DG75/3.82-17型鍋爐高溫過熱器金屬管壁超溫故障處理總結(jié)
內(nèi)容摘要:鍋爐在高負(fù)荷78t/h運行中,突然出現(xiàn)高溫過熱器中間管排出口金屬管壁溫嚴(yán)重超溫,經(jīng)數(shù)次啟、停爐試驗進(jìn)行分析、排查、處理,最終查找出減溫器內(nèi)部存在數(shù)種缺陷故障引起了此次高過管壁超溫。
關(guān)健詞 高溫過熱器 管壁超溫 減溫器故障
1.概述
我公司共有5臺DG75-3.82-17型東方鍋爐廠制造的CFB鍋爐,蒸汽減溫方式為表面式減溫器,2001年8月開始進(jìn)行鍋爐、汽輪發(fā)電機組安裝,分別于02年2月至02年8月投入運行。運行至今,單爐累計運行時間最長的已有31500小時,1#鍋爐累計運行時間達(dá)29500小時,07年2月份中旬1#鍋爐在運行中,出現(xiàn)了高溫過熱器受熱面中間管排的出口金屬壁溫測點TE173超溫現(xiàn)象(高過出口金屬管壁溫度測點共6點, TE173測點在偏左的中間部位),當(dāng)時負(fù)荷在78t/h左右,從集控室的DCS終端上發(fā)現(xiàn)測點TE173的溫度約在490~580℃之間,而兩側(cè)的金屬壁溫測點在430~450℃之間,減溫水用量在50噸/小時以上(減溫水流量計顯示已達(dá)滿量程),主蒸汽溫度在450℃左右,高過金屬管壁溫度已遠(yuǎn)超《運規(guī)》的允許技術(shù)參數(shù)值,因此只好被迫降負(fù)荷在73t/h以下運行,此工況下TE173金屬壁溫測點的溫度可降至485℃及以下,減溫水流量在35 t/h左右,主蒸汽溫度降到405℃左右,達(dá)不到汽輪機進(jìn)機溫度要求,雖能供汽輪機使用,但不利于汽輪機的安全與經(jīng)濟運行。因此啟動備用鍋爐,將故障爐停運,進(jìn)行故障原因分析及處理。
2.過熱器金屬管壁超溫的可能原因
2.1在點火過程中,疏水及排汽量不夠,升負(fù)荷速度過快,使過熱器管內(nèi)的通汽量不足,引起高溫過熱器管排金屬壁溫超溫。
2.2鍋爐超負(fù)荷運行。由于送入爐膛的燃料量,風(fēng)量都大于最大允許值,爐膛出口煙氣量,煙氣溫度超過最大允許值的情況,增強了對過熱器受熱面的傳熱能力,容易造成受熱面管壁的超溫。
2.3由于運行工況或煤種改變,燃燒火焰中心上移,偏離設(shè)計要求位置,引起高溫過熱器受熱面金屬管壁溫度升高而超溫。
2.4運行中減溫水調(diào)整使用不當(dāng),引起高溫過熱器管排金屬壁溫超溫。
2.5化學(xué)監(jiān)督不嚴(yán),汽水分離器結(jié)構(gòu)不良或存在缺陷,致使蒸汽品質(zhì)不好,在過熱器管內(nèi)結(jié)垢,造成金屬熱傳導(dǎo)不良而引起金屬管壁溫度超溫。
2.6減溫器內(nèi)部的冷卻水管局部長期微泄漏,使在泄漏部位的過熱器受熱面蛇形管排內(nèi)產(chǎn)生水垢,結(jié)有水垢的管排通流量下降,導(dǎo)致局部管 排金屬管壁超溫。
2.7表面式減溫器內(nèi)部冷卻水管路短路、減溫水用量雖很大,但減溫水分布不均,減溫效果差,從而引起高溫過熱器受熱面局部金屬管壁溫度超溫。
2.8表面式減溫器內(nèi)部三段(左、中、右)的蒸流導(dǎo)流板焊口某段脫落、導(dǎo)流板高溫變形、導(dǎo)流板被高流速的蒸汽沖穿,造成進(jìn)口蒸汽不能在減溫冷卻水管間迂回流動到出口,而直接短路由減溫器進(jìn)口只經(jīng)過少量幾根減溫冷卻水管而直達(dá)出口進(jìn)入高溫過熱器,使減溫器的減溫能力降低,高溫過熱器在高負(fù)荷下出現(xiàn)出口金屬管壁嚴(yán)重超溫。
