燃用煤矸石等低熱值混合燃料運行初探
利用循環(huán)流化床鍋爐優(yōu)越的燃燒特性,燃用以煤矸石為主入爐低位熱值小于12550千焦/千克的燃料(煤矸石熱值≥5000千焦/千克,煤矸石占入爐燃料的重量比≥60%)進行發(fā)電,該技術(shù)符合國家資源綜合利用產(chǎn)業(yè)政策,是國家鼓勵和發(fā)展的項目。
近年來受能源緊缺和環(huán)保壓力的影響,該發(fā)電技術(shù)在國內(nèi)外得到迅速發(fā)展,我省煤矸石發(fā)電雖起步較晚,但裝機規(guī)模和單機容量也有較明顯的進步和發(fā)展。
福建省大田益源熱電有限公司是我省第一家燃用煤矸石進行發(fā)電的電廠,也是我省第一家通過資源綜合利用認證的電廠。電廠第一臺機組于1997年12月投產(chǎn)發(fā)電,第二臺機組于1998年11月投產(chǎn)發(fā)電,采用濟南鍋爐廠生產(chǎn)的YG—75/3.82—M1型鍋爐,該爐型采用高溫絕熱的旋風(fēng)分離器。該電廠燃用煤矸石等低熱值燃料(煤矸石配比60%-63%, 入爐低位熱值2800-3000大卡/千克)已有多年,在運行調(diào)整中積累了一些經(jīng)驗,燃燒低熱值燃料時機組能夠安全、穩(wěn)定運行。
依在該電廠從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作多年的經(jīng)驗,淺談幾點燃燒我省煤矸石等低熱值燃料的體會,以供大家借鑒和商酌。
1 燃燒煤矸石等低熱值燃料時應(yīng)維持較高床溫運行
煤矸石等低熱值燃料受其熱值較低的影響,在密相區(qū)燃燒時有效燃燒份額少,造成床溫較低,一般只有900℃左右。這種溫度對脫硫及降低氮氧化合物的生成是最佳的,但不利于煤粒的燃燒和燃盡。床溫較低,斷煤如發(fā)現(xiàn)不及時會造成滅火事故。如入爐煤顆粒度不好,易造成放渣困難,不利于燃燒的穩(wěn)定。
燃燒調(diào)整時應(yīng)盡量維持較高床溫運行。大田電廠通過采取排放循環(huán)灰、控制料層厚度、控制入爐煤顆粒、控制一、二次風(fēng)量比率等綜合手段進行調(diào)整,床溫有所升高,但受爐膛結(jié)構(gòu)限制只能維持在920-930℃。
新建電廠應(yīng)特別注意床溫的選擇和設(shè)計,以此取得較高的床溫運行,床溫控制越高越好,但不能超過1000℃。較高的床溫有利于機組穩(wěn)定燃燒和調(diào)整以及提高機組的經(jīng)濟效益。
2 料層厚度控制
料層厚度控制不宜太高或太低,料層厚度較高熱穩(wěn)定性好,但是床溫較低。料層厚度較低則燃燒特性相反。
煤矸石比重較大,料層如太厚要保證流化,就需加大一次風(fēng)量,這樣會有所降低床溫,同時不利于放渣困難時的處理;料層太低時,床溫和負荷不穩(wěn)。以料層差壓控制在7000-7500Kpa為好,放渣時每次不超過300Kpa,勤排少放,四根放渣管輪流排放,減少床溫波動,如能采用連續(xù)排渣最好,這樣可減少床溫波動,同時,可將大顆粒的爐渣排出,有利于流化。
3 一、二次風(fēng)量調(diào)節(jié)
高溫絕熱旋風(fēng)分離器爐型一、二次風(fēng)量調(diào)整控制較矛盾、困難。要維持較高的床溫,一次風(fēng)量小比較好,風(fēng)量不足由二次風(fēng)補充,然而二次風(fēng)對返料溫度變化很敏感(特別是后墻的上排風(fēng)),二次風(fēng)加大,返料溫度將升高,易造成高溫返料堵灰停爐,故一、二次風(fēng)量控制以返料溫度不超過980℃為限進行調(diào)整控制??偟目匆淮物L(fēng)量對返料溫度的影響小于二次風(fēng)量,不同的爐影響量也不一樣,在燃燒調(diào)整時應(yīng)加于摸索掌握。
