淺議440t/hCFB鍋爐的運行及管理
1 前言
龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程為四臺135MW機(jī)組,配四臺循環(huán)流化床鍋爐(其循環(huán)物料的分離采用汽冷分離器),設(shè)計燃煤為龍巖本地煤。自2005年7月#1機(jī)組開始調(diào)試至今,四臺機(jī)組已全部投產(chǎn)發(fā)電。從試運以來的一年多時間各系統(tǒng)運行良好,主要運行指標(biāo)符合設(shè)計要求,保護(hù)投入率達(dá)100%,機(jī)組滿負(fù)荷實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運行。當(dāng)然從調(diào)試到生產(chǎn)的整個過程,鍋爐也出現(xiàn)過一些問題,通過摸索、借鑒、總結(jié)、并進(jìn)行整改,部分問題取得了解決,但仍有一些問題還在摸索有待整改。
2 鍋爐設(shè)備概述
龍電的循環(huán)流化床鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-440/13.7-L.WM20型循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表一:
表一 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
過熱器流量 | t/h | 440 |
過熱蒸汽出口壓力(表壓) | MPa.g | 13.7 |
過熱蒸汽溫度 | ℃ | 540 |
給水溫度 | ℃ | 249.4 |
再熱蒸汽進(jìn)口壓力(表壓) | MPa.g | 2.74 |
再熱蒸汽進(jìn)/出口溫度 | ℃ | 322.7/540 |
排煙溫度 | ℃ | 139 |
鍋爐主要由燃燒室、汽冷分離器、自平衡"U"形回料閥和尾部對流煙道組成。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,底部為水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,#1、2鍋爐燃燒室內(nèi)布置雙面水冷壁來增加蒸發(fā)受熱面(#3、4鍋爐沒有設(shè)雙面水冷壁),并布置有8屏二級過熱器和6屏高溫再熱器。燃燒室后有2個平行布置的汽冷分離器,自平衡"U"形回料閥布置在分離器下,與燃燒室和分離器相連,形成一個物料循環(huán)回路。尾部對流煙道中布置三級過熱器、一級過熱器、冷段再熱器、省煤器和臥式空氣預(yù)熱器,一、二次風(fēng)分開布置。鍋爐設(shè)置6支
啟動燃燒器,其中床上啟動燃燒器2支(兩側(cè)墻各1支),床下燃燒器4支(后墻布置),用來加熱流化的床料,以保證固體燃料燃燒,并在鍋爐低負(fù)荷運行時帶部分負(fù)荷。冷渣器布置在爐膛前墻底部,為兩臺滾筒式冷渣器(原設(shè)計為風(fēng)、水聯(lián)合冷卻冷渣器,共2臺)。過熱蒸汽溫度采用二級噴水減溫調(diào)節(jié),減溫水取自給水泵出口。冷段再熱器、熱段再熱器入口布置有事故噴水,減溫水取自給水泵中間抽頭。
3 鍋爐運行分析及預(yù)防措施
本公司四臺440t/h循環(huán)流化床鍋爐,在福建地區(qū)屬最大流化床機(jī)組。作為燃用龍巖本地煤的大型流化床鍋爐來說,缺乏一些可借鑒的經(jīng)驗,如何解決龍巖煤揮發(fā)份低、燃燼度低、著火溫度高、燃燒穩(wěn)定性差等諸多難點,確保鍋爐穩(wěn)定運行,做好充分準(zhǔn)備及一些預(yù)防措施,顯得尤為重要。另外,針對存在的問題,如何去分析解決,也是提高機(jī)組健康水平的關(guān)鍵。
3.1 目前鍋爐存在的問題
