75th異型水冷分離循環(huán)流化床鍋爐燃用無煙煤
l 前言
循環(huán)流化床是目前商業(yè)化程度最好的清潔煤燃燒技術(shù)之一。它具有煤種適應(yīng)性強(qiáng)、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、燃燒穩(wěn)定、爐內(nèi)脫硫和分級燃燒有效降低污染物排放等優(yōu)點(diǎn)。特別是燃用高灰低揮發(fā)份或高硫份等其它燃燒設(shè)備難以適應(yīng)的劣質(zhì)燃料方面以及低負(fù)荷要求較高的地方熱電廠和負(fù)荷波動較大的自備電站中,循環(huán)流化床鍋爐是最佳選擇。
分離器是影響循環(huán)床性能的關(guān)鍵部件之一,也是循環(huán)技術(shù)方案的核心。在冷熱態(tài)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了入口帶有加速段的水冷方形分離器,該分離器分離性能較高,與同當(dāng)量圓形旋風(fēng)筒相當(dāng),阻力為一半。將其應(yīng)用于循環(huán)床鍋爐,取代原有的平面流分離,并對回料系統(tǒng)、膨脹和密封、防磨及鍋爐的輔助設(shè)備和系統(tǒng)方面進(jìn)行改進(jìn)和完善。為此,清華大學(xué)與四川鍋爐廠合作開發(fā)了75t/h水冷異型分離循環(huán)流化床鍋爐, 目前已有3臺投運(yùn)。該爐型的運(yùn)行顯示了良好的性能。武安城西矸石熱電廠75t/hCFB是該爐型在燃用無煙煤中的典型的應(yīng)用。本文介紹循環(huán)床的設(shè)計和運(yùn)行情況。
2鍋爐概況與特點(diǎn)
2.1 鍋爐規(guī)范
額定蒸發(fā)流量:75t/h
額定蒸汽壓力:3.82MPa
設(shè)計煤值資料
W外=3.56 Wf=3.94 Wy=6.93 Af=42.64 Ay=41.12 Vy=4.78 Vf=9.2l Cgd=48.91 Qy dw=3869kcal/kg
2.2 結(jié)構(gòu)與布置
2,2.1 總體布置
鍋爐采用單鍋筒橫置式自然循環(huán),II型布置,鍋爐自前向后依次布置燃燒室、分離器、尾部煙道,巧妙地將三部分結(jié)合起來成為一體,既保持緊湊型布置,又保證良好的密封性能。省煤器之前的所有爐墻均為膜式壁結(jié)構(gòu),不用膨脹節(jié),吊掛處理;省煤器之后為支撐結(jié)構(gòu)輕型爐墻。高溫過熱器布置在燃燒室上部,低溫過熱器布置在尾部汽冷包墻內(nèi)。鍋爐采用全鋼架結(jié)構(gòu),爐前向后計三排柱。
鍋爐燃燒所需空氣分別由一、二次風(fēng)機(jī)提供,一、二次風(fēng)比與煤種有關(guān),大致為55:45。一次風(fēng)經(jīng)一次風(fēng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后,由左右兩側(cè)風(fēng)道引入水冷風(fēng)室中,流經(jīng)安裝在水冷布風(fēng)板上的風(fēng)帽進(jìn)入燃燒室,保證流化質(zhì)量和密相區(qū)的燃燒;二次風(fēng)經(jīng)預(yù)熱后由播煤風(fēng)口和兩側(cè)的二次風(fēng)口進(jìn)入爐膛,補(bǔ)充燃燒空氣并加強(qiáng)擾動混合。燃燒在爐膛內(nèi)燃燒產(chǎn)生的大量煙氣攜帶物料經(jīng)分離器的入口加速段加速進(jìn)入異型水冷分離器,煙氣和物料分離。分離的物料經(jīng)料斗、料腿、J型閥再返回爐膛,煙氣自分離器的中心筒進(jìn)入分離器出口區(qū),流經(jīng)轉(zhuǎn)向室、低溫過熱器、省煤器、二次風(fēng)預(yù)熱器、一次風(fēng)預(yù)熱器后排出。爐渣由爐底水冷排渣管排出。
