤事故時(shí),開啟用壓縮空氣為風(fēng)源的密封風(fēng),就能在管內(nèi)形成很大的負(fù)壓,這樣處理就有安全保證,否則無法處理,但用壓縮空氣作為密封風(fēng)源其缺點(diǎn)明顯:首先是用氣量大,無法保證生產(chǎn)要求,目前現(xiàn)狀空壓機(jī)已無更多能力提供大量的氣,并且壓縮空氣成本明顯較高(電機(jī)功率250kW),耗用不起,因此只有在緊急處理時(shí)才能用,且氣量只能滿足用于單根給煤管內(nèi)形成負(fù)壓,其次是壓縮空氣的質(zhì)量不穩(wěn)定,如壓縮空氣帶水,不但不能在給煤管形成負(fù)壓,還造成管內(nèi)的積煤潮濕加劇堵煤。
5、隨鍋爐運(yùn)行的逐步正常,給煤量一般比較大,單臺(tái)給煤量一般在8~10 t/h左右,原有的給煤管徑是否偏小而影響下煤,給煤管徑適當(dāng)加大對(duì)于下煤可能更為順暢,為此,我們用其中的一根給煤管(爐前靠左側(cè))進(jìn)行試驗(yàn),利用停爐機(jī)會(huì)將原給煤斜管從接頭處拆除,將給煤斜管管徑由φ325×10改為φ426×9裝上,經(jīng)一段時(shí)間與另外兩根給煤斜管下煤情況作對(duì)比,實(shí)踐證明,加大給煤管徑反而加劇了堵煤,煙氣反竄更為嚴(yán)重,經(jīng)常煙氣反竄造成其對(duì)應(yīng)的給煤機(jī)超溫,給煤機(jī)內(nèi)積存更多潮濕的煤,實(shí)踐證明,加大給煤管徑對(duì)下煤不利。
3.4 進(jìn)一步改造的完善措施及效果、給煤系統(tǒng)試驗(yàn)與建議
利用機(jī)組整修的機(jī)會(huì),我們對(duì)給煤系統(tǒng)在改造的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的完善:
1、天方地圓、下煤管及下煤管內(nèi)的托板材質(zhì)均由普通碳鋼改為不銹鋼材質(zhì)(1Cr18Ni9Ti),以解決下煤管內(nèi)壁易粘煤而造成堵煤的問題,同時(shí)也可有效減輕天方地圓處的磨損問題。
2、三根給煤管的管徑全部采用原設(shè)計(jì)的φ325×10的管。
3、在三根下煤直管段處各增加了一道堵煤信號(hào)裝置,提前預(yù)報(bào)堵煤。
4、在給煤斜管與直管三通口處增加一段8mm的給煤托板襯板,置于給煤托板上,材質(zhì)也為不銹鋼,以減輕因煤流下落對(duì)此處的沖擊磨損。
5、由DN80的壓縮空氣母管接出一路到吹送風(fēng)母管,其間設(shè)置聯(lián)絡(luò)門,以備運(yùn)行中更好地處理堵煤事故。
效果評(píng)估:通過以上的進(jìn)一步完善措施,經(jīng)運(yùn)行后收到了明顯成效,其一有效減輕了天方地圓的磨損,并解決了下煤管內(nèi)壁易粘煤而造成堵煤的問題。其二由于在直管段處增加了一道堵煤信號(hào),提前預(yù)報(bào)堵煤,使得運(yùn)行人員能夠提前處理此處的堵煤,增強(qiáng)了運(yùn)行的靈活性和給煤的可靠性,但由于正壓,有時(shí)會(huì)誤報(bào)停止給煤機(jī),經(jīng)復(fù)歸后即可重新啟動(dòng)給煤機(jī)給煤,為此我們又接了一路壓縮空氣至堵煤探頭盒,調(diào)整好壓縮空氣量與正壓平衡,也收到了效果,堵煤信號(hào)靈活好用。
由本文中3.3條中所述的試驗(yàn)及分析,在噴嘴及管路不變的條件下,鍋爐運(yùn)行中爐膛壓差較大的情況下,吹送風(fēng)壓力提高到多少可在給煤管內(nèi)形成負(fù)壓?為此,我們于2006年12月28日~2007年1月5日利用壓縮空氣進(jìn)行了多次試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)用爐前右側(cè)的一根給煤管作測試,關(guān)閉運(yùn)行時(shí)的吹送風(fēng)總門,關(guān)閉去另兩根給煤管的吹送風(fēng)門,打開壓縮空氣母管與吹送風(fēng)母管之間的聯(lián)絡(luò)門進(jìn)行試驗(yàn),在運(yùn)行中爐膛壓差1.5~1.8kPa的條件下,經(jīng)多次試驗(yàn)(包括有意對(duì)此管