南川東勝火電廠75t/hCFB鍋爐燃燒調(diào)整總結(jié)
摘要:關(guān)鍵詞 過(guò)量空氣系數(shù) 回料器 熱效率
1 前言
南川東勝火電廠目前投運(yùn)的75t/h鍋爐為中壓參數(shù)的CFB鍋爐。該爐是東方鍋爐集團(tuán)(股份)有限公司在總結(jié)了國(guó)內(nèi)外CFB鍋爐產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)的帶有中溫分離回料系統(tǒng)的CFB鍋爐,鍋爐于1998年5月31日通過(guò)72小時(shí)試運(yùn)行,并開(kāi)始商業(yè)運(yùn)行。本文為該爐的燃燒調(diào)整試驗(yàn)后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
2 鍋爐設(shè)計(jì)性能及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
2.1 鍋爐規(guī)范
鍋爐型號(hào) DG75/3.82—8型
設(shè)計(jì)燃料 南川半溪無(wú)煙煤
額定蒸汽流量 75t/h
額定蒸汽壓力 3.82MPa
額定蒸汽溫度450℃
給水溫度150℃
一次風(fēng)溫 210℃
二次風(fēng)溫 192℃
排煙溫度 141.13℃
鍋爐熱效率 87.62%
脫硫效率80%
鍋爐保證效率85%
2.2 設(shè)計(jì)燃料和石灰石特性
2.3 鍋爐布置特點(diǎn)
鍋爐為平衡通風(fēng),露天塔式布置,中溫旋風(fēng)分離器,全鋼結(jié)構(gòu)爐架,自然循環(huán)汽包爐;燃料和石灰石由鍋爐前墻送入爐膛;一、二次風(fēng)分別通過(guò)各自的空氣預(yù)熱器預(yù)熱。
2.4燃燒系統(tǒng)特點(diǎn)
燃燒系統(tǒng)由爐膛、中溫分離器以及”J”閥回料器等組成。送風(fēng)方式為分級(jí)送風(fēng),一次風(fēng)的一部分作為播煤風(fēng);回料器由羅茨風(fēng)機(jī)供風(fēng)。鍋爐采用木炭在爐膛布風(fēng)板床面上點(diǎn)火,同時(shí)配備了床上油槍點(diǎn)火系統(tǒng)。燃料經(jīng)爐前的風(fēng)力播煤機(jī)送入爐膛。經(jīng)中溫分離器分離下的細(xì)灰通過(guò)“廠閥回料器送回爐膛再燃燒。爐渣通過(guò)爐膛底部排渣管定期排放。鍋爐系統(tǒng)布置示意圖見(jiàn)圖1。
3 冷態(tài)試驗(yàn)
為了全面了解鍋爐的情況,除進(jìn)行常規(guī)的檢查以及一、二次風(fēng)量和給煤、石灰石量等的標(biāo)定處,還進(jìn)行了其它一些冷態(tài)試驗(yàn)。
3.1 鍋爐布風(fēng)板布風(fēng)均勻性試驗(yàn)
在測(cè)量了布風(fēng)板阻力特性后,爐膛布風(fēng)板上均勻地鋪上400mm和500mm兩種厚度的料層,為了更接近運(yùn)行的實(shí)際情況,取堆積比重約有1.03t/m3的鄰爐爐渣作為物料。物料加入后啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī),風(fēng)量由小到大,直至物料呈流化狀態(tài),同時(shí)觀察爐內(nèi)各處物料的流化情況,最后突然停風(fēng)觀察床面形態(tài)。
鍋爐原設(shè)計(jì)采用“7”字形定向風(fēng)帽,由于風(fēng)帽出口直徑及風(fēng)帽布置節(jié)距等問(wèn)題,床面物料分布均勻性較差。將定向風(fēng)帽改為“蘑菇”形風(fēng)帽后,床面物料分布均勻性較改前大大改善。布風(fēng)板空板阻力和料層阻力特性見(jiàn)圖2和圖3。
3.2 回料器調(diào)整
回料器是循環(huán)流化床鍋爐的一個(gè)重要部件,回料器的工作狀態(tài)直接影響鍋爐的運(yùn)行。因此,在鍋爐未投運(yùn)前,應(yīng)先進(jìn)行回料器的運(yùn)行觀察。在回料器內(nèi)還安裝了若干溫度和壓力測(cè)點(diǎn),以便監(jiān)視鍋爐熱態(tài)時(shí)回料器的運(yùn)行狀態(tài)??偨Y(jié)以前回料器的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在回料器布風(fēng)板上增設(shè)了排渣管,以便及時(shí)排出回料器內(nèi)的雜物或焦塊。