鍋爐給水經(jīng)省煤器加熱后進(jìn)入汽包;鍋筒內(nèi)的飽和水經(jīng)集中下降管、分配管分別進(jìn)入燃燒室水冷壁和分離器水冷壁下集箱,加熱蒸發(fā)后流入上集箱,然后進(jìn)入鍋筒;飽和蒸汽流經(jīng)頂棚管、后包墻管、側(cè)包墻管,進(jìn)入低溫過熱器入口集箱,由低溫過熱器加熱后進(jìn)入減溫器調(diào)節(jié)汽溫,然后經(jīng)布置在燃燒室頂部的高溫過熱器將蒸汽加熱到額定汽溫汽壓,進(jìn)入集汽集箱至主汽閥和主蒸汽管道。
2.2.2 鍋爐基本尺寸
鍋筒中心標(biāo)高:26,400mm
本體寬度(柱中心線):7,l00mm
鍋爐深度(柱中心線):11,090mm
2.2.3 主要結(jié)構(gòu)
爐膛由膜式水冷壁構(gòu)成,截面積約18m2,空塔速度約為5m/s,燃燒室凈高約為20m,爐膛下部前后墻收縮成錐形爐底,前墻水冷壁延伸成水冷風(fēng)板并與兩側(cè)水冷壁共同形成水冷風(fēng)室。布風(fēng)板水冷壁的鰭片上安裝風(fēng)帽,風(fēng)帽采用單孔定向風(fēng)帽,這類風(fēng)帽的動量大、定向等特點(diǎn)很好地滿足了床料混合和流化質(zhì)量的要求,并有利于燃燒效率。燃燒室下部水冷壁是磨損可能發(fā)生的重要部位之一,該區(qū)域水冷壁上焊有密度較大的銷釘,并敷設(shè)特殊高溫耐磨材料。
根據(jù)燃燒的成份差異以及脫硫要求,燃燒室設(shè)計工作溫度不同,在870~950℃之間。燃燒室中物料濃度和循環(huán)量較高,而物料的熱容量很大,爐膛上下溫度較均勻。爐膛出口布置異形水冷分離器,由膜式水冷壁構(gòu)成,兩個分離中間設(shè)有膜式壁隔墻。分離器前墻與燃燒室后墻共用,其中燃燒室后墻的一部分向彎制形成分離器入口加速段;分離器后墻同時作為尾部豎井的前包墻。該屏水冷壁向下收縮成料斗,向上的一部分直接引出吊掛,另一部分向前并穿越燃燒室后墻分別構(gòu)成分離器頂棚。燃燒室后墻、分離器兩側(cè)水冷壁向上延伸與分離器的頂棚、汽冷頂棚構(gòu)成分離器出口區(qū),與尾部豎井的汽冷包墻相接,使燃燒室、分離器、尾部包墻連為一體,避免使用膨脹節(jié),提高密封性能。
分離器膜式壁的磨損是一個需要著重考慮的問題。借鑒國外水(汽)冷圓形旋風(fēng)筒成功的防磨經(jīng)驗(yàn),采用壁面密焊銷釘涂一層很薄的耐磨澆注料的方法,由于較薄并受冷卻,防磨材料工作較低的溫度,具有更強(qiáng)的防磨性能。入口帶有加速段方形水冷分離器克服了熱旋風(fēng)筒內(nèi)因燃燒引起結(jié)焦、啟動時間長、維修量大的弊端,又克服了圓形水(汽)冷旋風(fēng)筒的制造成本高的問題。
高溫過熱器布置于燃燒室,過熱器系統(tǒng)采用輻射和對流相結(jié)合,有利于提高鍋爐的低負(fù)荷運(yùn)行能力,過熱器本身磨損問題可以解決。
尾部煙道自上而下依次布置低溫過熱器、省煤器、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器和一次風(fēng)空氣預(yù)熱器。低溫過熱器為光管錯開布置;省煤器兩級布置,高溫段為順列鰭片管,低溫段為錯列光管;二次風(fēng)空氣預(yù)熱器為立管式或熱管式。為減少磨損,一方面控制煙速,另一方面加蓋防磨蓋、壓板及防磨瓦,對局部也作了相應(yīng)的處理。
2,3 關(guān)鍵部件
2.3.1 返料裝置