2.9過熱器結(jié)構(gòu)設(shè)計、布置不合理,受熱面過大,蒸汽分布不均勻,造成局部管排蒸汽流速過低,傳熱效果差,從而引起局部管排的金屬管壁超溫。
2.10過熱器管安裝不當(dāng),制造有缺陷,焊接質(zhì)量不良,造成煙氣偏流、過熱器管內(nèi)焊鎦或管內(nèi)有部分雜物堵塞使流通面積縮小,減少了蒸汽的流通量,使過熱器管排在運行中產(chǎn)生局部管壁超溫。
3.高過管壁超溫故障分析及排查
我司鍋爐專業(yè)的工程技術(shù)人員針對1#鍋爐高溫過熱器局部管排出口處管壁出現(xiàn)超溫問題進(jìn)行了詳細(xì)全面分析及排查:
3.1打開汽包檢查內(nèi)部的旋風(fēng)汽水分離器、波形板汽水分離器、內(nèi)部壁面結(jié)構(gòu)等有可能引起蒸汽帶水而導(dǎo)致蒸汽偏流的狀況,但都未發(fā)現(xiàn)異常。
3.2我司鍋爐水處理設(shè)備為現(xiàn)今最先進(jìn)的反滲透除鹽水處理設(shè)備,從汽包內(nèi)壁檢查、檢修抽出的減溫器內(nèi)冷卻水管內(nèi)外壁檢查、近期幾臺及現(xiàn)在的汽輪機大修拆檢的轉(zhuǎn)子葉輪檢查等,均未發(fā)現(xiàn)有金屬內(nèi)壁表面結(jié)垢現(xiàn)象,因此可判斷,不可能是由于金屬管壁內(nèi)部結(jié)垢而造成高過管排金屬壁溫超溫。
3.3對測量金屬管壁溫度的所有熱電偶及爐膛內(nèi)的所有煙氣溫度測點熱電偶全部進(jìn)行了校驗,未見異常,故TE173溫度計測出的超溫準(zhǔn)確。
3.4在停爐期間進(jìn)入爐膛內(nèi),對高、低溫過熱器受熱面管排進(jìn)行了全面的管外徑測量,尚未見有脹粗現(xiàn)象,說明超溫為短時間內(nèi)出現(xiàn),高溫尚未對高過受熱面管排產(chǎn)生材質(zhì)變質(zhì)危害,說明不存在上述2.6項減溫器內(nèi)部局部泄漏、管壁結(jié)垢引起超溫的情況。
3.5鍋爐的燃燒工況及超負(fù)荷運行方式與前期及現(xiàn)運行其它幾臺鍋爐相同,前期及現(xiàn)運行的其它幾臺鍋爐都未出現(xiàn)此種超溫情況,故也排除了運行方式出現(xiàn)異常狀況。
3.6而上述2.9、2.10項有可能產(chǎn)生超溫的原因在前期運行中都證明已不會出現(xiàn)。
3.7排查至最后,最大懷疑點就在上述的2.7、2.8項的減溫器內(nèi)部出現(xiàn)問題了。
4.高過管壁超溫故障處理
07年3月初進(jìn)行停爐處理。在停爐前,進(jìn)行了減溫器兩端減溫水進(jìn)、出管頭共32根的表面溫度測量,發(fā)現(xiàn)有二根出水管的水溫相對較低。
初步判斷減溫器內(nèi)部的減溫冷卻水管路在水管的進(jìn)與出口處的三通接頭部位(見附圖一)處有沖穿孔,使減溫水管在進(jìn)與出口三通處短路,造成該根減溫冷卻水未進(jìn)入減溫器內(nèi)就短路流出,使內(nèi)部蒸汽減溫不均勻而減溫效果差(這種故障情況在我公司其它鍋爐上碰到,經(jīng)抽出減溫冷卻水管,在短路處進(jìn)行補焊后裝回,問題就得以解決)。抽了二支冷卻水管,發(fā)現(xiàn)其中有一支在出口水管的三通處有一個3×5mm小孔,造成冷卻水短路,經(jīng)補焊后裝回。
處理后啟爐試運行,當(dāng)鍋爐負(fù)荷達(dá)到78t/h左右時,又出現(xiàn)同上類似超溫問題,此次在超溫運行中對高溫過熱器的出口金屬管壁用遠(yuǎn)紅外測溫儀測溫,實測數(shù)據(jù)如下:
