JG25t/h循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)和運(yùn)行體會
一、前言
循環(huán)流化床鍋爐以其能夠使用劣質(zhì)燃料,對燃料品種的適應(yīng)面廣以及設(shè)備和運(yùn)行成本較低等重大優(yōu)點(diǎn),特別適合我國的國情,因此從八十年代開始,發(fā)展非常迅猛,現(xiàn)在小型電站鍋爐和大、中型工業(yè)鍋爐中,循環(huán)流化床鍋爐已經(jīng)獨(dú)具風(fēng)騷,占有壓倒優(yōu)勢。目前在運(yùn)行操作的燃料制備方面,還未形成一套優(yōu)化的系統(tǒng)工程組合,致使大量細(xì)粉燃料進(jìn)入循環(huán)流化床,同時(shí),在燃燒過程中,細(xì)粉份額將不斷增加。當(dāng)爐膛溫度不夠高及停留時(shí)間不足時(shí),飛灰顆粒來不及燃燼就被氣流帶走。又由于一定分割直徑的旋風(fēng)分離器對細(xì)灰(d1≤100μ)的分離能力差,使其隨煙氣排出,造成較大的機(jī)械不完全燃燒損失,一般達(dá)到12%左右,從而限制了鍋爐效率的進(jìn)一步提高。為了提高鍋爐在市場上的競爭優(yōu)勢,除進(jìn)一步采取措施以降低q4外,從降低排煙溫度來挖掘潛力也是一條途徑。目前這類鍋爐的排煙溫度一般在150℃以上,若能進(jìn)一步降至130℃左右,則20℃的溫差可使鍋爐效率提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。在這種思想指導(dǎo)下,本設(shè)計(jì)放棄了純管式空氣預(yù)熱器的結(jié)構(gòu),采用了螺紋槽管和中間相變介質(zhì)組合的“復(fù)合相變換熱器”。該換熱器可使排煙溫度下降至130℃的同時(shí),尾部受熱面的最低壁溫仍能保持在100℃左右,它可根據(jù)實(shí)際需要在90—110℃之間任意設(shè)定及自動保持。這就保證了壁溫遠(yuǎn)高于煙氣的酸露點(diǎn),絕對防止了受熱面的結(jié)露,從而避免了低溫腐蝕的發(fā)生。復(fù)合相變換熱器熱力計(jì)算見下附表:
附表1:復(fù)合相變換熱器熱力計(jì)算綜合表
復(fù)合相變換熱器分成兩部分;高溫段采用較常規(guī)的螺紋槽管空氣預(yù)熱器,低溫段采用具有中間相變介質(zhì)的空氣預(yù)熱器,后者不同于通常的熱管式空氣預(yù)熱器。為了得到高效傳熱性能,相變管外側(cè)焊有密集的高翅片,而翅片管束一般會發(fā)生嚴(yán)重的灰堵現(xiàn)象。
循環(huán)流化床鍋爐的煙氣中相對含灰量較高,因此,磨損和灰堵始終困擾著設(shè)計(jì)人員構(gòu)思的實(shí)現(xiàn),誰也不敢設(shè)想能把流化床鍋爐與復(fù)合相變換熱器配套使用。經(jīng)過認(rèn)真分析和精心設(shè)計(jì),第一臺循環(huán)流化床鍋爐配備有密集高翅片復(fù)合相變換熱器的新產(chǎn)品終于在江西鍋爐廠誕生了,填補(bǔ)了這個(gè)領(lǐng)域中的一項(xiàng)空白。由于該鍋爐整體的灰顆粒循環(huán)和分離效果較好,在尾部煙道的煙氣中飛灰濃度低且大顆粒飛灰份額小,經(jīng)8個(gè)月運(yùn)行后的停爐檢查,受熱面沒有出現(xiàn)磨損痕跡;同時(shí)由于尾部受熱面不結(jié)露,加上采取正確的吹灰措施之后,檢查受熱面時(shí)發(fā)現(xiàn)翅片
上積灰很少,符合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求。
這次設(shè)計(jì)中采用的又一項(xiàng)新技術(shù)是防磨環(huán)。由于空氣預(yù)熱器的螺紋槽管入口端的磨損較嚴(yán)重,傳統(tǒng)方法是在入口端加裝180mm長的防磨套管,而實(shí)際運(yùn)行結(jié)果,該防磨套管的防磨性能并不佳。這次設(shè)計(jì)采用防磨環(huán)結(jié)構(gòu)除了防止磨損外還具有流阻低的優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)實(shí)際運(yùn)行后的檢查,該結(jié)構(gòu)達(dá)到防磨的效果。
