大型循環(huán)流化床底渣輸送系統(tǒng)的改造
內(nèi)容摘要:根據(jù)福建龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司原氣力輸渣系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試情況,結(jié)合龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司輸渣系統(tǒng)的成功改造運(yùn)行情況,簡(jiǎn)單的介紹了輸渣系統(tǒng)的成功改造。
關(guān)鍵詞 底渣 輸送系統(tǒng) 鏈斗輸渣機(jī)
1 問(wèn)題的提出
作為循環(huán)流化床的樞紐工程的輔助設(shè)備-底渣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和輸渣方式的合理選擇,成為排渣的一個(gè)重要課題,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床底渣輸送系統(tǒng)的現(xiàn)狀,許多投運(yùn)的大型循環(huán)流化床鍋爐的底渣輸送系統(tǒng)均未能達(dá)到預(yù)期的效果,給現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)和機(jī)組的安全持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大的困難,本文針對(duì)福建龍巖發(fā)電有限公司底渣輸送系統(tǒng)的優(yōu)化技改進(jìn)行了分析,對(duì)大型循環(huán)流化床底渣輸送方式進(jìn)行了探討。
2 鍋爐概況
2.1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
龍巖發(fā)電有限公司一期工程建設(shè)四臺(tái)135MW機(jī)組,配有四臺(tái)哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)ALSTOM循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)制造的440t/h超高壓、中間一次再熱、露天布置的循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐型號(hào)為HG-440/13.7-L.WM20。 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)如下:
2.2 鍋爐的整體布置
鍋爐主要由爐膛、高溫汽冷旋風(fēng)分離器、自平衡“U”形回料器和尾部對(duì)流煙道組成。鍋爐采用平衡通風(fēng)方式,壓力平衡點(diǎn)位于爐膛出口,
燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,由光管和扁鋼焊制而成。水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。燃燒室底部為水冷布風(fēng)板和水冷風(fēng)室。布風(fēng)板管間鰭片上布置有大直徑鐘罩式風(fēng)帽,爐膛中上部貫穿爐膛深度方向布置一片雙面水冷壁,與前墻垂直方向布置有六片屏式再熱器(熱段再熱器)和四片屏式過(guò)熱器屏(Ⅱ級(jí)過(guò)熱器),。
高溫汽冷旋風(fēng)分離器下布置非機(jī)械型回料器,回料為自平衡式,流化密封風(fēng)用高壓流化風(fēng)機(jī)供給。每個(gè)回料器設(shè)有兩個(gè)回料斜管流入爐膛?;亓掀魍鈿び射摪逯瞥?,內(nèi)襯絕熱材料和耐磨耐火材料。
2.3 燃用煤質(zhì)
鍋爐燃用煤質(zhì)分析資料:(龍巖無(wú)煙煤)
鍋爐燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí)的排灰渣量
注:日運(yùn)行小時(shí)數(shù)為22 h,年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為5000 h。
3 鍋爐原氣力輸渣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
3.1 本工程按1*440T/H設(shè)計(jì)一套正壓式濃相氣力輸渣系統(tǒng),在正常運(yùn)行狀態(tài)下,每臺(tái)爐輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)總出力為:25t/h,全廠的氣力除渣系統(tǒng)包括以下幾部分:
3.1.1 冷渣器排渣及渣輸送系統(tǒng)
