220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動節(jié)約費用的探討
內(nèi)容摘要:循環(huán)流化床鍋爐啟動過程中鍋爐油耗大是影響機組經(jīng)濟性的重大問題,但溫升率過快,又威脅機組的安全運行,針對此問題我廠經(jīng)過多次實驗,探討,總結(jié) 出了一些解決方法,這里介紹給大家參考。
【關鍵詞】:220t/h循環(huán)流化床鍋爐 問題 節(jié)約啟動成本分析 總結(jié)
220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動節(jié)約費用的探討
安溪煤矸石電廠 歐陽連燚 龍文平
1、 簡介
YG—220/9.8—M2型循環(huán)流化床鍋爐,自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、平衡通風、半露天島式布置、全鍋爐鋼架、固態(tài)排渣。采用高壓機組設計,與50MW等級汽輪發(fā)電機組匹配,可配合汽輪機定壓(滑壓)啟動和運行。鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),循環(huán)物料的分離采用汽冷型高溫蝸殼旋風分離器。
鍋爐主要由爐膛、高溫汽冷旋風分離器、水冷套、自平衡“U”形回料閥和尾部對流煙道組成。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。布風裝置采用水冷布風板,鐘罩式風帽。燃燒室內(nèi)布置屏式二級過熱器,以提高整個過熱器系統(tǒng)對流傳熱特性,使鍋爐過熱汽溫具有良好的調(diào)節(jié)特性。
鍋爐采用2個高溫汽冷旋風分離器,布置在燃燒室與尾部對流煙道之間。高溫汽冷旋風分離器回料腿下布置一個U型返料器,回料為自平衡式,流化密封風用返料風機單獨供給。分離器及返料器外殼由鋼板制造,內(nèi)襯絕熱材料及耐磨耐火材料。
2、220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動存在的問題
目前據(jù)了解,220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動成本消耗高低不一,有每次啟動耗費二十幾萬元的;也有每次啟動耗費五、六萬元的。各單位為了節(jié)約啟動成本,有的將床料加少;有的采用低溫投煤;有的用木炭加熱;有的加大油槍出力提高溫升率,但這些方法往往會出現(xiàn)帶不上負荷、爆燃、澆注料脫落等問題。我廠各級領導非常重視,在保證安全前提下,采取各種措施進行調(diào)試,已取得一定的效果。下面簡單介紹給大家參考。
3、節(jié)約啟動費用分析
我廠原來啟動費用平均15萬/次左右,下面表1是我廠2007年5月10日#2機組啟動消耗表,總費用是127994元。我把啟機費用分攤成五部分(見圖1),從圖1明顯可看出:啟動成本中油耗量、煙煤消耗和輔機電耗占總啟動費用的92%,因此,節(jié)約是油耗量、煙煤消耗和輔機電耗是節(jié)約啟動成本的關鍵。經(jīng)過多次試驗調(diào)整、總結(jié)并制定出各種節(jié)約啟動費用的措施,從今年5-9月啟機費用變化趨勢來看,除了第4次啟機由于油管振動和處理頂軸油管漏油,導致費用上升外,整體趨勢是下降的,啟動費用從平均15萬左右降到目前的8萬左右。具體費用分攤祥見8月22日的#2機組啟動消耗表(表2)。
備注:此次煤耗量算至帶40MW負荷為止
備注:此次煤耗量算至帶40MW負荷為止
圖1:啟動費用分攤
