淺談220t/hCFB鍋爐在燃用無(wú)煙煤摻燒煤矸石的運(yùn)行實(shí)踐
淺談220t/hCFB鍋爐在燃用無(wú)煙煤摻燒煤矸石的運(yùn)行實(shí)踐
福建省安溪煤矸石發(fā)電有限公司 黃立亮
1 鍋爐概況
福建省安溪煤矸石發(fā)電有限公司,是利用天湖山礦區(qū)無(wú)煙煤、煤矸石和臟雜煤等低熱值燃料資源建設(shè)的綜合利用發(fā)電廠,集節(jié)約能源、資源綜合利用與保護(hù)環(huán)境等特點(diǎn)為一體。是目前福建省單機(jī)容量最大的煤矸石發(fā)電廠?,F(xiàn)有2臺(tái)220t/h循環(huán)流化床鍋爐是由濟(jì)南鍋爐集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)制造的單汽包自然循環(huán)、集中下降管、平衡通風(fēng)、汽水冷組合式旋風(fēng)分離器、兩級(jí)噴水減溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)的高溫高壓CFB鍋爐。
鍋爐爐膛采用全膜式水冷壁懸吊結(jié)構(gòu);爐膛內(nèi)布置有6片屏式過(guò)熱器,高溫、低溫過(guò)熱器采用懸吊結(jié)構(gòu)布置于尾部豎井上部,旋風(fēng)分離器采用汽、水冷組合式分離器,其中汽段作為過(guò)熱器受熱面的一部分,水段作為水冷系統(tǒng)中的一部分,分離器下部安裝由U型返料器,將循環(huán)物料送回爐膛燃燒;省煤器采用蛇形光管支撐結(jié)構(gòu);管式空氣預(yù)熱器采用臥式結(jié)構(gòu)。
流化床采用水冷布風(fēng)板,大鐘罩式風(fēng)帽,設(shè)四個(gè)排渣口,通過(guò)滾筒冷渣器冷卻后由皮帶送入渣倉(cāng)。
2 混合燃用無(wú)煙煤及煤矸石的設(shè)計(jì)和運(yùn)行特點(diǎn)
2.1點(diǎn)火啟動(dòng)過(guò)程
針對(duì)福建無(wú)煙煤和煤矸石燃點(diǎn)較高,難于著火的特點(diǎn),為了保證點(diǎn)火啟動(dòng)過(guò)程平穩(wěn)進(jìn)行并把溫升控制在合理范圍內(nèi),鍋爐點(diǎn)火采用床上、床下聯(lián)合點(diǎn)火的方式。床下2組點(diǎn)火燃燒器,即在風(fēng)室后側(cè)一次風(fēng)的兩個(gè)進(jìn)風(fēng)口各布置一組;床上靠落煤口處布置3組點(diǎn)火油槍。啟動(dòng)過(guò)程先投入床下油槍,按照鍋爐溫升要求逐步投入床上油槍,啟動(dòng)過(guò)程中床溫400℃左右,脈沖投入煙煤進(jìn)行引燃,當(dāng)床溫850℃左右即可逐步切換無(wú)煙煤燃燒。
2.2鍋爐燃燒特點(diǎn)
因我公司兩臺(tái)220t/h循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無(wú)煙煤(45%)+煤矸石(55%),設(shè)計(jì)低位發(fā)熱量為:2886Kcal/Kg。因此,機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)鍋爐入爐煤量及排渣量較大??紤]福建煤矸石的碳粒子堅(jiān)硬難燃,較大碳粒子的核心很難燃盡,燃燒時(shí)間長(zhǎng),對(duì)此必須采取加大物料量,增強(qiáng)爐膛熱惰性,使大顆粒碳粒子在爐內(nèi)停留時(shí)間加長(zhǎng),促使較大碳粒子全部燃盡。本鍋爐的床面比一般爐型的床面擴(kuò)大30%,床面積達(dá)到32m2,實(shí)踐證明擴(kuò)大床面對(duì)于燃盡煤矸石及無(wú)煙煤非常有利。為保證物料正常流化,爐膛床面采用大鐘罩式風(fēng)帽,數(shù)量為1143個(gè),并沿床面中心橫向布置4個(gè)排渣口。為便于灰渣中較大顆粒順利從爐底排出,床面風(fēng)帽布置四周略高于床面中心。
