福建無煙煤的的優(yōu)化燃燒
內(nèi)容摘要:福建無煙煤因其固有的特性,在傳統(tǒng)的煤粉爐或鏈條爐無法燃燒或燃燒不完全,因此, 不能得到廣泛有效地利用。本文根據(jù)石獅熱電廠一期工程35t/hCFB鍋爐近幾個月來的運(yùn)行實(shí)踐及調(diào)試數(shù)據(jù),從不同角度闡述了影響福建無煙煤燃燒的因素,提出了優(yōu)化福建無煙煤燃燒的運(yùn)行控制手段。從理論和實(shí)踐上證明了 CFB燃燒技術(shù)能最大程度地優(yōu)化福建無煙煤的燃燒。
概論
福建無煙煤煤質(zhì)較脆,揮發(fā)份低,細(xì)粉含量大(粒徑在lmm以下含量達(dá)45%以上),灰熔點(diǎn)低(易變形、結(jié)焦),著火溫度高。因此,燃用福建無煙煤鍋爐的熱效率普遍偏低,燃燒穩(wěn)定性差。如何優(yōu)化福建無煙煤的燃燒,提高燃用福建無煙煤鍋爐的熱效率。多年來一直是省內(nèi)外燃燒理論學(xué)術(shù)界十分關(guān)注的問題。本文試圖通過石獅熱電廠2× 35t/hCFB鍋爐近五個月來的運(yùn)行實(shí)踐,歸納總結(jié)燃用福建無煙煤CFB鍋爐在鍋爐選型、設(shè)計(jì)及運(yùn)行時應(yīng)注意的一些問題。
1 鍋爐特點(diǎn)
福建石獅熱電廠一期工程選用東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的35t/hCFB鍋爐兩臺,鍋爐型號為DG35/3.82—17,設(shè)計(jì)煤種為福建無煙煤。兩臺鍋爐于1998年12月19日至22日一次性通過72小時試運(yùn)行。并于1998年12月30日正式投入試生產(chǎn)運(yùn)行。
根據(jù)福建無煙煤的特性,結(jié)合本省燃用福建無煙煤CFB鍋爐的經(jīng)驗(yàn)及其存在的問題,在鍋爐總體設(shè)計(jì)上突出以下特點(diǎn):
1.1 在鍋爐水平煙道出口,左右對稱布置兩只上排氣、下出灰中溫旋風(fēng)分離器。因采用了兩只中溫旋風(fēng)分離器,所以,能把分離器的直徑設(shè)計(jì)得更小,從理論上講,保證分離器有較高的分離效率。
1.2 由于福建無煙煤細(xì)粉含量大,為了提高分離器捕捉不到的細(xì)粉的一次燃燼度。鍋爐設(shè)計(jì)時采取了以下措施:
1.2.1 適當(dāng)增加爐膛高度(自入煤口至爐膛出口高達(dá)15.5米),以增加細(xì)粉通過爐膛的時間。
1.2.2 沿爐膛高度,水冷壁表面敷設(shè)高達(dá)9米的耐磨磚作為衛(wèi)燃帶,以保證較高的爐膛出口溫度(850~875℃)。衛(wèi)燃帶采用掛磚形式。由于爐膛密、稀相區(qū)燃燒份額的不確定性,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行需要,可對燃燒室衛(wèi)燃帶的范圍進(jìn)行增減。
1.2.3 循環(huán)流化床鍋爐的密封問題也引起了我們的注意,制造商對此也給予了高度重視。對循環(huán)流化床鍋爐的密封問題若考慮不周,大量的循環(huán)灰將有可能逸出爐外,特別是從鍋爐頂棚外逸。針對這一問題,在過熱器管與鍋爐頂棚交界處加設(shè)密封盒并以耐火澆注料灌實(shí),外敷設(shè)保溫材料。確保了鍋爐運(yùn)行時具有良好的密封性。
近五個月的運(yùn)行情況表明,采取以上措施收到了良好的效果。
2 燃燒調(diào)整測試分析
為了對燃用福建無煙煤CFB的燃燒機(jī)理作較全面的分析總結(jié),石獅熱電廠和東方鍋爐廠研究所共同合作,于1999年1月中旬,分七個工況和兩個工況分別對1#、2#鍋爐進(jìn)行了燃燒調(diào)整,并對鍋爐熱效率、額定出力、最大出力和低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行等進(jìn)行了熱態(tài)測試。