為此,我司技術(shù)、檢修人員分析可能尚有未查出內(nèi)部減溫冷卻水管有短路。另上回在抽管中發(fā)現(xiàn),有一根存在其減溫冷卻水進(jìn)水管的尾端與出水管前部端的迂回間隙(見附圖二)偏小情況,這也會造成冷卻水受阻流量變小而不能充分對高溫蒸汽進(jìn)行減溫,為此決定停爐進(jìn)行所有減溫冷卻水管抽出檢查及對全部抽出的減溫冷卻水進(jìn)水管尾端割去20mm長度的處理;
07年3月中旬,將減溫器的所有冷卻水管抽出進(jìn)行全面檢查,未再發(fā)現(xiàn)減溫冷卻水管的進(jìn)、出口端三通處有水沖穿短路現(xiàn)象,但此次將所有內(nèi)部抽出的冷卻水進(jìn)水管(¢25小管)的尾端割去20mm長度,以保證冷卻水在進(jìn)口管尾端部迂回到出水管前端的通道不受阻,處理完成后進(jìn)行了工作壓力的水壓試驗,確認(rèn)各焊口嚴(yán)密不漏。
07年4月4日再次啟動1#鍋爐進(jìn)行試運行,當(dāng)鍋爐負(fù)荷在75t/h及以下時,高溫過熱器金屬管壁溫度能控制在488℃以內(nèi),較上兩次超溫情況有所好轉(zhuǎn)。但鍋爐負(fù)荷在75t/h以上時,高溫過熱器出口金屬管壁溫度又超488℃以上,當(dāng)負(fù)荷在78t/h左右時,超溫程度又達(dá)上兩次程度。為此對運行中減溫器的進(jìn)、出口及高溫過熱器的出口受熱面金屬管壁再進(jìn)行遠(yuǎn)紅外測溫儀測溫,現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn)此次超溫的受熱面管排又增加了許多(詳見后附表),且都集中在中間的18排高過受熱面管排上,查減溫器制造圖(各分部結(jié)構(gòu)圖附后),發(fā)現(xiàn)這些超溫管排剛好都集中在減溫器內(nèi)二塊隔板的中間部分(見附圖三),實測低過受熱面出口管壁溫度與高過受熱面進(jìn)口管壁溫度(也就是測進(jìn)、出減溫器的受熱面管排壁溫),分析得知減溫器內(nèi)部二塊隔板中間部分的進(jìn)、出受熱面管排金屬壁溫溫差約在30度左右(減溫效果差),而二塊隔板向外二端側(cè)的進(jìn)、出減溫器的受熱面管排金屬壁溫溫差約在125℃左右(減溫效果好),由此判斷,造成高過受熱面中間管排金屬壁溫超高未能徹底解決的原因還有:減溫器內(nèi)部二塊隔板中間部分的導(dǎo)流板(見附圖四)有問題且又加劇嚴(yán)重了,中間受熱面管排蒸汽在流經(jīng)減溫器時,未經(jīng)導(dǎo)流板迂回于減溫冷卻水管(約16根)表面間進(jìn)行降溫,而直接短路經(jīng)4根減溫冷卻水管表面流出減溫器,造成中間部位蒸汽在減溫器內(nèi)流動時間過短及接觸減溫冷卻水管表面積的量大減,使此部分蒸汽未能充分降溫(進(jìn)減溫器前的蒸汽溫度都在400℃左右,流經(jīng)減溫器二隔板外側(cè)的蒸汽溫度出口管壁溫度在275℃左右,而流經(jīng)減溫器二隔板中間蒸汽溫度出口管壁溫度在365℃左右,最高達(dá)375℃),中間部位過高溫度的蒸汽進(jìn)入高溫過熱器,隨著鍋爐負(fù)荷的提高(燃燒中心上移及燃燒的加?。仩t爐膛中上部溫度、灰濃度也升高,故中間部位的高過金屬管壁溫度進(jìn)一步上升,當(dāng)鍋爐負(fù)荷在75t/h以上時, 中間部位的高過金屬管壁溫度出現(xiàn)嚴(yán)重超溫,且負(fù)荷越高,超溫越嚴(yán)重。