4.節(jié)約啟動費用的措施
4.1降低油耗的措施
4.1.1抓好油槍管理和啟動前的油槍霧化檢查,也對節(jié)約燃油有一定促進作用,建立起燃油專項管理制度,健全油槍試驗程序,做出本廠的燃油壓力與流量、霧化效果對比圖;
4.1.2保持床料顆粒度均勻,減小被細顆?;?guī)ё叩臒崃?,保證了熱量利用率;
4.1.3顆粒太厚會增大一次風量甚至影響流化;床料太細太薄,細小顆粒被吹走,造成床料薄而床溫難控制。
4.1.4提高鍋爐上水溫度,鍋爐上水可通過除氧器放水將疏水箱的水加熱至70-100℃,對受熱面及澆注料進行預熱。
4.1.5投床上油槍時才啟動二次風機,減少爐膛冷風的進入,減少熱量的損失;
4.1.6除床上三把油槍二次小風門開啟外,其它二次小風門均應關閉,保證足夠的二次風壓;每點一把油槍后,要關注煙囪冒煙情況,發(fā)現(xiàn)冒黑煙首先調(diào)整配風,確有需要再通知檢修人員檢查、清洗油槍。
4.1.7降低一次風量是節(jié)油的關鍵,建議投煤前點火風量比最低流化風量少10~20km3/h,根據(jù)實際情況還可以進一步降低;
4.1.8脈沖給煤時間提早,床溫達到380℃后,可以開始脈沖煙煤;并且下煤順暢,保證了床溫的溫升率。
4.1.9在投煙煤正常后,床溫達到650℃時,可退出油槍運行;
4.1.10機爐配合較默契,鍋爐開始起壓后機側(cè)提早暖管,爐側(cè)盡量減少排汽;
4.2 輔機電耗成本的降低措施
4.2.1 鍋爐啟動前期采用啟動單套風機進行點火,投煤時再啟動另外一臺一次風機,升負荷后期再啟動另外一臺引風機和二次風機
4.2.2摸清機組啟動的費用分攤情況,為操作優(yōu)化指明了方向,高備變的切換時間由原來的20MW負荷以上提前到目前的5-6MW即切換為本機供,僅此一項即節(jié)約外購電量約1萬kwh,節(jié)約成本2000元;
4.2.3點火升壓過程中的補水通過鄰爐人員給水母管,不另外啟動給水泵。
4.3 節(jié)省除鹽水量消耗的措施
4.3.1 機、爐升溫升壓期間合理地進行開、關疏水。
4.3.2 點火升壓前期向空排盡量不開,通過汽機疏放水排汽,以縮短暖管時間。
4.3.3采用調(diào)門沖轉(zhuǎn),以廠家冷態(tài)開機曲線開機,較以前適當縮短啟機時間,以降低油耗;汽機暖管與鍋爐同步,盡量全開疏水,縮短暖管時間。
4.3.4機組剛帶負荷前期,盡量控制減弱燃燒,防止汽壓過高而通過對空排氣泄壓。
4.3.5 凝結(jié)水未回收前進行冷渣器沖洗,并通過合理安排排污時機和取樣、化驗時間,盡快回收凝結(jié)水。
4.4 節(jié)省煙煤消耗量的措施
4.4.1 煙煤應有專人看管,防止下煤量不均勻,從而造成床溫、汽溫、汽壓過高。
4.4.2 機、爐加強配合,合理控制汽溫、汽壓值,使得汽機脹差等參數(shù)在較佳范圍內(nèi),給機組的升負荷帶來空間。
4.4.3 控制好床溫,盡快切換煙煤為燃燒無煙煤。
4.4.4 切換煙煤應平緩的過渡,防止床溫波動過大,造成滅火或爐膛結(jié)焦。
5 總結(jié)
我廠通過幾次鍋爐啟動,不斷總結(jié)運行經(jīng)驗,控制好對循環(huán)流化床鍋爐啟動節(jié)約費用的幾個重要環(huán)節(jié),使得啟動費用有了大幅度的降低。8月31日#1機啟動時啟動油耗4.98噸、煙煤耗63.49噸,電耗1.6萬度。啟動費用已降低至7萬/次左右。
【參考文獻】
1、煤矸石電廠鍋爐燃燒調(diào)試報告 2007.5
2、全國電力行業(yè)CFB機組技術(shù)交流服務協(xié)作網(wǎng)《技術(shù)交流論文集十》文章作者:歐陽連燚 龍文平