2.3旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)
循環(huán)流化床鍋爐性能的優(yōu)劣很大程度上取決于分離器分離效率的高低,提高分離器的效率是CFB鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵問(wèn)題。汽、水冷組合式蝸殼旋風(fēng)分離器是將分離器的上段(指從錐段下部以上)通過(guò)飽和蒸汽使之成為過(guò)熱器受熱面的一部分,而把錐段下部及回料腿部分作為水冷系統(tǒng)的一部分使其形成單獨(dú)的自然回路。
旋風(fēng)分離器作為過(guò)熱器受熱面的部分在蒸汽流程上布置在屏式過(guò)熱器之前,起到冷卻分離器分離下來(lái)熱灰的作用,其冷卻效果明顯,上段殼體為蝸殼式結(jié)構(gòu),分離器采用整體懸吊結(jié)構(gòu)便于整個(gè)分離器的膨脹。
U型返料器的作用是將分離器分離下來(lái)的灰送回到爐膛,另一方面還要阻止?fàn)t膛內(nèi)煙氣反串到分離器內(nèi)。運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)分離器和返料器的循環(huán)灰溫度均在理想范圍內(nèi),表明大量的循環(huán)物料能夠順利返回爐膛,保證了爐內(nèi)傳熱和床溫控制所需要的物料濃度,實(shí)現(xiàn)物料平衡和飛灰循環(huán)。
2.4蒸發(fā)器的特點(diǎn)及作用
為了提高運(yùn)行中的爐膛溫度,滿足煤顆粒燃盡的要求,本鍋爐在設(shè)計(jì)中取消了爐堂內(nèi)的水冷屏,而改為在過(guò)熱器后設(shè)置一組自然循環(huán)的水冷蒸發(fā)器,蒸發(fā)器采用φ38×5螺旋鰭片管制成,煙氣橫向沖刷管束,具有良好的換熱效果。蒸發(fā)器能平衡過(guò)熱器后的高溫?zé)煔?,防止省煤器沸騰度過(guò)高,提高鍋爐給水質(zhì)量,延長(zhǎng)省煤器的使用壽命,降低排煙溫度等方面都有非常大的作用。
2.5二次風(fēng)的設(shè)計(jì)及運(yùn)行中的控制
為了提高煤的燃盡率,降低耗氧量,解決好氧量在爐膛內(nèi)分布均勻的問(wèn)題,設(shè)計(jì)中采用了較高的二次風(fēng)速,另外采用較大口徑的二次風(fēng)噴口,以增加二次風(fēng)的剛度和穿透能力。二次風(fēng)采用三層布置,可滿足在不同高度爐膛所需風(fēng)量的要求。這樣鍋爐在較低負(fù)荷時(shí)可將部分二次風(fēng)口關(guān)閉,以保持二次風(fēng)的壓力,保證二次風(fēng)噴口的風(fēng)速和穿透能力,達(dá)到良好的風(fēng)煤混合燃燒的目的。
2.6鍋爐防磨措施
鍋爐防磨是提高循環(huán)流化床鍋爐長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的一項(xiàng)重要保證。CFB鍋爐在燃用福建無(wú)煙煤和煤矸石混合燃料時(shí),磨損問(wèn)題顯得尤為重要。因爐膛灰渣濃度及內(nèi)循環(huán)灰量較大,貼壁回流的灰渣對(duì)水冷壁和衛(wèi)燃帶耐火材料磨損是不可避免的,特別是水冷壁與耐火材料結(jié)合處尤為嚴(yán)重,因此設(shè)計(jì)中采用了三種防磨措施:1、采取水冷壁讓彎技術(shù),在四面水冷壁與耐火材料結(jié)合處使管子讓開(kāi)一定距離, 使管子避開(kāi)磨損區(qū)域。2、在讓彎區(qū)下的耐火材料部位沿爐膛四周澆注一道防磨圈梁。3、對(duì)磨損部位仍采取超音速噴涂耐磨合金材料。這樣三項(xiàng)防磨措施,基本保證水冷壁的長(zhǎng)期安全運(yùn)行。另外,分離器及返料器均采用敷設(shè)耐磨澆注料以保護(hù)受熱面免遭飛灰的直接沖刷;尾部受熱面在防磨重點(diǎn)部位安裝防磨保護(hù)瓦。即使采取了以上措施,鍋爐磨損仍然是將來(lái)困擾鍋爐機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行的首要問(wèn)題,也是同類型鍋爐努力改善和避免因磨損造成爆管的關(guān)鍵之處。