在每臺(tái)鍋爐下配置2臺(tái)冷渣器,每臺(tái)冷渣器設(shè)2個(gè)排渣口,每個(gè)排渣口下按以下要求設(shè)置輸渣設(shè)備:排渣口 氣動(dòng)截止閥 電動(dòng)鎖氣給料閥 (2個(gè)排渣口合并進(jìn)入)埋刮板輸送機(jī) 斗鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)(或其它類(lèi)型的輸送機(jī)) 碎渣機(jī) 緩沖渣斗(帶除大渣裝置) 發(fā)送器 渣庫(kù)。
3.1.2 輸送用空壓機(jī)及空氣凈化系統(tǒng)
輸送用壓縮空氣系統(tǒng)與除灰系統(tǒng)的壓縮空氣系統(tǒng)合并采用每2臺(tái)爐設(shè)置一套輸送用壓縮空氣系統(tǒng),按每臺(tái)爐設(shè)置一套正壓氣力除渣系統(tǒng)的要求提供所需壓縮空氣的要求。
3.1.3 儀用及渣庫(kù)布袋除塵器脈沖清掃用氣系統(tǒng)
正壓氣力除渣系統(tǒng)的氣動(dòng)元件和渣庫(kù)布袋除塵器的布袋脈沖清掃用氣將由儀用及渣庫(kù)布袋除塵器脈沖清掃用氣系統(tǒng)供給,該系統(tǒng)用氣由除灰系統(tǒng)專(zhuān)用的儀用空壓機(jī)提供。按每臺(tái)爐設(shè)置一套正壓氣力除渣系統(tǒng)的要求提供所需儀用壓縮空氣的要求。
3.1.4 庫(kù)頂進(jìn)料、排氣及料位指示系統(tǒng)
包括庫(kù)頂進(jìn)料裝置、庫(kù)頂排氣過(guò)濾器(布袋除塵器)、壓力真空釋放閥等,上述設(shè)施、設(shè)備每個(gè)渣庫(kù)各1套。另外,還有渣庫(kù)料位計(jì)等附屬部件。
3.1.5 庫(kù)底卸料系統(tǒng)
每座渣庫(kù)的卸料由2臺(tái)卸渣設(shè)備完成,即1臺(tái)雙軸攪拌機(jī)和1臺(tái)干渣散裝機(jī)。每座渣庫(kù)庫(kù)底設(shè)置二個(gè)排放口,其中一個(gè)排放口下設(shè)1臺(tái)雙軸攪拌機(jī),將干渣拌濕后裝車(chē)外運(yùn);另一個(gè)排放口下布置1臺(tái)干渣散裝機(jī),供干渣罐車(chē)裝干渣用。雙軸攪拌機(jī)及干渣散裝機(jī)均布置在渣庫(kù)中間層。
3.1.6 氣力除渣控制系統(tǒng)
氣力除渣系統(tǒng)的控制系統(tǒng)采用CRT操作員站和PLC程序自動(dòng)控制,氣力除渣系統(tǒng)中的所有設(shè)備除了渣庫(kù)卸料設(shè)備中的干渣散裝機(jī)、雙軸攪拌機(jī)外,均能在集控室內(nèi)控制,干渣散裝機(jī)、雙軸攪拌機(jī)現(xiàn)場(chǎng)控制,但在集控室內(nèi)有該設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)顯示。氣力除渣系統(tǒng)的控制系統(tǒng)統(tǒng)一布置在氣力除灰集控室內(nèi)。
輸渣器出口至渣庫(kù)入口的最遠(yuǎn)管道長(zhǎng)度約為100m,渣庫(kù)頂高度約20m,90o彎頭9個(gè)。設(shè)計(jì)時(shí)該系統(tǒng)未考慮其它備用手段,故要求該系統(tǒng)具有很高的可靠性和可用率,不能因?yàn)樵撓到y(tǒng)的故障而導(dǎo)致停機(jī)。
4 氣力輸渣系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀
我廠氣力輸渣系統(tǒng)至2005年7月至今,一直未能正常連續(xù)運(yùn)行,從冷渣器排渣口法蘭開(kāi)始至渣庫(kù)庫(kù)頂進(jìn)料口為止,包括輸渣器及附屬各類(lèi)閥門(mén)等、管路切換閥、管道伸縮節(jié)、管道吹堵裝置、控制系統(tǒng)軟件等任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題將直接影響到鍋爐氣力輸渣系統(tǒng) ,其主要表現(xiàn)如下:
4.1 氣力輸渣管道的磨損:氣力輸渣系統(tǒng)的爐底渣在管道內(nèi)高速流動(dòng),管道磨損十分嚴(yán)重,因?yàn)闋t渣的速度對(duì)管道的磨損特別是對(duì)彎頭的磨損有較大的因果關(guān)系,即管道的磨損與物料的三速度三次方成正比,所以速度越高磨損越大,鍋爐底渣輸送系統(tǒng)氣力輸送系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性很大程度上取決于渣粒度,渣重度和冷渣器的流化,一旦渣的粒度過(guò)大(超過(guò)10mm)的或者大顆粒的比例大(如超過(guò)10%以后),由于大顆粒之間的間隙較大,流化困難,會(huì)使輸渣系統(tǒng)得氣耗增大,爐渣粒度越大,透氣性越強(qiáng),輸送就越困難,粒度、重度、硬度越大,管道磨損就嚴(yán)重,管道內(nèi)物料少,流速高,氣力輸送磨損嚴(yán)重,另外,輸送距離、輸送高度、彎頭數(shù)量都是影響管道磨損的直接原因。