可以確認(rèn)是減溫器內(nèi)中間導(dǎo)流隔板出現(xiàn)了嚴(yán)重問題導(dǎo)致高溫過熱器金屬管壁嚴(yán)重超溫,由于要處理中間的蒸汽導(dǎo)流板,需要將整個減溫器內(nèi)膽抽出,而抽內(nèi)膽則先要將減溫器全部分解,將兩端各插入的8支減溫冷卻水管抽出,還需將一端的外筒體端蓋割開拆下,方能將內(nèi)膽抽出。另減溫器是安裝在鍋爐前方26.74米的高空部位,從半空中抽出內(nèi)膽吊到地面有一定難度,因此制定了一個臨時性控制高溫過熱器壁溫不超溫的處理方法;從減溫器最上一支冷卻水管與汽側(cè)相接觸的管中間定11個點(針對高過管排嚴(yán)重超溫的部位進(jìn)行鉆孔),鉆¢1mm的小孔,利用各點局部噴水減溫方法進(jìn)行該段超溫蒸汽的降溫,并在該支減溫冷卻水管的進(jìn)、出口端部安裝了截止閥門,以便于控制水量,這種方法只適合于脫鹽水水質(zhì)滿足噴水減溫要求的前提。
07年4月23日再次啟爐試用,當(dāng)鍋爐負(fù)荷在75t/h以上時,逐步投入各點噴水減溫,當(dāng)鍋爐負(fù)荷升至85t/h,通過調(diào)節(jié)減溫水流量,TE173溫度測點及其它高過受熱面壁溫測點都能控制在488℃以下,從而最終查出并解決了高溫過熱器局部管壁嚴(yán)重超溫的問題。
5.結(jié)束語
我司1#鍋爐高溫過熱器出口金屬管壁出現(xiàn)的嚴(yán)重超溫事故,由于減速器內(nèi)存在多個故障點原因,未能一次查出,而是在數(shù)次啟停爐中逐項、逐次排查,雖最終圓滿解決,但這次故障的處理,化費了大量的時間和人力,如在沒有備用鍋爐的情況下將嚴(yán)重影響生產(chǎn),造成經(jīng)濟損失。我司由于上網(wǎng)電價低,煤價高,上網(wǎng)供電效益不佳,今年以來一直3爐4機運行發(fā)電,故此次事故未對公司的生產(chǎn)造成大的影響。今特將此次事故處理過程進(jìn)行分析、總結(jié),提供給同行們借鑒,如出現(xiàn)類似事故就可直接確定故障點而進(jìn)行快速處理,將故障造成的停機損失降至最低。
參考資料
[1] 相關(guān)CFB鍋爐運行培訓(xùn)教程、安全運行規(guī)程等
附表一:
1#鍋爐高溫過熱器管壁溫度測量結(jié)果
受熱面管排共55排,管編號按從右往左為:1-----55 07年4月4日下午
備注1、現(xiàn)場高溫過熱器進(jìn)口部位(減溫器下部出口)及過熱器受熱面管排的出口部位。
2、鍋爐負(fù)荷不穩(wěn)(在72—79t/h之間變化),時常斷煤,主蒸汽溫度匆高匆低(405至451度),減溫水匆大匆小(30-50噸/小時以上,基本保持長時間大于50t/h)。
3、現(xiàn)場測試時的管壁溫度同一點的變化最高達(dá)35度左右。
4、測減溫器兩端外園壁溫度都在270--272度左右,右側(cè)的幾根高過進(jìn)口管壁溫度也在272度。
附圖:
下圓為冷卻水進(jìn)口集箱,上圓為冷卻水出口集箱;三通處為冷卻水出口轉(zhuǎn)到上集箱匯合后送出
內(nèi)部冷卻水管(中間小管為進(jìn)水,外部水管為出水)在頂部的迂回結(jié)構(gòu)詳圖
中間隔板、進(jìn)汽、出汽、冷卻水管布置結(jié)構(gòu)詳圖
內(nèi)部整體套筒、內(nèi)部導(dǎo)流板、冷卻水管、進(jìn)出汽管(左為進(jìn)汽、右為出汽也既是高過進(jìn)汽口)
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