淺談小型熱電廠一次風(fēng)機(jī)改造
摘 要:龍安熱電1#及2#鍋爐一次風(fēng)機(jī)流量采用入口風(fēng)門調(diào)節(jié),所配備的電機(jī)功率偏大,風(fēng)機(jī)效率低,存在“大馬拉小車”現(xiàn)象。本文結(jié)合風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況,有針對性地提出風(fēng)機(jī)的葉輪技改方案,已取得了一定節(jié)能效果,供今后同類型電廠運(yùn)行調(diào)整參考借鑒。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī);葉輪切割;節(jié)能改造
1 概況
福建省福能龍安熱電有限公司(以下簡稱“公司”)一期工程1×17MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組+1×19.1MW新型背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,同時設(shè)有煙氣脫硝系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)。鍋爐為華西鍋爐廠設(shè)計(jì)的制造的HX150/13.7-Ⅱ1型、高溫超高壓、自然循環(huán)、固態(tài)排渣、單汽包、無中間再熱循環(huán)流化床(CFB)鍋爐。其中#1、2鍋爐配備鞍山華冠風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)各一臺;其中引風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)方式采用變頻器調(diào)節(jié),一次風(fēng)機(jī)采用入口擋板調(diào)節(jié)。
公司一期工程是熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,大部分熱用戶是合成革廠家,晝夜熱負(fù)荷變化較大,尤其是夜間供熱負(fù)荷較低,鍋爐降至60-70%額定負(fù)荷運(yùn)行。#1、2鍋爐自投運(yùn)以來,存在著風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率偏低,單耗偏大,造成廠用電率偏高的問題。
因此,在保證安全生產(chǎn)的情況下,公司為了降低鍋爐運(yùn)行廠用電,提高全廠經(jīng)濟(jì)效益,決定對鍋爐一、二次風(fēng)機(jī)等輔機(jī)進(jìn)行改造。鑒于二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)已經(jīng)采用變頻器調(diào)節(jié),本次只對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
2 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況
2.1 該公司一次風(fēng)機(jī)為鞍山華冠風(fēng)機(jī)制造有限公司提供的型號為AGX130-1B№20F的離心式風(fēng)機(jī)。
原來設(shè)計(jì)的一次風(fēng)機(jī)設(shè)備技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 一次風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)簡表
2.2 正常運(yùn)行工況下,白天與晚上熱負(fù)荷變化較大,一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門開度變化范圍40~52.4%,當(dāng)開度達(dá)52.4%時鍋爐已達(dá)到滿負(fù)荷,運(yùn)行參數(shù)詳見表2。
早上7:00-19:00:一次風(fēng)機(jī)入口擋板開度52.4%,一次風(fēng)量4.77萬Nm3/h、風(fēng)壓11.8kPa,風(fēng)機(jī)效率36.14%;
夜間19:00-7:00:一次風(fēng)機(jī)入口擋板開度40.2%,一次風(fēng)量4.14萬Nm3/h、風(fēng)壓8.94kPa,風(fēng)機(jī)效率23.78%;
2.3 這充分說明實(shí)際運(yùn)行中,一次風(fēng)管實(shí)際總阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于給定的風(fēng)壓 20080Pa(即給定風(fēng)壓太大了),由于按 20084Pa 選定的風(fēng)機(jī)所能產(chǎn)生的風(fēng)壓比實(shí)際管網(wǎng)總阻力大的很多,為此只能把調(diào)節(jié)門開的很?。▽?shí)際開度不到一半),鍋爐就能達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行要求,而調(diào)節(jié)門開度不到一半的嚴(yán)重后果是風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率大大的降低,和調(diào)節(jié)門接近全開時對比,風(fēng)機(jī)效率至少降低 20%以上(由于調(diào)節(jié)門開度很小,調(diào)節(jié)門的阻力很大,調(diào)節(jié)門阻力大約增大 3000Pa 左右,從而為克服此阻力消耗很大一部分電能)。
表2 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表
3.1 方案一:風(fēng)機(jī)葉輪葉片切割改造
把原有風(fēng)機(jī)葉輪葉片分批次割掉 100mm,使原有20F 風(fēng)機(jī)切完后變?yōu)?8.4F,按照葉輪切割理論,對葉輪進(jìn)行切割,此方案改造費(fèi)用約0.5萬,難度較小,施工周期短。
3.2 方案二:葉輪及電機(jī)不變,增加一套電磁耦合器或變頻器