4.2 氣力輸送系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,其冷態(tài)和熱態(tài)工作過(guò)程中熱膨脹量較大,在輸送過(guò)程中震動(dòng)較大,現(xiàn)場(chǎng)改造加裝了補(bǔ)償器后,管段的震動(dòng)有明顯的改觀,在運(yùn)行一段時(shí)間后,導(dǎo)致管道在法蘭連接的膨脹節(jié)部位發(fā)生一定的變形量,管道就不直了,高速流動(dòng)的底渣對(duì)管道接口法蘭突出部位形成嚴(yán)重的磨損,極大的影響管道的使用壽命。
4.3 氣力輸渣系統(tǒng)一旦管道和彎頭發(fā)生泄漏時(shí),輸送氣從管道泄漏,輕者影響現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,重者輸渣管道可能堵塞,系統(tǒng)需要停下來(lái)處理,反過(guò)來(lái)又影響到正常排渣,需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)事故排渣,形成惡性循環(huán),使整個(gè)輸渣系統(tǒng)陷入癱瘓。
4.4 氣力輸渣系統(tǒng)有較多的氣動(dòng)控制閥,壓力控制點(diǎn)及程控部分,整個(gè)系統(tǒng)得正常工作需要任何一個(gè)環(huán)節(jié)和系統(tǒng)均正常工作,當(dāng)氣動(dòng)輸渣壓力較低或壓力波動(dòng),氣動(dòng)裝置動(dòng)作不正常,當(dāng)壓力反饋點(diǎn)工作不正常時(shí),當(dāng)程控系統(tǒng)有一個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)故障時(shí),均直接影響到氣力輸渣系統(tǒng)的正常輸送,從而直接影響到鍋爐的排渣方式,爐渣被迫從臨時(shí)排渣口排出,非正常的輸渣方式必然引起惡性循環(huán)。對(duì)整個(gè)正常生產(chǎn)帶來(lái)極大的被動(dòng)和給運(yùn)行人員帶來(lái)壓力和極大的勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)成本也直線上漲。
4.5 氣力輸渣系統(tǒng)對(duì)排出的底渣溫度也較敏感,正常情況下氣力輸渣系統(tǒng)可以接受的底渣溫度在200℃以下,而在鍋爐的運(yùn)行過(guò)程中,由于煤質(zhì)、冷渣器的工作狀態(tài)等原因,其底渣溫度經(jīng)常不正常改變,最高時(shí)底渣溫度達(dá)350℃,對(duì)氣力輸渣管道的熱膨脹量,對(duì)氣力輸渣系統(tǒng)的氣動(dòng)閥的密封圈 ,對(duì)設(shè)備系統(tǒng)均是嚴(yán)峻的考驗(yàn),在實(shí)際的運(yùn)行過(guò)程中,底渣溫度的升高將直接關(guān)系到氣力輸渣系統(tǒng)的持續(xù)正常工作。
在我廠氣力輸渣系統(tǒng)實(shí)際調(diào)試運(yùn)行過(guò)程中,由于上述各種原因,氣力輸渣系統(tǒng)從未連續(xù)可靠運(yùn)行2天以上,在氣力輸渣系統(tǒng)輸送渣兩天時(shí)氣力輸渣管道磨穿3個(gè),后經(jīng)廠家對(duì)發(fā)送器及輸渣管路控制系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)多次技改,仍未能使我廠的氣力輸渣系統(tǒng)正常、可靠的運(yùn)行。由于鍋爐底渣系統(tǒng)工作不正常,最后是采用人工出渣,造成鍋爐本體周?chē)蹓m飛揚(yáng),文明生產(chǎn)難以保證,目前,我廠至2005年9月投運(yùn)至今,#1、#2、#3爐采用拖拉機(jī)人工出渣的方式。
5 底渣輸渣系統(tǒng)的改造
5.1 底渣輸送系統(tǒng)的改造
由于氣力輸渣系統(tǒng)的固有缺陷和尚待解決的問(wèn)題,使我廠迫切的要對(duì)氣力輸渣系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的循環(huán)流化床進(jìn)行了廣泛的調(diào)查和詳細(xì)的調(diào)研,其中對(duì)底渣系統(tǒng)的輸送工程進(jìn)行了仔細(xì)的調(diào)研和考察:
目前機(jī)械除渣的方式主要有兩種。第一種是埋刮板輸送機(jī),然后由斗式提升機(jī)提升至渣倉(cāng),第二種是采用鏈斗輸送機(jī)直接輸送至渣倉(cāng),經(jīng)反復(fù)論證,我們認(rèn)為兩種輸送機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)如下:
埋刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)成熟,風(fēng)險(xiǎn)性小,密封性能好,但它的刮板和鏈條直接埋于爐渣中,工作溫度高,磨損大,且由于循環(huán)流化床鍋爐爐渣的特殊性,埋刮板輸送機(jī)不宜傾斜布置或頭部抬起,于是斗式提升機(jī)須布置于很深的地坑當(dāng)中,這和我公司這樣的多雨氣候極不適應(yīng)。斗式提升機(jī)的運(yùn)行速度很快,磨損量更大,其鏈條壽命通常在一年半左右,運(yùn)行費(fèi)用較高。
鏈斗輸送機(jī)進(jìn)入電力行業(yè)較晚,它最早被應(yīng)用于水泥行業(yè),用來(lái)輸送水泥熟料,九十年代中期隨著中國(guó)循環(huán)流化床鍋爐的發(fā)展進(jìn)入電力市場(chǎng),被用來(lái)輸送流化床鍋爐的干態(tài)爐渣,并在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)迅速占領(lǐng)了底渣輸送的市場(chǎng)。其實(shí)它是以沿軌道運(yùn)行的料斗來(lái)水平或傾斜輸送物料的設(shè)備,料斗與其兩側(cè)的牽引鏈條螺栓聯(lián)接,鏈條上設(shè)有托鏈輪,電機(jī)牽引鏈條通過(guò)托鏈輪在導(dǎo)軌上運(yùn)行,從而達(dá)到輸送的目的。爐渣進(jìn)入料斗后與料斗呈相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài),故沒(méi)有磨損,鏈條也不與爐渣、導(dǎo)軌接觸,故其磨損件很少,且對(duì)輸送介質(zhì)的溫度不敏感,又因?yàn)槠洳捎秒p排牽引鏈條,故其穩(wěn)定性很高。另,鏈斗輸送機(jī)具有很高的靈活性,可以大傾角輸送,一般情況下直接輸送至渣倉(cāng),可以省掉一條維護(hù)量極高的斗式提升機(jī)。
通過(guò)兩種輸送機(jī)的對(duì)比,結(jié)合我廠底渣特性,鏈斗輸送機(jī)的優(yōu)勢(shì)就自然地體現(xiàn)在眼前了,于是我們決定采用鏈斗輸送機(jī)。
因鏈斗輸送機(jī)屬于改造項(xiàng)目,兼之現(xiàn)場(chǎng)情況較為復(fù)雜,我們和制造商一起,通過(guò)勘測(cè),最終確定了一套詳細(xì)慎密的布置、安裝施工方案,主要改動(dòng)以下內(nèi)容:
a.將氣力輸渣系統(tǒng)入口至渣倉(cāng)入口改為兩條機(jī)械式鏈斗輸渣部分
b.相應(yīng)的控制系統(tǒng),聯(lián)鎖等控制部分作相應(yīng)的改造,冷渣器,渣倉(cāng)部分均維持原有設(shè)備,無(wú)需改動(dòng)
5.2 氣力輸渣系統(tǒng)、鏈斗輸渣機(jī)調(diào)試試運(yùn)比較
在八月完成了鏈斗輸渣機(jī)的改造后,在近兩個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生得到了極大的改善,運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,公司的生產(chǎn)成本也得到了有效的下降。
6 結(jié)論
我廠#4爐底渣輸送系統(tǒng)改為鏈斗輸送機(jī)投運(yùn)后,的確達(dá)到了預(yù)想的效果,改善了現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)環(huán)境,減輕了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了人力出渣的較大費(fèi)用,我們決定近期再將#1~3爐的氣力除渣也改為鏈斗輸送機(jī),我們相信,通過(guò)這次改造,必能為我公司機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行和安全生產(chǎn)帶來(lái)強(qiáng)有力的保證。
[參考文獻(xiàn)]:
[1]:福建龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司運(yùn)行規(guī)程 2005.3
[2]:《循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行 》 岑可法 倪明江 駱仲泱 嚴(yán)建華
池涌 方夢(mèng)祥 李絢天 程樂(lè)鳴 著
文章作者:福建龍巖發(fā)電有限責(zé)任公司 廖光東