25t/h循環(huán)流化床鍋爐給煤的改造
1 前言
廣州市粵華染整有限公司熱電站2臺(tái)25t/h循環(huán)流化床鍋爐系采用較低空截面氣速即低倍率循環(huán)流化床鍋爐,在密相區(qū)布置有斜橫埋管,在高溫過熱器后設(shè)兩個(gè)并聯(lián)的絕熱旋風(fēng)分離器,返料經(jīng)立管由氣力輸送閥返送回爐膛,給煤采用輸送帶負(fù)壓給煤裝置,該兩爐自2005年7月投運(yùn)以來,鍋爐飛灰含碳量一直居高不下,熱效率低,其主要原因是燃煤中的細(xì)小顆粒所占比例較大,旋風(fēng)分離器又不能收集到,細(xì)小顆粒在爐膛燃燒的機(jī)會(huì)只有一次,在較低爐膛內(nèi)不能一次性燃盡便被煙氣帶出。針對(duì)這一問題,我們對(duì)其中的一臺(tái)鍋爐進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后從運(yùn)行參數(shù)及操作情況來看已明顯取得了良好的效果,飛灰熱值降低了1300kcal/kg左右,鍋爐熱效率提高了約6%。
2 鍋爐改造前存在的問題
該爐燃用的無煙煤低位發(fā)熱量Qnet,ar≈5000kcal/kg,固定碳Fcad≈68%,揮發(fā)份Vad≈5.3%,灰份Aad≈24%。改造前鍋爐飛灰熱值一般在3500~4000kcal/kg之間,返料灰熱值約1300kcal/kg,噸煤產(chǎn)汽量5.5噸。由于落煤口在埋管上方,在壓煤風(fēng)的作用下,造成落煤口處埋管磨損嚴(yán)重。
3 原因分析
鍋爐飛灰含碳量高的主要原因有:⑴爐膛高度較低,落煤口至爐膛出口高度差只有6.3m,細(xì)小顆粒在爐內(nèi)逗留時(shí)間不到2秒鐘,不能一次性在爐內(nèi)燃盡;⑵爐膛出口溫度較低,設(shè)計(jì)溫度為907℃,實(shí)際只有830℃左右,不利于細(xì)小顆粒的燃盡;⑶旋風(fēng)分離器對(duì)細(xì)小顆粒的分離效率低,使細(xì)小顆粒大多不能被收集返送回爐膛循環(huán)燃燒;⑷燃煤含細(xì)小顆粒份額較大,小于1mm顆粒的份額在40%以上。
綜上所述,飛灰含碳量高的關(guān)鍵原因是燃煤中那些不能被分離器收集下來的細(xì)小顆粒,在爐膛內(nèi)一次性不能充分燃燒便被煙氣帶出爐外所致。
本臺(tái)25t/h循環(huán)流化床在前墻設(shè)有兩個(gè)落煤口,落煤口和布風(fēng)板高差1885mm,在爐膛的零壓區(qū),燃料的細(xì)小顆粒進(jìn)爐膛后直接被煙氣帶到稀相區(qū),由于稀相區(qū)燃燒強(qiáng)度較弱,溫度從下到上為880℃至830℃,因此細(xì)小顆粒著火慢,不能得到充分燃燒。為了加快細(xì)小顆粒的著火和延長(zhǎng)其在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,我們將落煤口降低了1085mm,采用兩臺(tái)螺旋給煤機(jī),實(shí)現(xiàn)正壓給煤,燃料的細(xì)小顆粒進(jìn)入爐溫較高(950℃)的正壓區(qū)能夠得到及時(shí)的燃燒,并被激烈流化的床料碰撞、滯留,便延長(zhǎng)了細(xì)小顆粒在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,使其燃燒充分。
改造后,鍋爐于2006年8月中旬投入運(yùn)行,飛灰熱值降至2500kcal/kg以下,返料灰熱值600kcal/kg左右,爐膛出口溫度提高了近100℃,噸煤產(chǎn)汽量可達(dá)到6.0噸,鍋爐熱效率提高了約6%。在操作方面。對(duì)床溫的控制比較靈敏、及時(shí),操作起來比較得心應(yīng)手。
該改造方案總投資5萬元左右,改造周期5天。由于鍋爐熱效率得到較大提高,煤耗降低,在改造完成后的很短時(shí)間內(nèi)即可收回投資。
文章作者:漳州市振亞技術(shù)服務(wù)有限公司 高德發(fā)