返料裝置是循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵部件之一。返料裝置由灰斗、料腿、J型閥構(gòu)成。根據(jù)分離器的設(shè)置,采用兩套返料裝置?;叶酚煞蛛x器水冷壁收縮而成,設(shè)有防磨內(nèi)料。料腿為圓柱形,內(nèi)襯有防磨異型磚,懸吊在水冷灰斗上。J型閥是一高流率小風(fēng)量自平衡回灰閥,將循環(huán)物料送入爐膛,兩個J型閥的松動風(fēng)分別取自于一次冷風(fēng)道,互相獨(dú)立。J型閥體為耐熱鑄鋼件,底部設(shè)有用于停爐的放灰管。J型閥與料腿之間設(shè)有膨脹節(jié)。
2.3.2 點(diǎn)火系統(tǒng)
直接應(yīng)用原平面流分離循環(huán)床中床下點(diǎn)火的成功經(jīng)驗(yàn)采用水冷布風(fēng)板和水冷風(fēng)室,為床下點(diǎn)火創(chuàng)造條件。熱煙氣發(fā)生器兩個,設(shè)置在爐前左右兩側(cè)的風(fēng)室中。冷態(tài)啟動時,床料溫度由室溫緩慢加熱升到650~700℃時,可關(guān)閉油槍給煤運(yùn)行。啟動升溫速度應(yīng)在5~10℃/mm,冷啟動時間約2小時,用油0.5噸左右。
2.3.3 異型水冷分離器
分離器是循環(huán)流化鍋爐的核心部件之一,它直接影響循環(huán)床鍋爐的性能。國外普遍采用旋風(fēng)分離器。高溫旋風(fēng)分離器很好地滿足了循環(huán)床鍋爐的需要,但存在體積龐大、密封和膨脹系統(tǒng)復(fù)雜、內(nèi)襯厚、耐火材料及砌筑要求高、運(yùn)行中易出現(xiàn)故障、啟動時間長等一系列問題,尤其我國煤種雜,難燃煤種多,旋風(fēng)筒、料腿和返料裝置內(nèi)的超溫結(jié)焦事故出現(xiàn)頻繁, 由于運(yùn)行水平的問題,國內(nèi)循環(huán)床很難保證鍋爐啟停時對溫度變化速率的要求,久而導(dǎo)致熱慣性大的絕熱旋風(fēng)筒損壞,降低了鍋爐的可靠性和可用率。
清華大學(xué)和四川鍋爐廠,在大量冷態(tài)和熱態(tài)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上提出了入口帶有加速段的方形水冷分離器設(shè)計,并用于75t/h循環(huán)床鍋爐完善化工程。該分離器的效率與圓旋風(fēng)筒分離器相當(dāng),但結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢充分顯示了它的生命力。首先,它取消了分離器入口、出口的膨脹節(jié),徹底解決了鍋爐膨脹、密封的問題;其次,它徹底解決了磨損的問題;第三,徹底解決了分離器內(nèi)結(jié)焦的可能性。
2.4 輔助系統(tǒng)
循環(huán)床鍋爐的性能僅僅依靠分離器或本體的設(shè)計是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在75t/h異型水冷分離器循環(huán)床鍋爐的設(shè)計機(jī)中對輔助系統(tǒng)提出了要求。如入爐煤粒度、石灰石粒度、輔機(jī)參數(shù)等。
入爐煤粒度要求為0~10mm,根據(jù)煤成份不同,應(yīng)有一定粒度級分配,以保證燃料中灰分大都成為可參與循環(huán)的物料,實(shí)踐表明一般的設(shè)計和設(shè)備即可滿足。為了達(dá)到良好的脫硫效果,要求石灰石粒徑大都應(yīng)為0 ~lmm,
3 鍋爐運(yùn)行概況
3.1 操作簡單,運(yùn)行穩(wěn)定