4 防止返料系統(tǒng)高溫堵灰結(jié)焦
高溫旋風(fēng)分離器最大缺點就是返料溫度高,易造成返料系統(tǒng)高溫堵灰結(jié)焦。同時返料溫度高制約了許多燃燒調(diào)整,使得燃燒調(diào)整幅度很小,這是中、低溫分離器所不會發(fā)生的問題。
燃用煤矸石等低熱值燃料后,循環(huán)灰的含碳量從20%多降低到10%以下,使得返料溫度有所降低,這是煤矸石燃燒唯一的益處。此時,采取加裝料腿水冷套到錐體上方以及采用高壓頭的無氧返料風(fēng)機,返料溫度能夠得到進一步降低,緩解了因返料溫度高而造成的結(jié)焦。返料系統(tǒng)高溫堵灰結(jié)焦還有一個現(xiàn)象是在水冷套錐體處一層一層累積起來使錐口變小,造成返料不暢而停爐。這主要是工況調(diào)整幅度變化太大引起返料溫度變化大造成的。因此,燃燒調(diào)整時應(yīng)嚴格控制返料溫度不超過980℃,在工況調(diào)整時幅度要小,盡量減少異常工況發(fā)生(如斷煤、大量放渣及熱值變動造成床溫波動等)。通過以上這些控制和技改能夠較好地緩解返料高溫堵灰,連續(xù)運行時間由早期的10天可延長到50天左右,最長運行過89天。但返料溫度還是偏高,仍然制約著燃燒調(diào)整。
目前,新建電廠很多采用加裝水(汽)高溫分離冷卻裝置后,返料溫度只有920-950℃左右,可較好地避免了高溫返料堵灰結(jié)焦。返料溫度的降低擴寬了燃燒工況調(diào)整范圍,解決了許多燃燒工況調(diào)整矛盾,有利于工況更好地調(diào)節(jié)。老電廠如想改造成水(汽)冷卻裝置,須注意計算好冷卻量,因新電廠的爐膛高度比老電廠的高,煤粒子在爐內(nèi)停留的時間更長,這樣尾部后燃情況少多了,返料溫度也低多了。
5 適量排放循環(huán)灰
循環(huán)流化床鍋爐是依靠循環(huán)物料來帶負荷的。在燃用煤矸石等低熱值燃料時因灰份較高,循環(huán)物料建立快且循環(huán)物料量比燃用優(yōu)質(zhì)煤大得多,為此,在點火初期應(yīng)適當排放循環(huán)灰,控制帶負荷速度(并網(wǎng)帶負荷到滿負荷控制在24小時)。正常運行時適當排放循環(huán)灰,可減輕分離器壓力,有利于燃燒工況調(diào)整。
6 嚴格控制入爐煤顆粒度
早期大田電廠在這方面吃過不少苦頭,有一時期曾經(jīng)造成調(diào)試工作無法進行(煤矸石摻配率才達30%)。當時因?qū)γ喉肥J識不足,燃料破碎系統(tǒng)設(shè)計較不完善,只是簡單地將煤矸石粗破后按比例和原煤進行摻配,摻配后一起進入到環(huán)錘破碎機進行破碎,顆粒度根本無法保證,燃燒狀況陷入惡性循環(huán),產(chǎn)生了一序列的問題(排渣困難等)。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)爐底沉積著厚厚一層的大顆粒煤矸石。