3.3 給煤、給石灰石量標(biāo)定
為了便于全面掌握鍋爐運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)以及脫硫計(jì)算,進(jìn)行了給煤、給石灰石量標(biāo)定。
4 啟動(dòng)運(yùn)行
4.1 流化狀態(tài)觀察
每次冷爐啟動(dòng)前,為了解物料的流化狀態(tài),在爐膛布風(fēng)板上先均勻地鋪上約330mm厚的爐渣。啟動(dòng)風(fēng)機(jī)使物料呈臨界流狀態(tài),觀察床面物料流化均勻性,為正式點(diǎn)火作準(zhǔn)備。
4.2 烘爐
為滿(mǎn)足鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)的升溫要求,鍋爐點(diǎn)火前先在爐膛內(nèi)加木材燃燒烘爐。根據(jù)不同情況,烘爐時(shí)間一般為4~6小時(shí)。
4.3 點(diǎn)火
鍋爐達(dá)到溫升要求后投入木炭升溫,然后投煤運(yùn)行一段時(shí)間后,再投入回料器使鍋爐達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行。
5鍋爐運(yùn)行控制
5.1 風(fēng)量控制
鍋爐實(shí)際運(yùn)行中,一次風(fēng)所占比例約為50%;二次風(fēng)占比例約為30%;播煤風(fēng)占比例約為18%,其余為回料風(fēng)。
5.2 床壓控制
在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中表明,較高的風(fēng)室風(fēng)壓,鍋爐運(yùn)行也較穩(wěn)定。因此,在實(shí)際運(yùn)行中,盡可能地提高風(fēng)室風(fēng)壓,也就是增加爐內(nèi)物料的保有量。一般風(fēng)室風(fēng)壓維持在10000Pa——l1000Pa。
5.3 床溫控制
因在鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)考慮投入石灰石進(jìn)行脫硫。而最佳脫硫溫度為870℃左右,因此脫硫時(shí)床溫控制在900℃以下。
5.4 回料量控制
實(shí)際運(yùn)行中,要想維持床溫,回料器必須排放部分回料灰。目前電廠將排放回料灰作為調(diào)控鍋爐運(yùn)行的一個(gè)手段。
5.5 石灰石利用率
電廠目前用于脫硫的石灰石粒度較粗,粒度篩分分布圖見(jiàn)圖4。從圖中可以看出,2mm以上粒徑的約占35%,1.5mm以上約占50%。此粒度分布的石灰石直接從采石場(chǎng)進(jìn)料,若電廠將石灰石重新破碎達(dá)到設(shè)計(jì)要求,成本將增加一倍多。目前石灰石利用率為60%左右,大量被煅燒后的石灰石從爐底排出。
6 燃燒調(diào)整
6.1 過(guò)量空氣系數(shù)調(diào)整
由于分離器工作溫度與設(shè)計(jì)溫度有一些偏差,實(shí)際溫度高于設(shè)計(jì)溫度。若上二次風(fēng)量過(guò)大會(huì)提高爐膛上部溫度,也使分離器工作溫度提高。因此,在調(diào)整過(guò)量空氣系數(shù)前的實(shí)際運(yùn)行中,為了控制分離器的工作溫度,盡量減少風(fēng)量,特別是二次風(fēng)量。尾部煙氣中的過(guò)量空氣系數(shù)也因此而偏低。為解決這一問(wèn)題,除增加部分高溫省煤器受熱面外,適當(dāng)提高下二次風(fēng)量,并降低上二次風(fēng)量。調(diào)整前實(shí)測(cè)的煙氣中含氧量?jī)H為2~3%,甚至更低。調(diào)整后煙氣中含氧量控制在4~5%左右。經(jīng)過(guò)過(guò)量空氣系數(shù)的調(diào)整,鍋爐的機(jī)械不完全燃燒熱損失和化學(xué)不完全燃燒熱損失大為降低。
通過(guò)調(diào)整表明,在保持同樣的過(guò)量空氣系數(shù)的條件下,投上二次風(fēng)對(duì)燃燼是有利的。