1997年11月25日,武安城西矸石熱電廠鍋爐點(diǎn)火開始試運(yùn)行。點(diǎn)火后,經(jīng)過安全閥調(diào)整,蒸汽嚴(yán)密性試驗(yàn),沖管合格后,鍋爐直接并入蒸汽母管,投入試生產(chǎn)。由于一期工程兩臺35t/h一直帶不上滿負(fù)荷,全年生產(chǎn)任務(wù)眼看就完不成了,為此,當(dāng)這臺爐子點(diǎn)火成功后,生產(chǎn)廠長就令值長:不限制該爐負(fù)荷,能發(fā)多少,就發(fā)多少。并啟動一臺12MW汽輪機(jī),因此該爐在點(diǎn)火后,僅停爐12小時,就立即投入了正式生產(chǎn),直至12月31日零點(diǎn),平均負(fù)荷在72t/h以上。由此可看出該爐十分容易被司爐工掌握,操作十分簡單,運(yùn)行穩(wěn)定。為此,該爐運(yùn)行班人員由原定的8人,減少至4—5人。
3.2 負(fù)荷調(diào)節(jié)能力強(qiáng)
該爐負(fù)荷可在35t/h--95t/L之間靈活調(diào)節(jié)。在98年9月19日一21日的三個班,負(fù)荷竟高達(dá)95t/h,每班累計產(chǎn)汽量為720t/h。負(fù)荷在40%~120%之間靈活調(diào)節(jié),顯示出該爐子優(yōu)越的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力。
3.3燃料適應(yīng)性
武安當(dāng)?shù)匦∶焊G很多,煤種很雜,其發(fā)熱量從2000kcal/㎏~5400kcal/㎏均有,98年3月的煤樣工業(yè)分析為:
Wy=7.00 Ay=25.1 Vy=9.21 Cy dw=60,4 Qy dw=5300kcal/㎏
事實(shí)上發(fā)熱量從2000kcal/㎏ ~5400kcal/kg均能穩(wěn)定燃燒并能保持正常負(fù)荷。
3.4 燃燒效率
從分離器下來的循環(huán)灰的組份來看,其分離效率與傳統(tǒng)的旋風(fēng)筒分離器很接近了,該分離的dc99(效率>99%的粒徑)在150~160微米。該爐在負(fù)荷70t/h時,燃用3500kcal/kg的當(dāng)?shù)孛簳r,水膜除塵器中沉淀灰含碳量為20%,該爐經(jīng)過仔細(xì)調(diào)整飛灰含碳量可達(dá)到12%,經(jīng)過多次試驗(yàn)我們已掌握了有關(guān)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和降低飛灰含碳量有效方法,為我們今后設(shè)計燃用無煙煤的鍋爐提供了可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
3.5 鍋爐可用率高
該爐在98年度累計運(yùn)行7500小時。
3.6 存在問題和完善的方法
在98年5月鍋爐出現(xiàn)了第一次爆管,位置在頂棚管上,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該處磨損嚴(yán)重,同時發(fā)現(xiàn)風(fēng)帽磨損也十分嚴(yán)重以及在運(yùn)行發(fā)現(xiàn)過熱器超溫,經(jīng)過設(shè)計部門的計算,決定對該爐進(jìn)行投入運(yùn)行以來的第一次消缺工作,工作內(nèi)容主要是將頂棚管部分磨損的管子進(jìn)行更換,并澆注上耐磨料,對過熱器受熱面進(jìn)行調(diào)整以解決過熱器超溫,對風(fēng)帽進(jìn)行調(diào)整,以防止風(fēng)帽的磨損。所有工作歷時十五天完工。鍋爐一直保持良好狀態(tài)運(yùn)行。值得一提的是,由于該廠未使用合適的耐磨澆注料,分離器內(nèi)的澆注料已開始脫落,并發(fā)生爆管,致使循環(huán)灰管內(nèi)的耐火磚受到水的沖擊而發(fā)生開裂和脫落,使循環(huán)灰受阻,并燒壞回灰閥和膨脹節(jié),造成多處漏灰,使負(fù)荷降低到65t/h左右。而湔江水泥廠75t/h同類型的循環(huán)床卻是使用了合適的耐磨澆注料,運(yùn)行2萬多小時,仍保持完好。
