循環(huán)流化床鍋爐脈沖吹灰器改造與應(yīng)用
摘要:為解決DG260-9.81/540-1型循環(huán)流化床鍋爐尾部受熱面積灰嚴(yán)重,原有聲波吹灰器不能有效清除積灰,造成排煙溫度升高,鍋爐熱效率降低的問題。本公司將原有的聲波吹灰器改造成脈沖吹灰器,改造后,鍋爐尾部受熱面積灰情況明顯改觀,鍋爐排煙溫度接近設(shè)計(jì)值,對(duì)同類型循環(huán)流化床鍋爐吹灰器的選用有一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;受熱面;積灰;聲波吹灰器;脈沖吹灰器
1 引言
對(duì)燃用無煙煤鍋爐而言,尾部受熱面積灰是不可避免的。沉積在鍋爐受熱面上的積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.0581—0.116W/㎡·℃,而鍋爐受熱面金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)為46.5—58.1W/㎡·℃,積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)比金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)低500—800倍。因此,在鍋爐受熱面積灰的情況下,積灰層帶來的附加熱阻也會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐受熱面內(nèi)外熱量的傳遞,使排煙溫度升高,鍋爐熱效率降低,同時(shí)鍋爐受熱面的積灰還會(huì)增加煙氣阻力,提高廠用電率。
該公司2×50MW抽凝式供熱機(jī)組,配DG260-9.81/540-1型高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,在尾部煙道依次布置有雙繞蛇形管束高溫過熱器、雙繞順列逆流布置的低溫過熱器、雙圈繞順列布置的三管組省煤器和臥式順列三回程管式空氣預(yù)熱器??諝忸A(yù)熱器出口設(shè)計(jì)煙溫147℃。
2 鍋爐聲波吹灰器運(yùn)行情況
在鍋爐投產(chǎn)時(shí),其尾部煙道內(nèi)的各組受熱面共配備了A公司的18臺(tái)SCK-18A小聲波吹灰器。調(diào)試運(yùn)行一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)吹灰效果很差,雖然采取了增加吹灰的時(shí)間與頻次,但是兩臺(tái)鍋爐排煙溫度還是居高不下,在夏季溫度較高的環(huán)境,鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),排煙溫度最高超過230℃,嚴(yán)重降低了鍋爐的熱效率。
2007-2008年對(duì)鍋爐吹灰系統(tǒng)進(jìn)行技改,每臺(tái)鍋爐各加裝了6臺(tái)大功率BS-201旋笛式聲波吹灰器后,尾部受熱面積灰的狀況雖有所緩解,但鍋爐的排煙溫度依然偏高,最高達(dá)174℃,仍超過設(shè)計(jì)值約27℃。
鍋爐正常運(yùn)行時(shí),旋風(fēng)分離器出口煙溫均接近或稍高于設(shè)計(jì)值,而尾部煙道內(nèi)的過熱器、省煤器及空預(yù)器的出口煙溫則明顯高于設(shè)計(jì)值。綜合各方面的影響因素,初步斷定受熱面積灰嚴(yán)重是造成排煙溫度高的主要原因。
3 鍋爐尾部受熱面積灰產(chǎn)生的原理及措施
循環(huán)流化床鍋爐灰濃度的比較大,如果使用傳統(tǒng)的蒸汽吹灰器,會(huì)增加煙氣的濕度,在低負(fù)荷時(shí)易造成受熱面積灰板結(jié),并加劇空預(yù)器的低溫腐蝕。