給煤量的調(diào)整),通過記錄設(shè)在吹送風(fēng)母管的壓力表顯示的數(shù)值,我們發(fā)現(xiàn)只要吹送風(fēng)壓力在53~55kPa內(nèi),就能在下煤管內(nèi)形成很好的負(fù)壓;通過計(jì)算,要使三根下煤管均能形成負(fù)壓,除了保證風(fēng)壓外,風(fēng)量應(yīng)保證不低于4.8km3/h,為此我們建議增設(shè)一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)來保證,通過選型可選參數(shù):升壓58kPa,風(fēng)量80m3/min,電機(jī)功率132kW。
增加一臺(tái)用于增壓用的羅茨風(fēng)機(jī)現(xiàn)已列入熱電廠的技改項(xiàng)目,預(yù)計(jì)實(shí)施后給煤系統(tǒng)的堵煤將大大減少,由于有效地抑制了爐內(nèi)煙氣的反竄,將極大地增強(qiáng)給煤系統(tǒng)及鍋爐運(yùn)行的安全可靠性。
羅茨風(fēng)機(jī)投用建議:為有效降低廠用電,羅茨風(fēng)機(jī)可考慮在每年雨季或來煤表面水份大較潮濕時(shí)投入;投用時(shí)可關(guān)閉原有的播煤風(fēng),通過羅茨風(fēng)機(jī)升壓的吹送風(fēng)作為氣力播煤風(fēng),可代替原有播煤風(fēng)和密封風(fēng),這樣進(jìn)入爐內(nèi)的冷風(fēng)量減小有利于燃燒
4 結(jié)語
對(duì)于給煤系統(tǒng)的改造,一定要結(jié)合鍋爐現(xiàn)場實(shí)際情況,本著安全經(jīng)濟(jì)的原則來進(jìn)行,按照“實(shí)踐、認(rèn)識(shí)、再實(shí)踐、再認(rèn)識(shí)”的觀點(diǎn),就能找到切實(shí)可行的措施,結(jié)合本爐的實(shí)際改造經(jīng)驗(yàn),我們有幾點(diǎn)體會(huì):
1、在下煤管中,煤流主要是靠自身的重力作用給煤,當(dāng)其自身的重力作用足以克服爐內(nèi)煙氣正壓及流動(dòng)阻力時(shí),下煤就比較順暢,為此設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證足夠的直管段長度,要保證斜管段與水平面的夾角不低于60°,以使煤流下落的動(dòng)能盡可能的大。
2、正壓密封給煤適用于煤比較干燥、給煤設(shè)備基本無故障的場合,在正壓密封給煤系統(tǒng)中,一定壓力的密封風(fēng)與爐煙在給煤管中處于相對(duì)平衡狀態(tài),而一旦平衡被打破,如某處密封不嚴(yán)、因處理堵煤或給煤設(shè)備故障需打開有關(guān)孔蓋時(shí),風(fēng)煙就可能從此處向外冒出。
3、給煤口處的壓力受爐膛壓差影響大,爐膛壓差越大,則給煤口處的壓力越大,且爐膛壓差與給煤口處的壓力不是成線性的正比關(guān)系,當(dāng)爐膛壓差大于某一值時(shí),給煤口處的壓力成倍增加,而福建無煙煤由于自身的特點(diǎn),使得爐膛壓差較大,除了影響到爐內(nèi)傳熱外,使得給煤口的正壓相對(duì)更大,因而給煤系統(tǒng)的煙氣反竄較同類型的爐子大。
4、應(yīng)考慮采用氣力播煤,以保證下煤的順暢,并用氣力播煤風(fēng)替代密封風(fēng)形成密封。氣力播煤風(fēng)的選擇應(yīng)遵循“高壓頭,小風(fēng)量”的原則,氣力播煤風(fēng)的壓力應(yīng)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行中給煤口處的壓力而選定,盡可能在給煤系統(tǒng)中形成負(fù)壓,如有必要應(yīng)考慮采用增壓風(fēng)機(jī)對(duì)氣力播煤風(fēng)進(jìn)行增壓。
5、應(yīng)考慮給煤管的材質(zhì),推薦使用不銹鋼材質(zhì),以克服管內(nèi)壁粘煤對(duì)給煤的不利影響。
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文章作者:戴新賢 青山紙業(yè)股份有限公司 福建沙縣青州 365506