我公司的CFB鍋爐雖然在啟動調(diào)試到投入運行總的說來較順利,但按照廠家的設(shè)計,結(jié)合目前運行實際,仍然存在以下問題:一、鍋爐排煙溫度在額定負(fù)荷時,四臺鍋爐實際運行值略高于設(shè)計值,在155~165℃左右(詳見表二),在一定程度上影響鍋爐效率;二、鍋爐的飛灰可燃物含量在10~15%左右,很難控制在10%以下,不僅影響鍋爐效率,而且影響了灰的綜合利用效果;三、由于原煤破碎到7mm以下,原煤水份稍大于8%時,在煤倉內(nèi)極易粘結(jié)和搭橋,使其有效容積大大減小,導(dǎo)致煤倉上煤時間短,甚至出現(xiàn)空倉,造成機(jī)組被迫降出力運行;四、從實際運行情況來看,單側(cè)給煤系統(tǒng)運行時,爐膛兩側(cè)煙溫偏差較大,可超過100℃,給床溫、汽溫調(diào)整帶來很大困難,給鍋爐的安全運行也造成威脅;五、由于機(jī)組每天參與調(diào)峰,特別是在雨季調(diào)節(jié)幅度更大,使得循環(huán)流化床鍋爐運行在高溫條件下爐內(nèi)溫度變化頻繁,易造成循環(huán)熱沖擊,再加上機(jī)械應(yīng)力,使耐火澆注料產(chǎn)生裂紋并脫落。幾臺鍋爐分離器入口水平煙道的耐火澆注料脫落面積較大,修復(fù)時間也較長,對機(jī)組發(fā)電量的影響較大。返料口也經(jīng)常漏灰,影響機(jī)組負(fù)荷和周圍環(huán)境;六、雖然在水位、爐膛負(fù)壓及蒸汽溫度等的調(diào)節(jié)上實現(xiàn)自動控制,但仍有一些有待進(jìn)一步摸索完善(如床溫控制、床壓、風(fēng)量等),以達(dá)到CCS協(xié)調(diào)控制。
表二 四臺鍋爐的運行參數(shù)(B-MCR工況)
鍋爐 運行參數(shù) | 設(shè)計值 | #1鍋爐 | #2鍋爐 | #3鍋爐 | #4鍋爐 |
排煙溫度 | 139℃ | 163/162℃ | 158/163℃ | 165/157℃ | 164/152 |
給水溫度 | 249.4℃ | 241.4℃ | 242℃ | 240.6℃ | 240.6℃ |
飛灰可燃物 | 8% | 14.5% | 15% | 13% | 11% |
3.2 對策及預(yù)防措施
針對以上問題,我們從一開始就認(rèn)真吸取國內(nèi)相同類型鍋爐及燃燒福建無煙煤CFB鍋爐的一些經(jīng)驗教訓(xùn),無論在啟動調(diào)試前還是在機(jī)組商轉(zhuǎn)后,一如既往的把鍋爐啟動點火、升溫升壓、正常運行調(diào)整、異?,F(xiàn)象等進(jìn)行分析、討論、制定防范措施,取得了一定的實效,大大提高了機(jī)組的運行水平。下面談幾點體會:
3.2.1 預(yù)防鍋爐發(fā)生燃燒事故
流化床鍋爐的燃燒事故主要表現(xiàn)為鍋爐結(jié)焦、過熱器超溫、分離器及返料器超溫結(jié)焦、爐內(nèi)爆燃或熄火等。燃用福建無煙煤的流化床鍋爐結(jié)焦、超溫等是很普遍的現(xiàn)象,原因很多,如原煤特性、流化不良造成局部或整體溫度過高或燃燒工況惡化等,為解決上述問題,主要應(yīng)做好以下幾條:一、認(rèn)真建立并執(zhí)行正確的啟動程序,規(guī)范操作;二及時投入聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng),嚴(yán)格按要求投煤、嚴(yán)防過早投煤;三、點火過程中要注意布風(fēng)的均勻性,經(jīng)常觀察流化情況,嚴(yán)格控制溫度變化率,避免突升突降;四、樹立一個觀念:在負(fù)荷與燃燒安全調(diào)整間,以燃燒安全調(diào)整優(yōu)先,要根據(jù)鍋爐燃燒狀況帶負(fù)荷,決不強(qiáng)帶負(fù)荷。
3.2.2 不斷摸索總結(jié),強(qiáng)化燃燒