二、低頻聲波除灰2S的應(yīng)用
低頻聲波除灰器是近幾年發(fā)展起來的一項(xiàng)新技術(shù)。由于在鍋爐上使用的時(shí)間還不長,所以尚未積累起成熟的經(jīng)驗(yàn)。一般說對于不結(jié)露的受熱面,即對不會粘附的干灰的清除是相當(dāng)成功的,根據(jù)這種情況,本設(shè)備在最易產(chǎn)生灰堵的相變段翅片管束側(cè)面裝設(shè)了一臺低頻聲波除灰器,取得了良好的除灰效果,甚至對被細(xì)灰完全堵塞了的翅片管束,其清除能力也是明顯的。通常使用0.4一0.5MPa的壓縮空氣,振動頻率在50Hz左右,耗氣量為1.5m3/min。
聲波振動除灰與通常壓縮空氣或過熱蒸汽吹灰的原理不同,前者是利用氣體疏密振動能量,使積灰松動懸浮,從而被流動的煙氣帶走。聲波振動源按球面擴(kuò)散,并有繞射作用,故聲源不必移動,在允許的作用空間內(nèi)不產(chǎn)生死角,在管子背后同樣起到除灰作用。長波傳播的衰減較慢,使它有足夠的作用距離,且不具有方向性;后者則依靠氣體射流的動能去沖擊積灰,射流能量在短距離內(nèi)明顯衰減,故有效作用距離很短且有強(qiáng)烈的方向性,在后排或管子背后的積灰就無法清除。傳統(tǒng)吹灰器已有悠久的歷史,但直到目前為止在其吹灰效果上都沒有本質(zhì)的突破,可以說高效傳熱的翅片管和低頻聲波除灰器的聯(lián)合使用是鍋爐尾部受熱面的一種最優(yōu)選擇。
在鍋爐70%負(fù)荷運(yùn)行(此時(shí)煙氣流速低,容易積灰)時(shí),根據(jù)阻力變化情況每間隔4—5小時(shí)吹灰一次(持續(xù)5分鐘),就能得到良好的效果。當(dāng)停止除灰超過48小時(shí),檢測發(fā)現(xiàn)翅片管束阻力增加了50Pa,相應(yīng)的排煙溫度約上升5℃。在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),除灰的間隔時(shí)間還可增加。
三、煤、灰顆粒的循環(huán)、再燃與分離
煤、灰顆的爐內(nèi)沉降、循環(huán)、回送再燃與分離是循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)成敗的核心問題。JG25—3.82/450一WlI鍋爐是針對福建無煙煤的特性設(shè)計(jì)的。該煤種揮發(fā)物Vdaf=2.5%且可磨性差,經(jīng)破碎后,di≤0.2mm的細(xì)顆粒占30%以上,對一般的燃燒設(shè)備,鍋爐效率將≤65%;而采用一般流化床鍋爐時(shí),鍋爐效率也≤68%,因?yàn)闄C(jī)械不完全燃燒將≥25%。本鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)認(rèn)真分析了煤質(zhì)的這種特性,決定采用低倍率循環(huán)流化床鍋爐的技術(shù),在結(jié)構(gòu)上采取措施,使0.18≤di≤0.8mm的細(xì)顆粒的相當(dāng)一部分通過旋風(fēng)分離器的分離作用后經(jīng)回送裝置循環(huán)再燃,以降低機(jī)械不完全燃燒損失。對于di≤0.18的顆粒在組織燃燒時(shí),通過采用較低的爐內(nèi)流速及保證一定的燃燒溫度,使細(xì)顆粒有較長時(shí)間通過爐膛從而得到較充分的燃燼,以減輕分離器的壓力,節(jié)約能源,最終達(dá)到提高鍋爐效率的目的。表2列出了進(jìn)爐燃料、分離灰及水膜除塵順沉降灰的篩分特性。
表2 本鍋爐運(yùn)行中燃料和不同部位灰粒的篩分特性
經(jīng)過對沉降灰進(jìn)行可燃物化驗(yàn)結(jié)果,得含碳量Cfh一28%,與同類型循環(huán)化床鍋爐相比,其Cfh要降低10%。因此,從根本上解決了循環(huán)流化床鍋爐效率偏低的難題。福建產(chǎn)無煙煤在爐內(nèi)燃燒過程中,由于摩擦、爆裂等原因,爐內(nèi)d1≤0.18mm的細(xì)顆粒將不斷增多,因此在分離器設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮這部分顆粒的分離及回送再燃問題。分析表2的篩分特性可知,本鍋爐所設(shè)計(jì)分離器的分離特性較好,d1<0.18mm的細(xì)顆粒占18.93%,這也是本鍋爐效率較高的原因,采