2.1 燃用煤種成份分析
分析基碳:74.21%
分析基灰份:19.85%
全水份:6.13%
分析水份:1.72%
分析基揮發(fā)份:4.22%
分析基發(fā)熱量:26150KJ/Kg
2.2 燃用煤種粒度分布
≥8mm,占4.8%;
8~3mm,占28.07%;
3~lmm,占19.69%;
1~0.6mm,占9.43%;
0.6~0.28mm,占13.36%;
<0.28mm,占24.65%;
平均粒徑:1.59mm
2.3 主蒸汽參數(shù)
過熱蒸汽溫度:450±10℃
過熱蒸汽壓力:3.82±0.05MPa
2.4試驗(yàn)結(jié)果分析
試驗(yàn)結(jié)果表明:
2.4.l 鍋爐額定出力能穩(wěn)定在35t/h長期安全連續(xù)運(yùn)行;
2.4.2 鍋爐最大出力達(dá)40t/h;
2.4.3 鍋爐最低負(fù)荷在20t/L,能安全連續(xù)運(yùn)行。
2.4.4 根據(jù)調(diào)試數(shù)據(jù),對鍋爐的各項(xiàng)熱損失進(jìn)行計(jì)算,1#鍋爐的熱效率在工況五和工況六(較佳工況)均超過80%(設(shè)計(jì)效率為82.7%)。
3實(shí)踐運(yùn)行分析
鍋爐的出力、熱效率和運(yùn)行的穩(wěn)定性是考核鍋爐設(shè)計(jì)是否合理、運(yùn)行是否良好的主要指標(biāo)。運(yùn)行實(shí)踐表明,鍋爐的出力和熱效率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鍋爐能長期穩(wěn)定運(yùn)行。
下面根據(jù)運(yùn)行實(shí)踐及調(diào)試數(shù)據(jù),分別對1#、2#鍋爐的出力、熱效率和運(yùn)行的穩(wěn)定性進(jìn)行分析:
3.1 鍋爐出力
1#、2#鍋爐近幾個月來運(yùn)行實(shí)踐表明,兩臺鍋爐均能在額定工況下長期連續(xù)運(yùn)行(詳見圖一)。根據(jù)運(yùn)行實(shí)踐和調(diào)試數(shù)據(jù)表明:
3.1.1 鍋爐有較合理的受熱面布置,各主要溫度測點(diǎn)實(shí)際測量值與設(shè)計(jì)值基本吻合;
3.1.2 風(fēng)帽式流化密封回料器具有良好的自調(diào)節(jié)性能。能把分離器分離下來的物料連續(xù)、平穩(wěn)的送至爐膛,從而保證爐膛良好燃燒所必需的物料濃度;
3.1.3 經(jīng)過對回料器調(diào)整后,爐膛左右兩側(cè)溫度分布均勻,不存在偏流現(xiàn)象:
3.1.4 沿爐膛高度溫度分布(實(shí)測)合理:
爐床出口(標(biāo)高12.7m)溫度: 左側(cè):1037℃,右側(cè):1053℃;
爐膛中部(標(biāo)高16.1m)溫度: 左側(cè):995℃,右側(cè):995℃;
爐膛上部(標(biāo)高20.1m)溫度; 左側(cè):888℃,右側(cè):890℃;
上述數(shù)據(jù)表明,沿爐膛高度有較高的燃燒強(qiáng)度,爐內(nèi)燃燒基本良好。這是保證鍋爐出力的關(guān)鍵。
3.2鍋爐熱效率
燃用福建無煙煤的鍋爐,熱效率普遍不高。其主要原因在于:福建無煙煤揮發(fā)份低,不易燃燼。細(xì)粉含量大,造成飛灰可燃物含量大。降低了鍋爐熱效率。
1#、2#鍋爐經(jīng)過燃燒調(diào)整后,飛灰可燃物含量均控制在相對較低(相對福建無煙煤而言)的范圍內(nèi)(詳見表5)。這在很大程度上,確保了鍋爐正常運(yùn)行時有較高的熱效率,實(shí)踐運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,鍋爐正常運(yùn)行時,熱效率在76%~80%(詳見圖二)。