對燃用福建無煙煤的CFB鍋爐來說,爐內(nèi)燃燒的好壞,對排煙及飛灰損失影響特別大,強(qiáng)化燃燒顯得尤為重要。排煙溫度升高不僅與配風(fēng)有關(guān),而且與尾部受熱面吹灰有關(guān);另外按鍋爐廠設(shè)計,省煤器入口水溫為249.4℃,而實際運行只有241℃左右,這可能與受熱面布置有關(guān),多方因素最終影響排煙溫度偏高。從目前鍋爐運行情況看,影響飛灰可燃物含量的因素較多,主要與爐膛的燃燒強(qiáng)度有關(guān),這在低負(fù)荷時較明顯;爐內(nèi)配風(fēng)不佳,煤從回料管中返回燃燒室,較細(xì)的煤粒由于沒有被二次風(fēng)吹入主床參與燃燒,而是從靠近后墻水冷壁區(qū)域直接通過分離器到尾部煙道,沒有燃盡,這與煤中細(xì)顆粒較多有一定關(guān)系。為了降低排煙溫度,降低飛灰可燃物,一方面著重在一、二次風(fēng)配比的調(diào)整上下功夫,尤其是燃用福建無煙煤,在保證總風(fēng)量的前提下,適當(dāng)增加一次風(fēng)量,確保氧量保持在不低于4.0%,提高燃燼度,降低尾部再燃燒;另一方面加強(qiáng)尾部受熱面吹灰,要求運行人員必須認(rèn)真執(zhí)行,專業(yè)定期抽查執(zhí)行情況并進(jìn)行考核,確保受熱面的熱交換在最佳狀態(tài)。
3.2.3 充分重視耐火材料的磨損
耐火材料的沖刷磨損是CFB鍋爐必須面對的問題,由于鍋爐本身特性,在運行中耐火材料每刻均在受到固體物料的磨損。其損壞的主要原因是溫度循環(huán)波動和熱沖擊及機(jī)械重力等造成裂縫或剝落,因此除在選型、設(shè)計施工上要認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)外,在運行保養(yǎng)上堅持做到以下幾個方面:一、規(guī)范操作工藝,不斷完善點、停爐的操作規(guī)程,細(xì)化每一步的操作要領(lǐng)和注意事項;二、運行人員必須時刻注意各點溫度變化情況,防止溫度的大起大落,減輕熱沖擊;三、加強(qiáng)燃燒、配風(fēng)工況的調(diào)整總結(jié),減少物料對耐火材料的直接沖刷;四、盡量避免鍋爐頻繁的啟停;五、在時間允許的前提下,應(yīng)對大面積更換的耐火材料進(jìn)行自然干燥后再烘爐,不能過度追求經(jīng)濟(jì)利益而縮短養(yǎng)護(hù)時間,應(yīng)嚴(yán)格按照材料的養(yǎng)護(hù)措施進(jìn)行。
3.2.4 不斷完善保障機(jī)制
對CFB鍋爐來說,在提高設(shè)備運行可靠性上,大家的精力重點放在設(shè)備的改造和完善上。當(dāng)然設(shè)備的改造固然重要,但我們從一開始就把制度建設(shè)作為首要任務(wù),作為鍋爐穩(wěn)定運行的一道防線。針對CFB鍋爐出現(xiàn)的一些問題,制定一些防范措施來提供保障,如制定競爭上崗機(jī)制,人員能上能下,來激勵運行人員不斷進(jìn)步、提高技術(shù)水平;其次要求大家先自己編寫一些應(yīng)急預(yù)案或事故處理,再由專業(yè)統(tǒng)一意見完善后實施,最后再組織學(xué)習(xí),來提高運行人員事故處理的能力,保證機(jī)組的安全;第三,規(guī)范各崗位行為,下達(dá)“傳、幫、帶”的指標(biāo)和任務(wù),并列入競聘上崗范疇,同時對“三違”現(xiàn)象一律從嚴(yán)考核,有效遏制一些不良習(xí)慣。
4 結(jié)束語
目前我公司的四臺CFB鍋爐通過不斷的運行總結(jié)和完善,在滿負(fù)荷條件下長期穩(wěn)定運行,已達(dá)較好的水平,雖然部分問題仍然存在,如進(jìn)一步優(yōu)化運行,煤倉粘倉等問題還未得到徹底解決,有待今后逐步完善,但一年來的經(jīng)驗總結(jié),為燃用福建無煙煤的大型CFB鍋爐的設(shè)計和運行積累了一些成功經(jīng)驗,為循環(huán)流化床的進(jìn)一步發(fā)展提供了基礎(chǔ)依據(jù),為我公司二期300MW機(jī)組的CFB鍋爐指明了航向。希望各位專家能對目前尚存的問題給予更多的指導(dǎo)。
文章作者:
福建龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司 王咸洪