通過(guò)燃燒調(diào)整,在額定負(fù)荷下,鍋爐熱效率可達(dá)87%以上。
6.2 鍋爐低負(fù)荷試驗(yàn)
考慮到電廠夜間可能出現(xiàn)的壓負(fù)荷運(yùn)行情況,對(duì)鍋爐不投油低負(fù)荷穩(wěn)燃進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,在停投一臺(tái)給煤機(jī)的情況下,鍋爐能夠在50%額定負(fù)荷以下穩(wěn)定運(yùn)行,蒸汽參數(shù)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)值。
6.3 鍋爐超負(fù)荷試驗(yàn)
鍋爐在110%額定負(fù)荷能正常穩(wěn)定的運(yùn)行,電廠最高超負(fù)荷運(yùn)行負(fù)荷達(dá)85t/h左右。
6.4爐內(nèi)脫硫試驗(yàn)
鍋爐燃用的煤種是含硫量較高的無(wú)煙煤,煤中硫的應(yīng)用基含量高達(dá)3.8%。為達(dá)到煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),必須進(jìn)行煙氣脫硫,該爐采用的脫硫方法為加石灰石在燃燒過(guò)程中脫硫。電廠實(shí)際采用的石灰石的CaCO3含量與設(shè)計(jì)值相近,石灰石粒度因成本問(wèn)題較設(shè)計(jì)值偏粗。因此,脫硫試驗(yàn)的Ca/S摩爾比較大。當(dāng)Ca/S約為4時(shí),脫硫效率可達(dá)到80 ~90%。
除了Ca/S摩爾比,爐膛溫度和風(fēng)量是影響脫硫效率的主要因素。當(dāng)爐膛床溫超過(guò)95℃時(shí),脫硫效率明顯下降。若過(guò)量空氣系數(shù)太低,試驗(yàn)中α約為1.1時(shí),脫硫效率也明顯受到影響。
7 存在的問(wèn)題及分析
7.1 回料器放灰
目前鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,必須通過(guò)回料器排放部分分離灰,否則床溫?zé)o法維持。由于影響爐膛密相區(qū)熱平衡的因素較多,除設(shè)計(jì)因素外,有些因素是實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的,如燃料種類(lèi)和燃料粒度變化等。
7.2 排煙溫度
現(xiàn)在鍋爐在額定負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),排煙溫度高于設(shè)計(jì)的141.13℃。從對(duì)流受熱面各處煙溫分布看,在旋風(fēng)分離器入口處煙溫就偏高。因此,排煙溫度偏高實(shí)際上是分離器前對(duì)流受熱面?zhèn)鳠嵊?jì)算不準(zhǔn)確造成。
7.3 磨損
鍋爐布風(fēng)板上的風(fēng)帽最初采用的是“7”字形定向風(fēng)帽,產(chǎn)生過(guò)較嚴(yán)重的磨損問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題主要是風(fēng)帽出口直徑及風(fēng)帽節(jié)距布置不合理引起的。若仍采用定向風(fēng)帽,必須更改風(fēng)帽出口直徑和風(fēng)帽節(jié)距。鑒于布風(fēng)板開(kāi)孔節(jié)距已定,將風(fēng)帽改為“蘑菇”形風(fēng)帽可不必更換布風(fēng)板。風(fēng)帽更改后,風(fēng)帽磨損問(wèn)題基本解決。
8結(jié)論與建議
8.1 鍋爐蒸汽參數(shù)
鍋爐在50~110%額定負(fù)荷范圍內(nèi),蒸汽溫度能達(dá)到設(shè)計(jì)值,蒸汽壓力由于汽機(jī)原因一般維持在3.5~3.7MPa。
8.2 鍋爐熱效率
在試驗(yàn)其間,鍋爐在各種負(fù)荷下測(cè)得的熱效率在85%以上,最高達(dá)88%左右。達(dá)到保證的85%的鍋爐熱效率。
8.3 排煙溫度
就排煙溫度偏高問(wèn)題,建議再增加部分低溫省煤器受熱面來(lái)降低排煙溫度。
龔留升(東方鍋爐集團(tuán)公司 643001)