利用循環(huán)流化床技術(shù)對鏈條爐排鍋爐進行增容改造
1 前言
鏈條爐排鍋爐在工業(yè)鍋爐中應(yīng)用廣泛,數(shù)量也較多,隨著鍋爐燃燒技術(shù)的發(fā)展,鏈條爐排鍋爐暴露出許多缺陷,如出力不足,煤種適應(yīng)性差,爐排檢修量大,燃燒效率偏低等。近年來,隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模的擴大,原有鏈條爐排鍋爐在出力方面遠遠滿足不了生產(chǎn)的要求。因此急需對鍋爐進行增容改造。由于燃燒技術(shù)的限制,鏈條爐排鍋爐在原有燃燒方式的基礎(chǔ)上進行增容改造有一定局限性,因此,利用循環(huán)流化床技術(shù)對鏈條爐排進行增容改造,是當前企業(yè)節(jié)能技術(shù)的重要舉措。
近年來,為滿足用戶的要求我公司先后對30多臺10t/h—65t/h的鏈條爐排鍋爐進行增容改造,都取得很好的效果。通過燃用劣質(zhì)煤、爐渣,節(jié)約了大量的優(yōu)質(zhì)煤,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
本文在此簡單介紹鏈條爐排鍋爐增容改造的思路和經(jīng)驗。
2 增容改造設(shè)計的總體原則
2.1 增容改造后的鍋爐能安全穩(wěn)定運行,鍋爐出力有較大的提高,一般提高30—50%,鍋爐其它參數(shù)不變。
2.2 增容改造后鍋爐外形尺寸基本不變,且改造部份及改造投資盡可能少。
2.3 改造設(shè)計時應(yīng)組織好爐內(nèi)燃燒,結(jié)合原有鍋爐的結(jié)構(gòu)特性,采用合理的分離方式,將飛灰粒子回收下來,送入爐內(nèi)再燃,達到提高鍋爐效率的目的。
3 增容改造設(shè)計的具體措施
3.1 拆除原鏈條爐排,合理布置流化床燃燒系統(tǒng),組織好爐內(nèi)循環(huán)。
如果燃燒系統(tǒng)采用普通干布風板結(jié)構(gòu),床內(nèi)排放冷渣的含碳量相對偏高,提高鍋爐效率有一定的局限性。而采用“回”型布風板機構(gòu),風帽采用圓柱型和“7”字型兩種,圓柱型風帽布置在爐底中央?yún)^(qū),可使下落的煤?;虿糠只亓献魃舷逻\行; “7”字型風帽布置在爐底四面傾斜壁面,使床內(nèi)顆粒作橫向運動,從而達到內(nèi)循環(huán)目的。
這種燃燒技術(shù)能很好地利用規(guī)則不均衡配風原理,通過對爐底中央?yún)^(qū)布風板開孔率和爐底四周傾斜布風板開孔率合理搭配,增加沸騰床內(nèi)物料的橫向混合,達到明顯的內(nèi)循環(huán)效果,降低流化床內(nèi)冷渣的含碳量,一般含炭量在l%左右。
3.2 合理選擇布風板面積和埋管受熱面積
一般說來,鏈條爐排鍋爐的爐排面積是同參數(shù)的流化床鍋爐的布風板面積的3—4倍。這樣就為增容改造時合理選擇布風板面積提供了方便,因此可根據(jù)燃料的特性及鍋爐容量,合理布置布風系統(tǒng)及埋管受熱面積。例如10t/h鏈條爐排鍋爐改15t/h流化床鍋爐,布風板面積布置4.1m2,埋管面積為14m2;20t/h鏈條爐排鍋爐改30t/h流化床鍋爐,布風板面積布置8.2m2,埋管面積為38m2。經(jīng)運行檢驗都取得良好效果,得到用戶的好評。
3.3 適當擴大爐膛面積,調(diào)整懸浮室的受熱面積
