循環(huán)雙流化床鍋爐在實(shí)踐中的應(yīng)用與完善
內(nèi)容摘要:介紹鍋爐改造的選型、試運(yùn)行及完善過(guò)程,并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)健詞 鍋爐改造 循環(huán)雙流化床 完善化
1 前言
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐是上世紀(jì)七十年代末發(fā)展起來(lái)的一種新?tīng)t型,具有高效、潔凈、低污染、燃料適應(yīng)范圍廣等優(yōu)點(diǎn)[1],是應(yīng)用較為普通的一種工業(yè)中小型鍋爐。由于它具有其他爐型無(wú)法代替的優(yōu)勢(shì),因此備受廣大用戶(hù)的歡迎,目前已形成多種流派不同風(fēng)格的CFB鍋爐。
但是,由于我國(guó)幅員遼闊,煤質(zhì)特性有較大差異,尤其是福建無(wú)煙煤揮發(fā)份低、含碳量高、灰熔點(diǎn)低、以及熱穩(wěn)定較差[2]等特點(diǎn)。因此在實(shí)際應(yīng)用中,出力不足,飛灰含碳量高是較常見(jiàn)的現(xiàn)象。
福建順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司是國(guó)有中型化肥生產(chǎn)企業(yè),隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,原有的三臺(tái)鍋爐(其中20t/h、10t/h沸騰爐、10t/h鏈條爐)出力不足,熱效率低下,而且三臺(tái)爐齡均達(dá)15年以上,已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。2001年公司決定對(duì)已停用多年的10t/h鏈條爐進(jìn)行改造。在鍋爐改造選型的問(wèn)題上首先確定改造后的鍋爐應(yīng)能滿(mǎn)足以下要求:
(1)因地制宜,充分利用10t/h鏈條爐廠(chǎng)房,原鍋爐基礎(chǔ)基本保持不變,不僅可以縮短建設(shè)周期,還可以節(jié)約建設(shè)資金
(2)滿(mǎn)足公司燃料的特點(diǎn)。公司每年有2.5~3.0萬(wàn)噸的造氣爐渣,含碳量約35~40%,將此充分利用可以降低生產(chǎn)成本,又能使企業(yè)做到廢渣零排放。
(3)鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,出力可靠并有較好的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力。
通過(guò)對(duì)省內(nèi)、外10多臺(tái)鍋爐及四家鍋爐制造企業(yè)的考察、分析、比較,決定選用東鍋15t/h循環(huán)雙流化床鍋爐。
筆者在公司長(zhǎng)期從事鍋爐運(yùn)行技術(shù)管理,參與了鍋爐選型、建設(shè)及運(yùn)行的全過(guò)程,本文就此談?wù)剬?duì)該爐的一點(diǎn)體會(huì)和認(rèn)識(shí)。
2 東鍋15t/h循環(huán)雙流化床鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2.1 鍋爐設(shè)置兩個(gè)爐膛,即主床和副床,其中副床不進(jìn)煤,燃用來(lái)自主床的飛灰,為該爐的二次燃燒系統(tǒng);
2.2 主床內(nèi)不設(shè)埋管,其流化速度較高6.3m/s;
2.3 爐膛燃燒部份為“品”字型結(jié)構(gòu),煙氣在爐膛內(nèi)呈“N”字型流動(dòng),鍋爐總高度與原鏈條爐相近,但煙氣流程長(zhǎng),保證了飛灰有充分的燃燒時(shí)間。
2.4 外置直流低溫分離器,將飛灰分離,送入副床進(jìn)行燃燒。
2.5 工作原理:DG15t/h循環(huán)雙流化床鍋爐為三級(jí)燃燒方式。煤首先進(jìn)入主床,進(jìn)行一次燃燒。在燃燒過(guò)程中,細(xì)小顆粒的粉煤飛灰在高速煙氣的作用下,通過(guò)懸浮段、懸浮室進(jìn)入副床進(jìn)行二次燃燒。細(xì)灰隨高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)對(duì)流段,進(jìn)入尾部“多管分離器”進(jìn)行分離,>0.5毫米的飛灰被分離下來(lái)通過(guò)返料系統(tǒng)返回副床,進(jìn)行第三次燃燒。副床的燃燒物質(zhì)全部來(lái)自主床和返料灰。
2.6 鍋爐熱力參數(shù)(見(jiàn)表一)
表一
2.7 主要技術(shù)參數(shù)
鍋爐型號(hào): DG15-2.45
額定蒸發(fā)量: 15t/h
額定工作壓力: 2.45MPa
蒸汽溫度: 飽和
結(jié)構(gòu)型式 循環(huán)雙流化床鍋爐
給水溫度 104℃
排煙溫度 ≤165℃
設(shè)計(jì)燃料 造氣爐渣+劣質(zhì)無(wú)煙煤
設(shè)計(jì)效率 83.5% (WII)
保證效率 ≥80%
3 運(yùn)行狀況
東鍋15t/h循環(huán)雙流化床鍋爐,于2001年12月點(diǎn)火試運(yùn)行。從項(xiàng)目的立項(xiàng)、鍋爐選型、設(shè)計(jì)到施工結(jié)束,全部工作僅用了10個(gè)月時(shí)間。由于該爐在選型作了大量的準(zhǔn)備工作,包括煤種、造氣爐渣搭配比例的定型,為該爐的設(shè)計(jì)提供可靠的依據(jù)。再者司爐工全部是操作鼓泡床沸騰爐,因此,很快便適應(yīng)該爐的運(yùn)行。從改造總體情況來(lái)看,基本滿(mǎn)足生產(chǎn)用汽的需要,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也基本符合設(shè)計(jì)要求。