從鍋爐尾部受熱面的狀況來看,所有尾部受熱面均有不同程度的積灰,尤其是省煤器和空氣預(yù)熱器積灰較為嚴(yán)重,上下管排間幾乎堵滿積灰,顯然原有的聲波吹灰器沒有起到應(yīng)有的作用。
通過反復(fù)觀察,我們發(fā)現(xiàn)在省煤器和空預(yù)器管排的背風(fēng)面存在大量的積灰,即使是比較靠近吹灰器的部位也同樣存在不同程度的積灰。如下圖所示,最上面2~3排管表面比較干凈,而下面的管排在上下管間存有大量的積灰,絕大部分上下管排間隙中已堵滿積灰。
由于該型鍋爐受熱面大部分采用順列管排,而且管排橫向間距大于縱向間距,因此在縱向的兩列管排間存在一個(gè)順暢的氣流通道。這樣的設(shè)計(jì)可以有效減少煙氣的流通阻力,降低機(jī)組能耗。但這樣的結(jié)構(gòu)卻不利于聲波吹灰。因?yàn)楦咚倭鲃?dòng)的煙氣會(huì)在上下兩管間形成回流區(qū)吸引飛灰向此處積聚,而聲波吹灰因能量較低且順于煙氣流向,作用于管排表面的能量已十分有限,雖然可以抑制飛灰的聚集,但卻無法完全阻止,下面管排迎風(fēng)和背風(fēng)面的積灰不能及時(shí)清除從而形成如圖所示的管間積灰。此類積灰掩埋了管排近1/3的表面積,并阻擋煙氣的橫向流動(dòng),將管排隔成了一個(gè)個(gè)縱向煙氣走廊,由于熱阻增加,換熱效率大大降低。這是鍋爐排煙溫度居高不下的主要問題所在,見圖1聲波吹灰器吹灰示意圖。
圖1 聲波吹灰器吹灰示意圖
4 采用新型節(jié)能高效脈沖裝置及安裝使用
通過調(diào)研,采用JD智能單元脈沖吹灰器對(duì)受熱面積灰進(jìn)行吹掃可有效降低循環(huán)流化床鍋爐的排煙溫度。 2011年11月該廠結(jié)合#1鍋爐A級(jí)檢修,拆除了旋笛式聲波吹灰器,實(shí)施JD智能單元脈沖吹灰器的改造,旋笛式聲波吹灰器型號(hào)、JD智能單元脈沖吹灰器設(shè)備技術(shù)規(guī)范,見表1。
表1 吹灰器設(shè)備技術(shù)規(guī)范
該脈沖吹灰器的顯著優(yōu)點(diǎn),其產(chǎn)生的沖擊波攜帶有較高的能量,并伴有高速膨脹氣流。沖擊波的物理性狀屬球面波,嚴(yán)格意義上講本身無方向性。但沿沖擊波波振面上的能量分布密度卻是矢量值,受爆振源所處狀態(tài)和空間等物理?xiàng)l件的影響而不同。但通過脈沖發(fā)生器及發(fā)射噴口的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可使所產(chǎn)生的沖擊波強(qiáng)度及能流方向完全受控。
圖2 脈沖吹灰器吹灰器示意圖
在脈沖噴口的控制下,沖擊波的主要能量被集中在朝向受熱面管排的波陣面半球上,見圖2。 沖擊波同樣具有波動(dòng)的一切特性,與普通聲波吹灰器不同的是,沖擊波能量集中,強(qiáng)度衰減較慢。沖擊波經(jīng)過管排時(shí)其波動(dòng)強(qiáng)度不會(huì)明顯減小,幾乎對(duì)管排周向的整個(gè)表面發(fā)生同樣強(qiáng)度的作用,因此對(duì)管排間各方向的積灰都具有很好的清理作用。由此分析,對(duì)于順列管排的受熱面采用智能單元式燃?xì)饷}沖吹灰系統(tǒng)可產(chǎn)生良好的脈沖吹灰效果,安裝位置及數(shù)量見表2。
表2 #1鍋爐脈沖發(fā)生器及噴口的位置布置
空氣使用壓縮空氣,可從現(xiàn)場現(xiàn)有的壓縮空氣母管中引出。燃?xì)鈿庠词褂靡胰蹭撈?,乙炔瓶定置?m層。
混合氣管路為Ф60×5或Ф57×3.5無縫管;空氣管路為Ф32×3無縫管,乙炔管路為Ф20×2.5無縫管,脈沖吹灰裝備配置及管線工藝見圖3。
圖3 脈沖吹灰裝備配置及管線工藝