我們在為用戶實施增容改造時,針對鏈條爐排鍋爐都具有前拱的特點,將爐膛前柱向前移動至適當位置,前墻水冷壁作相應(yīng)的變化。一般要求懸浮室橫截面積大小適應(yīng),使煙氣流速控制在1.5m/S以下為宜。這樣可延長顆粒在爐內(nèi)停留時間,從而達到提高燃燒效率的目的。
同時,控制好爐膛出口溫度也是鏈條爐排鍋爐增容改造成循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計中的重要環(huán)節(jié),懸浮室出口溫度應(yīng)維持在850℃以上,以提高整個懸浮段的溫度水千,使飛灰中的細碳粒得到充分的燃燒,降低固體不完全燃燒損失。根據(jù)實踐經(jīng)驗,相同參數(shù)的鏈條爐排鍋爐輻射受熱面積一般是流化床鍋爐輻射受熱面積的1.5—2倍,即使考慮增容因素,原有的爐膛受熱面積也是相對偏多,因此為保證改造后的鍋爐爐膛出口溫度,有必要對原有爐膛受熱面積作一些調(diào)整。
3.4 過熱器受熱面積的調(diào)整
對于增容幅度不大的鏈條爐排鍋爐的改造,由于改造后煙氣量增加了,同時煙氣中飛灰濃度大了,過熱器傳熱系數(shù)的提高大致可以彌補因負荷的增加而引起的過熱器面積的不足,所以過熱器可維持不變。
對于增容幅度較大的鏈條爐排鍋爐的改造,為減少投資,一般要求保留原有過熱器蛇形管,適當增加部分過熱器。當然,過熱器受熱面積布置多少,應(yīng)以熱力計算:結(jié)果為準。
3.5 調(diào)整對流管束的煙氣通道,以減少對流管束的磨損
對有對流管束的鏈條爐排鍋爐的改造,應(yīng)考慮增容引起煙氣量增大的影響。在實施鍋爐改造方案時,由于受結(jié)構(gòu)的限制,對流管束不可能有較大的變動,主要是針對煙氣通道作一些必要調(diào)整,即增加煙氣通道的面積,降低煙氣流速,以減少對流管束的磨損,改造后對流管束處的煙氣流束一般應(yīng)維持在8m/s以下為宜。
3.6 增設(shè)分離器及飛灰回送裝置
為提高改造后的鍋爐的熱效率,達到節(jié)能增效之目的,增設(shè)煙氣分離器及飛灰回送裝置,也是鍋爐改造的主要內(nèi)容,收集飛灰用的分離器形式很多,主要有旋風分離器,方形分離器,百葉窗式分離器,S形千面流分離器等,選用何種分離器取決于爐子的結(jié)構(gòu)及設(shè)計要求,一般旋風分離器分離效率較高,但阻力壓降很高,所占空間大,所以改造時很少采用。其它幾種分離器盡管分離效率低些,但阻力小,所占空間較小,在鏈條爐改裝成循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計中,增設(shè)此類分離器幾乎不影響原有受熱面積的布置,結(jié)構(gòu)比較緊湊,所以均可采用,當然也可以在懸浮室出口設(shè)置U形分離燃燼段,使已逸出懸浮段的細粒子在U形段得到進一步的燃燒,只不過鍋爐熱效率低些而已。如果用戶對鍋爐效率有較高的要求,可以采用U形分離和其它分離器組合的兩級分離,以進一步減少細粒子的固體不完全燃燒損失。
為了將分離器分離的飛灰送回爐內(nèi)繼續(xù)燃燒,就必須設(shè)計飛灰回送裝置,一般包括立管的設(shè)計和回送閥的設(shè)計,立管的高度直接影響飛灰的回送效果,它主要取決于灰的入口高度, 回送閥一般可選擇L閥,U閥,十字形閥,氣墊式回送閥,選擇何種回送方式取決于能否合理將飛灰送到爐內(nèi)繼續(xù)燃燒。
3.7 尾部受熱面的調(diào)整
