循環(huán)流化床鍋爐冷渣器冷卻水改造及其經(jīng)濟(jì)性分析
1 前言
循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)是近幾十年發(fā)展起來(lái)的一種高效、低污染,潔凈煤燃燒技術(shù),具有煤種適應(yīng)性廣、調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點(diǎn),近幾年來(lái)在國(guó)內(nèi)得到大力的發(fā)展和推廣使用。隨著循環(huán)硫化床鍋爐在國(guó)內(nèi)發(fā)電廠的大量使用,特別是近年來(lái)循環(huán)流化床鍋爐往大容量、高參數(shù)方向的飛速發(fā)展,一些困擾循環(huán)流化床鍋爐長(zhǎng)期安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問(wèn)題也隨之而來(lái),特別是循環(huán)流化床鍋爐冷渣器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和選型上的不足,一些運(yùn)行的循環(huán)流化床鍋爐暴露出極大的安全問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,嚴(yán)重影響了循環(huán)流化床鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2 設(shè)備概況
福建晉江熱電有限公司建設(shè)有兩臺(tái)50MW抽凝式發(fā)電機(jī)組,鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的單汽包自然循環(huán)、高壓循環(huán)流化床鍋爐,型號(hào)為DG-260-540/9.81-Ⅰ型。鍋爐設(shè)計(jì)燃燒煤種為福建龍巖的無(wú)煙煤,設(shè)計(jì)低位發(fā)熱量為20680KJ/kg,鍋爐采用∏型布置方式,前墻給煤,配備四臺(tái)皮帶給煤機(jī),鍋爐排渣從鍋爐底部排渣管經(jīng)冷渣器排出,爐底從左到右分別布置有4臺(tái)滾筒式冷渣器,正常運(yùn)行方式為三用一備。冷渣器冷卻水供水系統(tǒng)備有二臺(tái)一次循環(huán)水泵,一用一備方式運(yùn)行。鍋爐冷渣器技術(shù)參數(shù)及工作流程如下:
鍋爐冷渣器主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào): HBSL-ⅠV 設(shè)備出力:0-8t 水阻:≤0.05Mpa
出渣溫度:≤100℃ 冷卻水量:32t/h
進(jìn)水溫度:10-30℃ 進(jìn)水壓力:≤0.8MPa
出水溫度:70-80℃
循環(huán)水泵額定參數(shù):
流 量: 65t 揚(yáng) 程:17m
電機(jī)功率:5.5kW
鍋爐冷渣器冷卻水流程:
除鹽水→膨脹水箱→一次循環(huán)水泵→¢73mm管道→4臺(tái)冷渣器入口(冷渣器入口管徑¢57mm)→4臺(tái)冷渣器出口(冷渣器出口管徑¢57mm)→¢73mm匯水管道→熱交換器→膨脹水箱。
3 存在的問(wèn)題及原因分析
3.1存在的問(wèn)題
福建晉江熱電有限公司#1、#2鍋爐分別于2006年1月和4月投產(chǎn),至今已運(yùn)行接近4年時(shí)間,由于電廠采購(gòu)的入爐煤煤質(zhì)隨著采購(gòu)市場(chǎng)的變化而變化,造成冷渣器運(yùn)行工況也時(shí)常變化。當(dāng)燃用低熱值煤炭時(shí),冷渣器運(yùn)行即暴露出安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等問(wèn)題,歸結(jié)如下:
3.1.1冷渣器冷卻水出水溫度高
由于煤炭走入買方市場(chǎng),煤炭質(zhì)量無(wú)法得到保證,入爐煤熱值不斷不降,入爐煤低位發(fā)熱量最低到4300大卡,鍋爐在200t/h負(fù)荷時(shí),入爐煤量從原30t/h左右最高上升到39t/h左右,四臺(tái)冷渣器全部投入運(yùn)行時(shí),冷渣器冷卻水出水溫度經(jīng)常在92~95℃左右運(yùn)行,經(jīng)常出現(xiàn)冷渣器因超溫(≥95℃)而跳閘的事件。
3.1.2冷渣器耗水量大
由于冷渣器排渣溫度高,造成冷渣器運(yùn)行中經(jīng)常因出渣溫度高而跳閘,為了保證鍋爐順利出渣,在冷渣器排渣溫度高時(shí),打開(kāi)冷渣器出水排污門,冷卻水部分排地溝運(yùn)行,通過(guò)加大通過(guò)冷渣器的冷卻水量,勉強(qiáng)降低冷渣器冷卻水溫度,使冷渣器能維持連續(xù)運(yùn)行。經(jīng)測(cè)算,但每日耗水量卻因?yàn)槔湓骼鋮s水排地溝而增加耗水300t左右。
3.1.3冷渣器安全狀況差
由于冷渣器排渣量大,出水溫度高,冷渣器由于缺水出現(xiàn)超溫內(nèi)漏現(xiàn)象。2008年6月,由于超溫保護(hù)未正常動(dòng)作,造成了#1爐#4冷渣器超溫泄漏。同時(shí),為保證鍋爐正常運(yùn)行,運(yùn)行人員經(jīng)常對(duì)鍋爐進(jìn)行事故放渣,增大了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)也增大了因事故放渣引起的燒傷和燙傷事故概率,給安全生產(chǎn)帶來(lái)極大的影響。
