我省循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫問題
內(nèi)容摘要:本文結(jié)合我省實際,強調(diào)燃燒Ⅱ類無煙煤的循環(huán)流化床鍋爐開展爐內(nèi)脫硫的重要意義;闡述了以石灰石為脫硫劑的脫硫機理;通過計算論證了這種脫硫工藝對鍋爐熱效率的影響;并就脫硫劑的選用及其加入爐膛的位置提出看法。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐 脫硫 石灰石
1 前言
循環(huán)流化床鍋爐是八十年代初由德國、芬蘭等西歐國家首先開發(fā)研制成功的,其初衷是為了有效地控制燃煤而引起的有害氣體NOX、SO2的排放量。他們通過爐內(nèi)添加石灰石等脫硫劑,并采用分段燃燒等技術(shù)措施實現(xiàn)了這一目標?,F(xiàn)在這一爐型已被世界各國公認為潔凈燃燒設備。循環(huán)流化床鍋爐在我國研制的出發(fā)點卻不是基于環(huán)境保護,而是因為該爐型具有對煤種的廣泛適應性,可燃燒各種劣質(zhì)煤,包括我省揮發(fā)分小于5%很難著火的Ⅱ類無煙煤,其燃燼率也很高。我省目前正在運行及在建的30多臺循環(huán)流化床鍋爐均還沒有實施或考慮爐內(nèi)脫硫方案,這與當前國內(nèi)外強調(diào)的能源與環(huán)境要協(xié)調(diào)發(fā)展不一致。其原因主要是對循環(huán)流化床鍋爐本身的運行特性及操作還未掌握自如,人們還顧不上考慮爐內(nèi)脫硫工藝,此外也有的工廠認為我省無煙煤的含硫量較低,盡管環(huán)保部門執(zhí)行了嚴格的SO2排放收費制度,但這對于一臺75t/h的循環(huán)流化床鍋爐年均花費不到五萬元,若實施爐內(nèi)脫硫工藝,擔心費用可能更高,并且影響爐子的可靠運行,因此多數(shù)廠家至今仍按兵不動。但是,必須指出,自從國家環(huán)保局對SO2排放實施總量控制后,規(guī)定我省到2000年SO2年排放總量必須低于30萬噸,而1998年的SO2排放總量就已達26萬噸,目前還有若干大型電廠及燃煤或燃重油的工業(yè)鍋爐在建,SO2排放勢頭將繼續(xù)強勁上升,因此人們應當利用循環(huán)流化床鍋爐原本就具有廉價高效的脫硫優(yōu)勢,把爐內(nèi)脫硫問題提到議事日程上來,為降低我省SO2排放總量做出貢獻。
下面以一臺滿負荷運行的75t/h循環(huán)流化床鍋爐,計算其燃用本省Ⅱ類無煙煤時一年將要排放的SO2的重量。
一臺75t/h(3.9Mpa,450℃)的循環(huán)流化床鍋爐每小時的耗煤量約12噸/時(取鍋爐熱效率為90%,燃料發(fā)熱量為22410KJ/kg),則煤中含硫量約為(應用基硫取0.75%):
G=12 ×103×0.75%=90千克/時
通常煤中的硫在爐內(nèi)絕大部分被氧化為SO2,只有極少量(約0.5~2%)被氧化為SO3,本計算不考慮后者,故其化學反應式如下:
S+O2→SO2
由上式計算每小時可產(chǎn)生180千克的SO2,按一天24小時,一年300天計算,則一臺75t/h的循環(huán)流化床鍋爐SO2年排放量Ga為:
Ga=0.18 ×24×300=1296噸/年
我省20t/h~75t/h的循環(huán)流化床鍋爐約30多臺(未考慮今后的增加量),若燃用本省Ⅱ類無煙煤(含硫量均在0.3%—0.9%),按上述方法可大略估算這批爐子的SO2年排放總量大約在2.5萬噸左右,這是一個很可觀的數(shù)字,若能對這批爐子實施爐內(nèi)脫硫工藝,必將對我省SO2排放總量的控制作出貢獻。
2 循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫機理:
循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫通常采用添加廉價的經(jīng)破碎的天然石灰石的辦法。天然石灰石是一種致密的不規(guī)則結(jié)構(gòu),主要成份是CaCO3,其顆粒中孔隙容積為0.006~0.025mm3/Kg,比表面積為l—3×103m2/Kg,這兩個指標都很小,但是石灰石經(jīng)過煅燒,顆粒中CO2析出,CaCO3顆粒就變成多孔的CaO顆粒,孔隙容積比原來約擴大15—30倍,比表面積也比原來提高約10倍。CaO顆粒中由于大量氣孔的存在,以及表面積的大大增加,一方面有利于貯集反應產(chǎn)物,另一方面可以使反應氣體穿透至顆粒內(nèi)部進行反應,因此大大加速了CaO與SO2反應生成CaSO4的機會,于是原煤中的硫分就被固化為硫酸鈣進入灰渣中,最后排出床層。因此,循環(huán)流化鍋爐爐內(nèi)添加石灰石脫硫主要經(jīng)歷石灰石煅燒分解和CaO的硫酸鹽化兩個過程,其反應方程式可寫為:
CaCO3→CaO+CO2↑—183KJ/MolCaCO3
SO2十CaO+1/2O2+CaSO4
從上述反應式可知,石灰石的分解是一個吸熱反應,其分解溫度約為850—900℃,這正是國內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐正常運行的溫度,而且硫酸鹽化過程是在富氧條件下進行,正在運行的循環(huán)流化床鍋爐爐膛就具備了這種條件。由此可見,循環(huán)流化床鍋爐為爐內(nèi)添加石灰石脫硫提供了極有利的外部條件。
從上述反應式還可以看出,如果CaO與SO2能完全反應的話,那么鈣硫摩爾比(Ca/S)為1就可以完全把SO2吸收并就變成固體產(chǎn)物CaSO4固定下來。然而實際卻非如此,有一部分的石灰石粉末或由其分解成的CaO粉末與SO2起作用就被煙氣帶出爐膛;還有一部分已分解的CaO顆粒在與SO2起反應后,所生成的產(chǎn)物CaSO4堵塞住CaO顆粒上存在的細孔,阻礙了SO2進入到CaO顆粒內(nèi)部反應,使這些CaO顆粒還沒有100%地與SO2起作用就被排出爐膛,故Ca/S必大于l。一般Ca/S的值為2—2.5時,才能有85%—90%的脫硫率.
3 關(guān)于實施爐內(nèi)脫硫的幾個問題:
3.1 脫硫劑的選用:
一般的循環(huán)流化床鍋爐均選用廉價的石灰石(CaCO3),也有選用白云石(Ca CO3·Mg CO3)作為脫硫劑,但是白云石中分解的MgO與SO2反應速度很低,一般情況下可認為是惰性的,仍然是靠其中的CaO與SO2起反應,故在同樣重量下,采用石灰石比白云石取得的脫硫效果更好。如果在某個地區(qū)剛好有廉價的石灰(CaO)下腳料,也可直接選用。
采用天然石灰石作脫硫劑還必須進行破碎,最終使石灰石的顆粒小于2mm,其中,較粗的顆粒(0.5—2mm)與原煤同時經(jīng)絞龍輸入,而<0.5mm的石灰石則用氣力輸送方式在密相區(qū)底部靠布風板處輸入,以盡量延長細顆粒在爐內(nèi)的停留時間。
3.2 爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響:
脫硫劑石灰石在爐膛內(nèi)分解是一個吸熱過程,其反應式為:
Ca CO3→CaO十CO2—183KJ/MolCaCO3
即分解1Mol(0.1Kg)的石灰石需要從爐膛吸熱183KJ。
福建無煙煤含硫量較低,較具代表性的含硫量為0.75%,發(fā)熱量Q=22410KJ/Kg,當Ca/S=2時可以計算出爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響。
由Ca/S=2計算1Kg煤需要添加的石灰石的質(zhì)量。由于1Kg煤中含有0.75%的硫,即含有7.5/32摩爾的硫,則鈣的摩爾數(shù)為2 ×7.5/32摩爾。因此,可以計算出對1Kg煤因爐內(nèi)脫硫所損失的熱量:
CaCO3→CaO+CO2—183KJ/MolCaCO3
1Mol 183KJ
7.5/16M01 183 ×7.5/16=85.78KJ
則因石灰在爐內(nèi)分解吸熱所引起的鍋爐熱效率的降低值為:
△η= —85.78/22410= —0.38%
此外,石灰石在爐膛內(nèi)從常溫被加熱到分解溫度(850—900℃)還需要吸收一部分的物理熱,但是石灰石的比熱容隨著溫度的升高降低得很快,因此這部分物理熱引起的熱效率的降低很微小。同時,CaO與SO2反應的硫酸鹽化過程是一個放熱反應,其反應方程式如下:
SO2+CaO+1/2O2→CaSO4=15141KJ/KgS
即將1Kg的硫固定為硫酸鈣會向爐膛放出15141KJ的熱量。
若取脫硫效率為90%,由反應方程式可以計算出1Kg煤(其中含有7.5g的硫)因爐內(nèi)脫硫時硫酸鹽化所發(fā)出的熱量為7.5×90%×15.141=102.2KJ,則因此而使鍋爐熱效率提高的數(shù)值為:
△η’=102.2/22410=0.46%
則由上述計算的綜合結(jié)果可知,爐膛內(nèi)添加石灰石脫硫?qū)﹀仩t效率不僅沒有影響,甚至可能略有提高。當然,若采用石灰石下腳料作脫硫劑則不存在石灰石分解熱損失,硫酸鹽化的放熱過程反而有利于熱效率的提高。
3.3 關(guān)于在返料系統(tǒng)中注入脫硫劑的方案:
我省現(xiàn)運行的循環(huán)流化床鍋爐,由于采用的福建無煙煤的灰熔點過低(約1100℃),而為了充分燃盡,運行人員多選擇較高的爐膛出口溫度,有的甚至達950℃。因而存在著循環(huán)物料在高溫旋風筒或返料系統(tǒng)管道中結(jié)渣堵塞事故。這長期威脅著循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運行。若把脫硫劑中的相對粗的部分(如>0.5mm的顆粒)從容易結(jié)焦的部位加入,因石灰石分解時要吸收熱量,再加上常溫石灰石被加熱還吸收的物理熱,則可大大降低管道中物料的溫度,從而改善返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,有利于循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運行。
4 結(jié)論:
4.1 循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)運行工況及氣固兩相流動特點非常適合實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫工藝,而且采用天然石灰石作為脫硫劑,經(jīng)濟實惠,脫硫效果好,將為我省的SO2排放總量控制作出貢獻,帶來良好的環(huán)境效益。
4.2 由綜合計算的結(jié)果可知,循環(huán)流化床鍋爐采用爐內(nèi)添加石灰石的脫硫工藝對鍋爐熱效率沒有影響;如有廉價的下腳料石灰(CaO)可利用,則鍋爐熱效率還可略有提高。
4.3 在考慮脫硫劑加入位置時,可分兩種情況:對于原煤的灰熔點較高,運行中不存在因超溫結(jié)渣而引起停爐事故,可以在爐內(nèi)密相區(qū)加入;對于原煤的灰熔點較低,常發(fā)生返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞事故,建議把較粗的脫硫劑(0.5—2.0mm)從返料系統(tǒng)管道內(nèi)加入。較細的脫硫劑(<0.5mm)仍從爐膛的密相區(qū)靠近布風板處輸入。
參考文獻:
1、岑可法等,循環(huán)流化床鍋爐設計與運行, 中國電力出版社,1998年
2、蔣昌盛,燃用福建無煙煤的循環(huán)流化床鍋爐之設計問題, 第一屆潔凈煤技術(shù)國際研討會論文集,煤炭工業(yè)出版社,1997年
文章作者:俞建洪 鄒崢(集美大學 362021)