3性能測(cè)試
2006年4月我公司委托杭州華電電力試驗(yàn)研究所對(duì)#1鍋爐進(jìn)行額定負(fù)荷下的鍋爐效率、空預(yù)器漏風(fēng)、鍋爐最大出力等幾項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試,主要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
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從試驗(yàn)結(jié)果看,#1鍋爐的整個(gè)燃燒情況經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行和調(diào)整后,最佳鈣硫比下的鍋爐效率的達(dá)到84%左右。主要問(wèn)題是飛灰含碳量較高。一般運(yùn)行期間,飛灰含碳量值都在18%以上。主要原因是燃料采用福建無(wú)煙煤和煤矸石的混合煤種。
4運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題
4.1入爐煤顆粒度的問(wèn)題
由于煤矸石煤質(zhì)堅(jiān)硬,破碎較為困難,目前我公司采用的是齒輥式破碎機(jī),該破碎機(jī)很難保證入爐煤的顆粒度,一般顆粒度≥10mm的高達(dá)15%以上,嚴(yán)重時(shí)可達(dá)25%左右。主要原因是破碎機(jī)齒板磨損十分嚴(yán)重,間隙調(diào)整頻繁,故障率較高。因此導(dǎo)致入爐煤顆粒度難以保證。入爐煤顆粒度直接影響到鍋爐的正常流化及穩(wěn)定排渣,大顆粒沉積在爐膛底部容易造成流化困難及排渣不暢等現(xiàn)象發(fā)生。目前我公司正準(zhǔn)備對(duì)燃料破碎系統(tǒng)進(jìn)行改造,以滿足鍋爐對(duì)燃料顆粒度的要求,防止粒度過(guò)大或過(guò)細(xì)的情況發(fā)生。
4.2鍋爐尾部受熱面積灰問(wèn)題
由于鍋爐沒(méi)有安裝吹灰系統(tǒng),當(dāng)鍋爐連續(xù)運(yùn)行15~20天左右,尾部受熱面積灰較為嚴(yán)重,尤其是過(guò)熱器管束上積灰較多,影響換熱效果,減溫水量急劇減少甚至關(guān)閉,主蒸汽溫度難以保證。現(xiàn)已通過(guò)安裝聲波吹灰器試運(yùn)行效果明顯。目前鍋爐吹灰系統(tǒng)正在完善之中。
4.3鍋爐原煤倉(cāng)堵煤?jiǎn)栴}
煤倉(cāng)堵煤是一直困擾鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的難題,尤其是雨季,煤倉(cāng)中燃煤水份含量較高的情況下,煤倉(cāng)堵煤的情況更是頻繁發(fā)生,嚴(yán)重時(shí)如疏通不及時(shí),極易引起鍋爐滅火事故。目前通常是通過(guò)改變煤倉(cāng)結(jié)構(gòu)、增加高分子材料的襯板以及安裝煤倉(cāng)疏通機(jī)等方法改善煤倉(cāng)堵煤的現(xiàn)象。另外嚴(yán)格控制入爐煤的表面水分含量是防止煤倉(cāng)堵煤的有效措施之一。
4.4煤矸石摻燒比例的控制及經(jīng)濟(jì)性分析
為了提高我廠兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐安全性、經(jīng)濟(jì)性,確保煤矸石綜合利用效益的最大化,規(guī)范燃燒調(diào)整、優(yōu)化鍋爐運(yùn)行操作,目前我們正在進(jìn)行對(duì)循環(huán)流化床鍋爐燃用福建無(wú)煙煤摻燒煤矸石的燃燒效果及經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行全面的燃燒試驗(yàn)。因該試驗(yàn)正在進(jìn)行中,尚未完成,在這里不做深入探討。