通過對燃料破碎系統(tǒng)不斷地改造,現(xiàn)在顆粒度得到較好的控制,燃燒也正常了。2005年7月份燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗時對入爐煤篩分特性進行測試,從數(shù)據(jù)分析可知>10.0mm的顆粒是明顯降低了,粗顆粒的減少,解決了放渣困難問題。但〈1.25mm細顆粒明顯多了,增加了分離器的負擔。粗顆粒少,細顆粒多,中間顆粒偏少,這種篩分特性雖確保了燃燒可以正常進行,但不利于優(yōu)化燃燒。煤矸石較硬、不易破碎,而優(yōu)質(zhì)的無煙煤易破碎、細粉多。如能將煤矸石等低熱值燃料和優(yōu)質(zhì)原煤分別破碎再進行配料,應(yīng)有利于解決中間顆粒偏少的問題,但這還需待進一步試驗。
表1 2005年7月入爐煤篩分特性
表2 2002年10月入爐煤篩分特性
7 抓好配煤工作,減少入爐熱值波動
配煤工作是燃燒好煤矸石等低熱值燃料的一個重要環(huán)節(jié)。為了確保配煤工作正常開展,所配的入爐煤符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求,應(yīng)注意這幾個方面工作。
(1)煤矸石等低熱值燃料因其價值低,煤炭開采單位基本上是將其隨處丟棄,露天堆放、日曬雨淋。水份偏高將影響到煤矸的正常破碎。因此,必需注意防雨、防潮,確保水份合格。
(2)應(yīng)強化進廠燃料管理,進廠前盡量將煤矸石中的矸石(熱值特低的)分離出去,保證煤矸石質(zhì)量。
(3)不同熱值的燃料應(yīng)分類堆放,以便摻配時能夠較穩(wěn)定、正常進行。摻配前應(yīng)對原燃料進行檢測,摻配過程應(yīng)及時檢測入爐燃料熱值,依據(jù)配煤結(jié)果及時調(diào)整摻配比例。
配煤工作開展好了,有利于煤矸石等低熱值燃料的燃燒。低熱值燃料因其熱值低、灰份高、揮發(fā)份低、著火點高等特點造成燃燒時床溫低、著火慢。熱值如波動大,燃燒調(diào)整頻繁、工作量大,不利于床溫和負荷穩(wěn)定。如果入爐煤熱值過低在床溫較低情況下較難穩(wěn)定燃燒,嚴重時造成鍋爐滅火。正常運行時給煤量較大,排渣量也大,過大熱值波動易造成燃燒不及時,未燃盡的煤粒子隨爐底渣排出造成浪費。入爐煤最好控制在2800大卡/千克--3100大卡/千克之間。雨季時依據(jù)不同的來煤,可適當提高熱值運行。
因此,應(yīng)抓好進廠燃料檢測和維護好配料計量系統(tǒng)等管理工作,保證配煤工作準確和正常開展,確保入爐燃料熱值穩(wěn)定、波動小。
表3 2006年1月份燃煤抽檢情況表
8 提高熱效率的措施
早期建成的機組設(shè)計上存在問題較多,大多數(shù)的機組熱效率均不高,要進行大的改造較困難,如何利用現(xiàn)有的條件進行適當改造值得我們探究。個人認為在如下幾個方面有利于機組熱效率的提高:
(1)目前,冷渣器的技術(shù)比較成熟,燃用低熱值燃料時排渣量大,如能夠?qū)⑴旁臒釗p失回收利用,可提高熱效率1%左右,同時有利于工況的控制。
(2)不同的爐型特性不一樣,就是相同的爐型因安裝工藝的偏差特性也存在較大的差異。應(yīng)對各臺爐進行優(yōu)化燃燒調(diào)整試驗,取得最佳工況運行。
(3)為了提高運行周期而進行低風(fēng)量和低氧量運行(降低了熱效率)是不可取的,應(yīng)確定一個較可以的周期后進行燃燒運行,從而取得雙贏結(jié)局。但是最終應(yīng)本質(zhì)上解決高溫返料問題。
如何更好地燃燒福建低熱值燃料,是我省眾多從事CFB鍋爐燃燒技術(shù)工作的同行們不斷追求、探索的目標。相信,依托我省CFB鍋爐技術(shù)協(xié)作網(wǎng)平臺,通過廣大專業(yè)技術(shù)人員不斷鉆研攻關(guān),我省燃用煤矸石底熱值燃料運行技術(shù)將取得更大成果。
文章作者:鄭成海 游興炎