一般來說,鏈條爐改同容量流化床鍋爐,增加了埋管,除懸浮室面積偏多外,其余部分受熱面滿足要求,甚至有超負荷的可能,因此在改造設(shè)計中,應(yīng)根據(jù)增容幅度的大小,通過熱力計算來確定增加相應(yīng)的省煤器面積。同時應(yīng)考慮因增容帶來煙氣量增加之影響,適當增加尾部煙氣通道,使煙氣流速保持在較為合理的范圍,對鋼管省煤器來說,煙氣流速控制在7—8m/s以內(nèi);對鑄鐵省煤器來說,煙氣流速控制在u—12m/s以內(nèi)為宜。
由于鏈條爐排改流化床鍋爐后,一般不需要熱風,加上原來的空氣預(yù)熱器都運行了幾年,不可避免存在堵塞、腐蝕和磨損等現(xiàn)象,故可將原有空氣預(yù)熱器拆除,排煙溫度可通過增加省煤器面積來控制。
對鍋爐容量較大(≥35t/h)、壓力較高(≥3.8MPa)的鏈條爐排鍋爐,考慮到壓力高時蒸發(fā)吸熱量相對較小,尾部受熱面可布置少些,同時給水溫度相對較高,所以不宜過多地增加省煤器的面積,需要保留空氣預(yù)熱器,采用肋片式內(nèi)螺紋鑄鐵管空氣預(yù)熱器比較經(jīng)濟,在相同的煙氣工況下,其傳熱系
數(shù)是普通鋼管式空氣預(yù)熱器的兩倍,使用壽命也較長。
3.8 鍋爐增容后對其附屬設(shè)備、系統(tǒng)的影響及采取措施
3.8.1 鍋爐增容后,由于流化床鍋爐對鼓、引風機壓頭要求較高,所以改造后,鍋爐的鼓、引風機應(yīng)根據(jù)阻力計算結(jié)果重新選型。
3.8.2 輸煤系統(tǒng)上應(yīng)增設(shè)適合流化床燃煤粒度0—8mm的振動篩及相應(yīng)的破碎機。同時還需要增加爐前給煤機。
3.8.3 鍋爐增容后煙氣量、煙氣濃度都增加了,原有除塵器顯然達不到設(shè)計要求,應(yīng)同鍋爐同期改造。
3.8.4 熱工、電氣等也應(yīng)根據(jù)需要作相應(yīng)的變動。
4 改造實例及經(jīng)濟效益分析
4.1 改造實例
我司已改造成功30多臺鏈條爐排鍋爐,經(jīng)運行檢驗,改流化床鍋爐后,節(jié)能增效明顯,鍋爐熱效率較原鍋爐提高了8—10%;煤質(zhì)適應(yīng)性廣,通過摻燒鏈條爐渣,節(jié)約了大量優(yōu)質(zhì)煤,下面是我司已改造的幾臺有代表性的鏈條爐在燃用煤種、鍋爐熱效率、鍋爐容量等方面的對比:
注:青海海北電廠地處青海高原,海拔3200m,大氣壓為517mm汞柱
4.2 經(jīng)濟效益分析
以青海海北電廠45t/h拋煤機鏈條爐為例進行分析
4.2,l 鍋爐效率提高后的節(jié)煤潛力
原拋煤機鏈條爐排出的爐渣,發(fā)熱量為2919kcal/㎏,含碳量尚有31.9%,根據(jù)同類型鍋爐的運行情況,其熱效率只有65%左右,改循環(huán)流化床鍋爐后,65t/h出力時的熱效率為78.5%,較原鍋爐熱效率提高了約8~10%。
每年可節(jié)約原煤約8850噸(按6000小時計)
4.2.2 鍋爐摻燒鏈條爐爐渣后節(jié)能潛力現(xiàn)燃燒的煤是摻入l/3爐渣的沉煤(煤:渣—2:1),煤的發(fā)熱值約為4000Kcal/Kg,65t/h出力時耗煤量為14.56t/h,其中1/3是爐渣,即每小時燃燒4.85t/h,每年燃用爐渣為2.9×104噸,相當1.54×104原煤。
4,2,3 以上兩項總計,每年節(jié)能增效約300萬元,即用2年時間就可回收單臺鍋爐改造費用。
文章作者:朱德輝 李奉 陳應(yīng)明(江西鍋爐廠 330001)