3.2原因分析
3.2.1鍋爐排渣量增大:
如果以設(shè)計(jì)的入爐煤發(fā)熱量運(yùn)行,在鍋爐200t負(fù)荷時(shí),每小時(shí)的入爐煤量只有30t,如煤灰分及灰渣、飛灰總計(jì)含量為35%,灰渣比例按4:6計(jì)算,則每小時(shí)排渣量約為4.2噸。如果入爐煤熱值下降到4400大卡左右時(shí),鍋爐每小時(shí)煤量則上升到38~39噸,每小時(shí)排渣量約為5.32噸。如以后鍋爐260t負(fù)荷運(yùn)行時(shí),每小時(shí)耗煤約45~50t,每小時(shí)產(chǎn)渣6.3~7t,因煤質(zhì)變化造成鍋爐產(chǎn)渣量變化較大,影響了冷渣器運(yùn)行。
3.2.2冷卻水量不足:
如果冷卻水量能達(dá)到冷渣器必需的水量,則冷渣器運(yùn)行還是可保證正常運(yùn)行,如以4~5噸水冷卻1噸渣來(lái)計(jì)算,每小時(shí)39噸入爐煤量產(chǎn)渣5.32噸,需耗水21.5~26.6噸,但是由于一次循環(huán)水泵供水壓力低(出口壓力0.16Mpa),系統(tǒng)管阻大,冷渣器進(jìn)出口壓差很小,只有0.05MPa(進(jìn)口0.06MPa,出水壓力0.01 Mpa),壓差不夠,無(wú)法保證足夠的冷卻水量。經(jīng)測(cè)算,此壓差下每小時(shí)水量只有10~12噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了冷渣器需要的耗水量,造成冷渣器出水溫度偏高。所以,日常運(yùn)行時(shí)需排地溝運(yùn)行。
3.2.3冷卻水管管徑配合不當(dāng):
以4臺(tái)冷渣器進(jìn)水管口徑¢57mm來(lái)計(jì)算,在壓力不高的情況下,為保證水量足夠,則要求主供水管的口徑最小需要¢108mm為宜,我司一次循環(huán)水泵出水管口徑只有¢73mm,在一次循環(huán)水泵的出口壓力不高,流速不大情況下,冷卻水量不能滿足冷渣器要求。
4 改造要點(diǎn)及系統(tǒng)圖
4.1改造要點(diǎn)
4.1.1對(duì)冷卻水源進(jìn)行改造
將冷渣器水源由除鹽水改成凝結(jié)水,凝結(jié)水從汽機(jī)軸封加熱器后引來(lái),經(jīng)過(guò)冷渣器后再回到汽機(jī)#3低加出口管。原除鹽水管作為凝結(jié)水的備用水源使用,以回收冷渣器熱能。
4.1.2對(duì)冷卻循環(huán)水泵運(yùn)行改造
拆除原四臺(tái)二次循環(huán)水泵,在冷渣器出水母管后新增三臺(tái)熱水循環(huán)泵,將冷渣器后冷卻水升壓后再送回汽機(jī)#3低加出口管,升壓水泵揚(yáng)程選擇33.5米,電機(jī)功率15kW,以達(dá)到水量充足。
4.1.3對(duì)冷卻水管道運(yùn)行改造
將原來(lái)的冷渣器前冷卻水母管管更換成¢108mm管徑,以保證管徑與四臺(tái)冷渣器冷卻水管管徑進(jìn)行匹配。將汽機(jī)至鍋爐冷渣器冷卻水管管徑定為¢159mm和¢133mm管徑,以保證充足的凝結(jié)水量。
4.1.4熱工控制改造
冷卻水升壓泵采用變頻調(diào)節(jié)技術(shù),根據(jù)冷渣器出口水溫來(lái)控制升壓泵的轉(zhuǎn)速,保證出水溫度在70~75℃,同時(shí)還設(shè)立電氣事故聯(lián)鎖和壓力低聯(lián)鎖,保證冷渣器冷卻水正常供水。
4.2 改造后冷卻水系統(tǒng)圖
5 改造后經(jīng)濟(jì)分析
5.1熱能回收效益
根據(jù)目前鍋爐蒸發(fā)量210t/h時(shí)燃料消耗量30t/h,無(wú)煙煤的灰份含量為30%,鍋爐排渣占灰渣總量的40%,來(lái)計(jì)算1臺(tái)鍋爐額定工況下小時(shí)排渣量:
30×1000×0.3×0.4=3600kg/h
我司目前50MW抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組額定發(fā)電量50MW、供汽35t時(shí),汽機(jī)進(jìn)汽量為217t/h,考慮汽水損失率3%后,需鍋爐提供的蒸汽量為217×1.03=223.5t/h。
此時(shí)1臺(tái)鍋爐每小時(shí)排渣量G
G=3600÷210×223.5=3831kg/h。
鍋爐小時(shí)排渣熱量計(jì)算
計(jì)算公式:Q=[C(tz1-tz2)+251]×G KJ/h
式中:Q—鍋爐小時(shí)排渣熱量KJ/h
C—渣平均比熱KJ/Kg?℃
tz1—排渣溫度℃按950℃計(jì)
tz2—排渣溫度℃按50℃計(jì)
G—鍋爐小時(shí)排渣量kg/h,按3831kg/h計(jì)
按《小型熱電站實(shí)用設(shè)計(jì)手冊(cè)》P478頁(yè)要求,
查得: C=[0.17+0.06×10-3(tz1-tz2)]×4.1868KJ/Kg?℃
C=[0.17+0.06×10-3(950-50)]×4.1868
C=0.224×4.1868=0.9378KJ/Kg?℃.