脈沖吹灰器噴口與爐墻的連接結(jié)構(gòu)見圖4,在過熱器處采用密封盒加套管的結(jié)構(gòu),即在吹灰口周圍包墻管上加裝矩形密封盒,中間裝套管,套管和密封盒間的空腔內(nèi)填充保溫材料。在省煤器和空氣預(yù)熱器區(qū)直接加裝穿墻套管,套管焊接在爐墻護(hù)板上。發(fā)射管由專用的內(nèi)外格蘭夾持固定,外格蘭直接焊接在密封盒上或護(hù)板上,內(nèi)外格蘭之間填充足夠的石棉繩等密封材料并壓緊,保證密封,并使發(fā)射管與爐墻保持柔性連接,以避免振動(dòng)對(duì)設(shè)備及鍋爐爐墻的影響。
圖4 脈沖吹灰器噴口與爐墻的連接結(jié)構(gòu)
除了對(duì)脈沖噴口安裝位置的爐墻及包覆墻做相應(yīng)的改造外,無需對(duì)原設(shè)備系統(tǒng)做任何改動(dòng)。
5 脈沖吹灰器改造應(yīng)用后的效果
5.1 降低排煙溫度
自改造后脈沖吹灰器運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐排煙溫度夏季平均為146.1℃,比設(shè)計(jì)的排煙溫度147℃降低0.9℃,比改造前的排煙溫度174℃低26.9℃, 隨著排煙溫度的降低,鍋爐煤耗也明顯減少,有效提高了鍋爐的整體效率,見圖5。
圖5 #1鍋爐脈沖吹灰器改造前后排煙溫度(℃)
5.2 節(jié)能減排效果明顯。
(1)排煙溫度年平均降低26℃。可提高鍋爐效率1.38%,供電煤耗降低約4.32g/kWh,年滿負(fù)荷運(yùn)行按300天計(jì)算(標(biāo)煤不含稅價(jià)格770元/噸進(jìn)行測(cè)算),年節(jié)約標(biāo)煤約1555.2t、年可節(jié)約154萬元燃料成本。
(2)燃?xì)饷}沖吹灰器吹灰每天運(yùn)行3次,單路投入5個(gè)脈沖/次,每天消耗乙炔氣量約2瓶(壓縮空氣<15Nm3、電耗0.3kW忽略不計(jì)),乙炔氣價(jià)格按90元/瓶,則年平均運(yùn)行費(fèi)用為:
90元/瓶×2瓶/天×300天=5.4萬元/年
(3) 年增加經(jīng)濟(jì)效益
154萬元-5.4萬元=148.96萬元
5.3 降低員工勞動(dòng)工作強(qiáng)度。
脈沖吹灰器自動(dòng)化程度較高,通過PLC控制可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,且運(yùn)行平穩(wěn),故障率低于,基本達(dá)到免維護(hù),有效提高設(shè)備的可靠性。
5.4系統(tǒng)簡化。
脈沖吹灰設(shè)備自成系統(tǒng),獨(dú)立工作,僅與現(xiàn)場壓縮空氣系統(tǒng)相連,與機(jī)組本體設(shè)備無任何硬件關(guān)聯(lián),其有效吹灰強(qiáng)度也被設(shè)計(jì)在限定的安全范圍內(nèi),因此,脈沖吹灰系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場其它設(shè)備無任何影響。
5.5環(huán)保降噪。
脈沖吹灰系統(tǒng)運(yùn)行中無有毒有害物質(zhì)排放,脈沖爆燃所產(chǎn)生的噪聲,比聲波吹灰器降低5dB,未超出國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍,因而對(duì)環(huán)境無影響,有效降低作業(yè)環(huán)境職業(yè)病危害因素。
該公司#1鍋爐吹灰系統(tǒng)改造22臺(tái)JD智能單元式脈沖吹灰器后,運(yùn)行穩(wěn)定,基本達(dá)到免維護(hù),設(shè)備可靠性得到了保證,排煙溫度、節(jié)能減排達(dá)到預(yù)期效果,投資回報(bào)率高,做到當(dāng)年投資,當(dāng)年就可以收回。
參考文獻(xiàn):
[1] JD-單元式智能型說明書
[2] 50MW機(jī)組鍋爐運(yùn)行規(guī)程