從燃燒調(diào)整數(shù)據(jù)和運(yùn)行實(shí)踐分析,我們認(rèn)為,采取下列措施可以降低鍋爐的機(jī)械熱損失,是提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵:
3.2.1 運(yùn)行風(fēng)速控制在適宜的水平(3.0~3.5m/s)
流化速度宜保持在30~3.5m/s水平,一方面保證了細(xì)煤粒通過爐膛的時間在較適當(dāng)?shù)乃?span>(4~5s),另一方面保證分離器有較大的進(jìn)口氣流速度,提高分離器的分離效率。
3.2.2 維持較高的料層厚度
表5的測試數(shù)據(jù)表明,工況1~2在較薄料層(風(fēng)室風(fēng)壓6000Pa)運(yùn)行時,q4高達(dá)15.877%。工況3~4運(yùn)行在較厚的料層風(fēng)室風(fēng)壓控制在8000~8500Pa,q4降低5個百分點(diǎn)。
3.2.3 確?;亓蠒惩?/p>
在回料器調(diào)整之前,爐膛左右兩側(cè)溫差較大,回料溫度在430℃以下。經(jīng)過對回料器調(diào)整后,回料溫度升至540~560℃(設(shè)計(jì)值567℃),爐膛兩側(cè)不存在溫差,爐膛出口溫度上升幅度達(dá)100℃。從而保證爐膛有較高的物料濃度,加強(qiáng)了爐內(nèi)的燃燒強(qiáng)度。工況6為回料系統(tǒng)調(diào)整后的燃燒工況,其q4比調(diào)整前又降低了2個百分點(diǎn)。
3.2.4 適當(dāng)?shù)亩物L(fēng)量將加強(qiáng)爐膛中、上部燃燒,降低飛灰可燃物含量
工況5為對二次風(fēng)調(diào)整后的燃燒工況。調(diào)試結(jié)果表明,當(dāng)二次風(fēng)量控制在占總風(fēng)量的20%~25%時(省煤器后的煙氣含氧量在5.5~6%左右),爐膛中、上部溫度有明顯提高,q4比調(diào)整前降低了1個百分點(diǎn)。這說明,對于難燃的福建無煙煤,二次風(fēng)在一定程度上仍能加強(qiáng)爐膛中、上部的燃燒強(qiáng)度。當(dāng)然,對于福建無煙煤的燃燒,二次風(fēng)的作用以及最佳二次風(fēng)量的份額還有待于進(jìn)一步探索。
3.2.5 維持較高的爐床溫度
運(yùn)行實(shí)踐表明,爐床溫度控制在980~1020℃比較適宜。一方面能提高整個爐膛的燃燒強(qiáng)度,另一方面能加大揮發(fā)份的析出速率,加快煤粒的早期著火及燃燒,充分發(fā)揮密相區(qū)的“熱飛輪”作用。
3.3 鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性
1#、2#鍋爐從投產(chǎn)至今,均能滿負(fù)荷連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。沒有出現(xiàn)過結(jié)焦現(xiàn)象。性能良好的回料系統(tǒng)對床溫能起到一定的調(diào)節(jié)作用。
4 存在和有待于解決的問題
兩臺鍋爐經(jīng)過近幾個月的運(yùn)行,也陸續(xù)暴露一些問題:
4.1 飛灰可燃物含量偏大
從表3飛灰粒徑分析報告看,分離器對98μm<d≤121μm的粒子分離效率較低。而這部分粒子占飛灰總額相當(dāng)大的比例。這是造成飛灰可燃物含量偏高的主要原因。
旋風(fēng)分離器對較大粒子(98μm<d≤121μm)分離效率不高的原因,我們認(rèn)為:
4.1.1 旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)上還有值得推敲的地方
從理論上講,小直徑旋風(fēng)分離器(Φ1620mm)對粒徑在100μm左右的粒子應(yīng)有非常高的分離效率。但是,從表3飛灰粒徑分析報告看,d>98μm的粒子仍占有相當(dāng)大的比例。這說明,分離器的分離效率還有待于提高。