鍋爐排渣熱量:
Q=[0.9378(950-50)+251]×3831=1095×3831
Q=4194945KJ/h
鍋爐排渣熱量通過(guò)冷渣器回收至主凝結(jié)水系統(tǒng)中,減少低加抽汽量,增加做功能力,進(jìn)而達(dá)到節(jié)省汽機(jī)進(jìn)汽量目的。
按冷渣器出水溫度85℃來(lái)計(jì)算流經(jīng)冷渣器的凝結(jié)水流量,根據(jù)武漢汽輪機(jī)廠提供的凝汽工況熱力特性計(jì)算書(shū)來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益:
計(jì)算條件:主蒸汽溫度535℃,壓力為8.83Mpa,焓值為3475 KJ/kg,軸加出口水溫43℃,焓值為180KJ/kg,#3低加出水溫度70℃,焓值為293KJ/kg,冷渣器出水溫度85℃,焓值為356KJ/kg,原#3低加設(shè)計(jì)出水溫度68.1℃,焓值為285.12KJ/kg,六抽抽汽壓力為0.0387Mpa,溫度75.1℃,焓值為2523.6KJ/kg,#2低加設(shè)計(jì)出水溫度為115.7℃,焓值為484.41KJ/kg,五抽抽汽壓力為0.2206Mpa,溫度146.3℃,焓值為2759.9KJ/kg,凝結(jié)水流量為143.4 t/h
流經(jīng)冷渣器的凝結(jié)水流量為:
Q=4194945÷(356-180)÷1000=24 t/h
汽輪機(jī)六抽抽汽量減少值為:
Q=((285.12-180)×143.4(293-180)×(143.4-24))÷(2523.6-285.12)
=(105.12×143.4-(113×119.4)) ÷2238.48
=0.7 t/h
汽輪機(jī)五抽抽汽量減少值為:
Q=(143.4×(484.41-285.12)-(143.4-24)×(484.41-293)-24×(484.4-356)) ÷(2759.9-484.41)
=(143.4×199.29-119.4×191.41-24×128.4) ÷2275.5
=1.16 t/h
汽輪機(jī)主蒸汽量減少值:
Q=(1.16×(2759.9-2333)+0.7×(2523.6-2333)) ÷(3475-2333)
=(495.2+133.42) ÷1142
=0.55 t/h
2臺(tái)50MW汽輪發(fā)電機(jī)組年節(jié)省蒸汽量
Q=0.55×2×7000=7700t/a
2臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組年節(jié)省蒸汽量折算成年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量。
經(jīng)計(jì)算,鍋爐產(chǎn)噸蒸汽標(biāo)煤耗量103kg/t汽,計(jì)算年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量:
103×7700÷1000=793.1t/a。
按每噸標(biāo)煤700元,微增功率系數(shù)取1.3來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益,每年取得的經(jīng)濟(jì)效益為:
793.1×700×1.3=72.17萬(wàn)元/a
5.2節(jié)水效益
以每日節(jié)水300t,年運(yùn)行小時(shí)7000小時(shí),每噸除鹽水2元制備成本來(lái)計(jì)算每年的節(jié)水效益為:
300÷24×7000×2÷10000=17.5萬(wàn)元/a,
6 結(jié)論
福建晉江熱電有限公司鍋爐冷渣器冷卻水改造完成投入運(yùn)行后,基本上可解決原冷渣器運(yùn)行中出現(xiàn)的冷卻水出水溫度超溫情況,冷渣器將不再出現(xiàn)因冷卻水超溫引起設(shè)備跳閘事件,同時(shí)也減少了除鹽水的耗量,節(jié)省了除鹽水制備投入,又回收了冷渣器熱能。整個(gè)改造工程達(dá)到安全和經(jīng)濟(jì)雙豐收的目的。
參考文獻(xiàn):
[1] 《小型熱電站實(shí)用設(shè)計(jì)手冊(cè)》.水利電力出版社,1989.10
文章作者:福建晉江熱電有限公司 福建 晉江 362200廖 偉