一次風(fēng)機(jī)葉輪及電機(jī)不變,增加一套永磁調(diào)速器或變頻器,一次風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門調(diào)節(jié)變?yōu)樽冾l調(diào)節(jié)。
經(jīng)分析此方案改造費(fèi)用高、難度大,大約需要費(fèi)用35萬元;由于邦普等用熱需求大項(xiàng)目的進(jìn)駐工業(yè)園區(qū),供熱負(fù)荷有存在大幅增長可能性,公司面臨擴(kuò)容改造或運(yùn)行方式調(diào)整的不確定性。在此形式下不適宜對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速改造。
3.3 方案對比分析
根據(jù)目前實(shí)際運(yùn)行情況和一次風(fēng)機(jī)性能曲線,按照風(fēng)機(jī)葉輪直徑與風(fēng)壓的二次方成正比,與風(fēng)量成正比的理論對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行校核計(jì)算:
切割量占比:(2.04-1.84)/2.04=0.098=9.8%,按相似理論進(jìn)行計(jì)算,風(fēng)機(jī)最大葉輪切割量為150mm(理論允許切割量為7%~15%),考慮到一次風(fēng)機(jī)是鍋爐重要輔機(jī),直接影響鍋爐的正常運(yùn)行,因此,取葉輪切割量為10%,即切割量為100-110 mm。
經(jīng)計(jì)算葉輪切割后最大風(fēng)量:q’= q* D’/D=7.79*1.84/2.04=6.91萬Nm3/h:
葉輪切割后最大風(fēng)壓:H’=H*(D’/D)2=20.08*(1.84/2.04)2=16.34kPa
因此,可以確認(rèn)葉輪切割后可以滿足現(xiàn)有運(yùn)行的要求,可以達(dá)到一定的節(jié)能效果,切割后一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行運(yùn)行曲線如圖1,故選擇方案一。
圖1 一次風(fēng)機(jī)葉輪切割前、后性能曲線
4 方案實(shí)施
根據(jù)公司現(xiàn)在實(shí)際情況和今后發(fā)展方面考慮,并通過專業(yè)技術(shù)人員和風(fēng)機(jī)廠家的多次測算和探討,最后決定采取切割葉輪方案對我廠一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,同時在保證安全的情況下,采取分幾次對一次風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行切割。
根據(jù)公司現(xiàn)在實(shí)際情況和今后發(fā)展方面考慮,并通過專業(yè)技術(shù)人員和風(fēng)機(jī)廠家的多次測算和探討,最后決定采取切割葉輪方案對我廠一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,同時在保證安全的情況下,采取分幾次對一次風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行切割。
在2018年9月25日至9月27 日期間,公司#1爐一次風(fēng)機(jī)首次進(jìn)行葉輪葉片切除50mm的改造,經(jīng)過動、靜態(tài)平衡試驗(yàn)后于9月29日正式投入運(yùn)行。2018年12月6日再次切割55mm。通過技改前后對比,發(fā)現(xiàn):技改前產(chǎn)生噸汽耗一、二次風(fēng)機(jī)電量為5.10kWh;而技改后一、二次風(fēng)機(jī)的噸汽電耗為4.13kWh,噸汽電耗下降0.97kWh。按照2018年#1鍋爐總產(chǎn)汽量為844719噸計(jì)算,一年可節(jié)約電量約82萬kWh(具體參數(shù)見表3);
在2018年10月份對#2爐一次風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行切割100mm的改造,投運(yùn)后對比發(fā)現(xiàn):技改前產(chǎn)生噸汽耗一、二次風(fēng)機(jī)電量為5.09kWh;而技改后一、二次風(fēng)機(jī)的噸汽電耗為4.07kWh,噸汽電耗下降1.02kWh。按照2018年#2鍋爐總產(chǎn)汽量為860896噸計(jì)算,一年可節(jié)約電量約87.6萬kWh(具體參數(shù)見表4)。
表3 #1爐一次風(fēng)機(jī)技改前后對比表
表4 #2爐一次風(fēng)機(jī)技改前后對比表
5 結(jié)束語
5.1 本次1#及2#爐一次風(fēng)機(jī)的改造,操作簡單,費(fèi)用省,只需要本單位技術(shù)人員出方案,檢修人員現(xiàn)場切割即可完成。風(fēng)機(jī)改造后運(yùn)行表明,葉輪切割后可滿足運(yùn)行要求,每臺風(fēng)機(jī)年節(jié)約85萬千瓦時的電量,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
5.2 由于夜間的供熱負(fù)荷變化大,夜間一次風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率仍然偏低;同時葉輪直徑切割后,鍋爐最大負(fù)荷運(yùn)行時一次風(fēng)機(jī)余量僅10%,異常情況迅速提風(fēng)降床溫能力偏弱。因此,為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,建議該公司對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速改造。
參考文獻(xiàn):
[1] 毛正孝 編著 《泵與風(fēng)機(jī)》 中國電力出版社
[2] 鞍山華冠風(fēng)機(jī)廠 龍安熱電一次風(fēng)機(jī)使用說明書
[3] HX150/13.7-Ⅱ1 設(shè)計(jì)說明書