4.1.2 燃用煤種細(xì)顆粒所占比例過大,在一定程度上影響分離器的切割粒徑(d50)
大比例的細(xì)粉粒極有可能使分離器的入口顆粒濃度大于理論上的臨界顆粒濃度。從而,增加了分離器的壓力損失,在一定程度上也影響了分離器的分離效率。根據(jù)CFB的燃燒機(jī)理及福建無煙煤的特點(diǎn),燃料粒徑分布宜控制在0~8mm,其中粒徑在1~5mm范圍宜占70~80%。
4.2 回料溫度(530~550℃)有偏低之虞
今后設(shè)計(jì)時可以考慮將回料器置于高、低過之間(甚至可以考慮將部分高溫過熱器屏置于分離器后),將回料溫度提高至750~800℃,這對穩(wěn)定床溫、加強(qiáng)爐膛上部燃燒強(qiáng)度有較大的幫助。
5 影響福建無煙煤燃燒的因素
純?nèi)加酶=o煙煤的鍋爐,就目前而言,燃燒工況較好者,其熱效率也只在80%左右。主要原因在于福建無煙煤的燃燒效率較低,q4仍維持在較高的水平。影響其燃燒效率的主要因素:
5.1 原煤粒度分布不均
原煤細(xì)粉含量所占比例過大,加上煤粒在揮發(fā)份析出階段破碎和燃燒過程磨損產(chǎn)生的細(xì)顆粒。一方面造成以揚(yáng)析夾帶形式離開床層的細(xì)顆粒增多,在一定程度上,降低了鍋爐的燃燒效率。另一方面造成爐膛密、稀相區(qū)的燃燒份額較難控制掌握,不易組織較理想的燃燒工況;
5.2 燃燒室高度不夠
運(yùn)行實(shí)踐表明,飛灰可燃物含量較高,這在一定程度上與燃燒室高度不夠有關(guān)。對于煤質(zhì)較脆、細(xì)粉含量特別多的福建無煙煤,為保證爐內(nèi)的良好燃燒,最佳爐膛高度與細(xì)煤粉燃燼度的關(guān)系,還有待于理論學(xué)術(shù)界進(jìn)一步探索。
5.3 分離器分離效率不高
運(yùn)行實(shí)踐表明,分離器的分離效率較低(這也是福建省CFB鍋爐普遍存在的問題)。
為了提高分離器的分離效率,除了完善分離器結(jié)構(gòu)外,設(shè)計(jì)時可以考慮采用二級分離布置,如慣性分離與旋風(fēng)分離串聯(lián)組合等。
5.4 煤粒子的燃燼度問題
對于分離器捕捉不到的粒子的一次燃燼度、燃燼時間及其燃燼時間與沿爐膛高度溫度分布(爐內(nèi)燃燒強(qiáng)度的強(qiáng)弱)的關(guān)系的密切性。目前仍缺乏能夠遵循的較詳細(xì)的定量描述。
以上問題,應(yīng)是今后鍋爐設(shè)計(jì)時應(yīng)著重考慮的問題。若較大粒徑(d>98μm)煤粒的燃燼度提高了,燃用福建無煙煤鍋爐的熱效率有望再提高5個百分點(diǎn)以上,達(dá)85~87%。
6 優(yōu)化福建無煙煤燃燒的展望
綜上所述,燃用福建無煙煤CFB鍋爐的出力和燃燒的穩(wěn)定性已基本得到解決。石獅熱電廠兩臺35t/hCFB鍋爐的近幾個月來的良好運(yùn)行,從實(shí)踐證明了這一點(diǎn)。根據(jù)幾個月來的實(shí)際運(yùn)行工況分析。我們認(rèn)為,對燃用福建無煙煤鍋爐,要收到良好的燃燒效果,鍋爐的正確選型行合理設(shè)計(jì)是關(guān)鍵。但是,正確的運(yùn)行方式尤為重要。
隨著CFB燃燒技術(shù)的不斷完善和運(yùn)行操作水平的不斷提高。我們認(rèn)為,CFB燃燒技術(shù)能從本質(zhì)上優(yōu)化福建無煙煤的燃燒。CFB鍋爐是確保福建無煙煤清潔、高效燃燒的較好爐型之一。但是,因福建無煙煤固有的“劣根性”。要較大幅度的提高其燃燒效率,還有待燃燒理論學(xué)術(shù)界進(jìn)一步努力探索。
表1 燃料粒徑分布
表2 大渣粒徑分布
表3 飛灰粒徑分布
表4.1 回料灰粒徑分布(左回料器)
表4.2 回料灰粒徑分布(右回料器)
表5 燃燒調(diào)整測試數(shù)據(jù)匯總
文章作者:蘇建明(石獅熱電有限公司 362700)