3.1 運(yùn)行技術(shù)參數(shù)分析
3.1.1 鍋爐出力(本文收集數(shù)據(jù)為2002年全年)平均在13.2~14t/h。出力方面比設(shè)計(jì)值略低。
3.1.2 蒸汽壓力1.95Mpa,因生產(chǎn)工藝要求降壓使用。
3.1.3 排煙溫度181℃ ,比原設(shè)計(jì)略高,原因是我公司為了減少阻力、利用舊引風(fēng)機(jī),取消了原設(shè)計(jì)的空氣預(yù)熱器。
3.1.4 飛灰固定碳18~25%。該爐配置的“多管分離器”達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,對(duì)0.5-2毫米的飛灰分離效率不高,增加了Q4損失。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
原來(lái)的鏈條鍋爐需燃用北方煙煤,即使是鼓泡床鍋爐,也需燃用中等質(zhì)量的無(wú)煙煤。改造后的鍋爐不僅充分利用了企業(yè)積留多年的造氣爐渣,同時(shí)摻燒當(dāng)?shù)亓淤|(zhì)煤。其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分明顯的,不但一年即收回投資,而且減少了環(huán)境污染。
4 存在問(wèn)題
4.1 主床流化速度偏高,標(biāo)高+1.4m∽1.8m處膜式水冷壁磨損嚴(yán)重。
4.2 由于副床不進(jìn)煤,溫度不易控制,經(jīng)常發(fā)生爆燃現(xiàn)象,造成局部結(jié)焦,輕微時(shí)影響鍋爐出力,嚴(yán)重時(shí)需停爐清焦。
4.3 主床膜式水冷壁受熱面積太大,煙氣冷卻快,不僅影響副床的正常燃燒,同時(shí)也影響懸浮段受熱面及后部受熱面的熱交換。
4.4 多管分離器分離效果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,增加熱損失,也增加除塵設(shè)備的負(fù)荷。
5 完善化工作
2002年12月,結(jié)合公司年度大修,對(duì)該爐存在的問(wèn)題進(jìn)行完善和整改。
5.1 解決膜式水冷壁磨損問(wèn)題。膜式水冷壁磨損是鍋爐普遍存在的一種現(xiàn)象,解決方法多種多樣,我公司采用“抗渦流護(hù)瓦總成”[3]技術(shù),該技術(shù)的特點(diǎn)是在20G管涂噴耐磨合材料,延長(zhǎng)使用壽命,至今該處無(wú)明顯磨損。
5.2 副床爆燃問(wèn)題。該爐原設(shè)計(jì)為蒸汽降溫方式,即蒸汽管接入副床風(fēng)箱,當(dāng)溫度爆燃時(shí)開(kāi)啟蒸汽進(jìn)入爐膛底部進(jìn)冷卻降溫。這種方法雖然效果明顯,但是在開(kāi)啟閥門(mén)前需疏水,速度慢操作不便,同時(shí)由于經(jīng)常使用造成布風(fēng)板急劇冷卻變形。根據(jù)燃燒機(jī)理,我公司采用尾部煙氣降溫的方式。由于煙氣中主要成份CO2,氧含量很低,為惰性氣體。方法是將引風(fēng)機(jī)出口煙氣接入副床風(fēng)機(jī),由電動(dòng)閥門(mén)控制,當(dāng)需降溫時(shí),開(kāi)啟電動(dòng)閥,同時(shí)關(guān)閉通風(fēng)閥,這是送入副床的是煙氣,由于爐膛缺氧,燃燒中止,爐溫迅速下降,這樣,副床既能保持流化狀態(tài),又能達(dá)降溫的目的,實(shí)踐中效果比蒸汽明顯,使用方便。
5.3 關(guān)于鍋爐出力不足問(wèn)題,原因是多方面的。但問(wèn)題的主要原因經(jīng)分析是該爐懸浮段溫度偏低。原設(shè)計(jì)該處為950℃ ,實(shí)際運(yùn)行900℃左右。為此,經(jīng)與設(shè)計(jì)制造廠(chǎng)家磋商,在主床上部膜式水冷壁澆注部分衛(wèi)燃帶。事實(shí)證明打上衛(wèi)燃帶后,懸浮段溫度明顯提高,雖然主床受熱面減少,但為副床的穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件,鍋爐出力也很顯著提高,目前該爐出力可達(dá)到設(shè)計(jì)值。
5.4 在原水膜除塵設(shè)備進(jìn)口增設(shè)旋風(fēng)除塵器,以彌補(bǔ)“多管分離器”的不足,減輕除塵設(shè)備的負(fù)荷。
6 結(jié)束語(yǔ)
任何一項(xiàng)新技術(shù)的產(chǎn)生,總有認(rèn)識(shí)適應(yīng)的過(guò)程,CFB鍋爐也不例外。盡管循環(huán)流化床鍋爐具有許多優(yōu)勢(shì),但若選型不當(dāng),就難以發(fā)揮它的優(yōu)勢(shì)。因此,筆者認(rèn)為,在循環(huán)流化床鍋爐的選型方面,必須重點(diǎn)考慮燃料的特性,這對(duì)今后的穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)燃燒是十分有益的。
參考文獻(xiàn):
1.《鍋爐運(yùn)行》水利電力出版社
2.《福建熱能動(dòng)力》
3.王來(lái)祥《工業(yè)鍋爐》
陳躍 福建順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司
文章作者:陳躍 福建順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司