用這種分離器,其運(yùn)行阻力≤600Pa,從而可以降低能耗。
為使分離灰有效地回送入爐內(nèi)再燃,采用結(jié)構(gòu)合理的回送裝置是極其重要的,目前回送裝置有“L”、“v”、“H”和“J”閥等結(jié)構(gòu)型式,本設(shè)計(jì)采用“+”閥的結(jié)構(gòu),它具有結(jié)構(gòu)簡單,便于操作控制,對料腿的高度要求不嚴(yán)、回送風(fēng)壓及風(fēng)量低等特點(diǎn)。運(yùn)行實(shí)踐證明,經(jīng)調(diào)試后,“+”閥在工況不變的運(yùn)行中一般不必再作調(diào)整,并保證分離灰回送暢通。對中、低溫型式的煙氣分離器,其回送裝置的位置對鍋爐的正常運(yùn)行至關(guān)重要。一般情況下,鍋爐運(yùn)行時(shí)是通過回灰量來調(diào)節(jié)負(fù)荷及過熱蒸汽濕度的,由于回送灰的溫度較床溫要低的多,因此,如直接將其送入床內(nèi)難以達(dá)到目的。此外,二次風(fēng)的調(diào)節(jié)也是有利于爐內(nèi)的組織燃燒。設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)注意二次風(fēng)的噴嘴間流量調(diào)節(jié)的可能性。否則二次風(fēng)的作用難以實(shí)現(xiàn)。對低倍率循環(huán)流化床鍋爐,爐內(nèi)存在有一定的煙氣偏析,通過二次風(fēng)的調(diào)整可以進(jìn)行糾正。
四、低排煙溫度對引風(fēng)機(jī)工作的影響
通常鍋爐的排煙溫度在160一170℃之間,由于環(huán)保的要求,現(xiàn)在鍋爐用戶大多在引風(fēng)機(jī)前加裝水膜除塵設(shè)備,經(jīng)過水膜的冷卻作用,引風(fēng)機(jī)前煙溫約降至70一80℃。當(dāng)排煙溫度大幅度下降時(shí),對引風(fēng)機(jī)的工作也會產(chǎn)生新的影響:首先煙溫約在50℃左右,可能低于露點(diǎn)溫度;此外煙氣流中還存在有一定的懸浮水滴,所以引風(fēng)機(jī)葉輪表面將產(chǎn)生嚴(yán)重的結(jié)露。從而將引起酸性腐蝕,曾有用戶半年就要更換一次葉輪。在利用漂染工藝排出的污水(帶堿性)作為水膜除塵器的噴水后,腐蝕現(xiàn)象基本得以消除。其次是除塵后煙氣中還攜帶有細(xì)灰將對葉輪產(chǎn)生粘附。福建晉江風(fēng)竹集團(tuán)公司鍋爐曾作了排煙溫度在50一60℃的一個(gè)多月試運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)壓頭不斷降低,從額定壓頭4000Pa降至1600Pa以下,經(jīng)停爐后檢查發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)葉輪上嚴(yán)重掛灰成為一個(gè)泥團(tuán),經(jīng)清理后性能恢復(fù)正常。后采用前述的低頻聲波吹灰器措施后,葉輪掛灰現(xiàn)象消除。
五、結(jié)束語
這次安裝在福建晉江鳳竹集團(tuán)公司的25t/h循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)是成功的,排煙溫度在125℃,熱風(fēng)溫度在140℃左右,尾部受熱面壁溫在100℃且可上下調(diào)整。鍋爐運(yùn)行正常穩(wěn)定。旋風(fēng)分離器工作良好,分離灰回送暢通。由于煙氣流中飛灰濃度低,且顆粒徑小,從而大大改善了尾部受熱面的磨損現(xiàn)象。經(jīng)測試滿負(fù)荷時(shí)鍋爐效率在81%以上,超負(fù)荷能力在28t/h以上.
文章作者:江西動力設(shè)備工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 陳應(yīng)明