arDate="False" Day="19" Month="9" Year="1998">98年9月19日一21日的三個班,負(fù)荷竟高達(dá)95t/h,每班累計產(chǎn)汽量為720t/h。負(fù)荷在40%~120%之間靈活調(diào)節(jié),顯示出該爐子優(yōu)越的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力。
3.3燃料適應(yīng)性
武安當(dāng)?shù)匦∶焊G很多,煤種很雜,其發(fā)熱量從2000kcal/㎏~5400kcal/㎏均有,98年3月的煤樣工業(yè)分析為:
Wy=7.00 Ay=25.1 Vy=9.21 Cy dw=60,4 Qy dw=5300kcal/㎏
事實(shí)上發(fā)熱量從2000kcal/㎏ ~5400kcal/kg均能穩(wěn)定燃燒并能保持正常負(fù)荷。
3.4 燃燒效率
從分離器下來的循環(huán)灰的組份來看,其分離效率與傳統(tǒng)的旋風(fēng)筒分離器很接近了,該分離的dc99(效率>99%的粒徑)在150~160微米。該爐在負(fù)荷70t/h時,燃用3500kcal/kg的當(dāng)?shù)孛簳r,水膜除塵器中沉淀灰含碳量為20%,該爐經(jīng)過仔細(xì)調(diào)整飛灰含碳量可達(dá)到12%,經(jīng)過多次試驗(yàn)我們已掌握了有關(guān)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和降低飛灰含碳量有效方法,為我們今后設(shè)計燃用無煙煤的鍋爐提供了可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
3.5 鍋爐可用率高
該爐在98年度累計運(yùn)行7500小時。
3.6 存在問題和完善的方法
在98年5月鍋爐出現(xiàn)了第一次爆管,位置在頂棚管上,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該處磨損嚴(yán)重,同時發(fā)現(xiàn)風(fēng)帽磨損也十分嚴(yán)重以及在運(yùn)行發(fā)現(xiàn)過熱器超溫,經(jīng)過設(shè)計部門的計算,決定對該爐進(jìn)行投入運(yùn)行以來的第一次消缺工作,工作內(nèi)容主要是將頂棚管部分磨損的管子進(jìn)行更換,并澆注上耐磨料,對過熱器受熱面進(jìn)行調(diào)整以解決過熱器超溫,對風(fēng)帽進(jìn)行調(diào)整,以防止風(fēng)帽的磨損。所有工作歷時十五天完工。鍋爐一直保持良好狀態(tài)運(yùn)行。值得一提的是,由于該廠未使用合適的耐磨澆注料,分離器內(nèi)的澆注料已開始脫落,并發(fā)生爆管,致使循環(huán)灰管內(nèi)的耐火磚受到水的沖擊而發(fā)生開裂和脫落,使循環(huán)灰受阻,并燒壞回灰閥和膨脹節(jié),造成多處漏灰,使負(fù)荷降低到65t/h左右。而湔江水泥廠75t/h同類型的循環(huán)床卻是使用了合適的耐磨澆注料,運(yùn)行2萬多小時,仍保持完好。
文章作者:趙曉星 蔣文斌(四川鍋爐廠 610401)岳光溪(清華大學(xué))