循環(huán)流化床鍋爐燃煤破碎機(jī)改造
1 概況
福建晉江熱電有限公司2004年開始建設(shè),2006年投產(chǎn),使用東方鍋爐廠的DG-260/9.81-1型循環(huán)流化床鍋爐,按設(shè)計(jì)和廠家要求,燃燒用煤選用福建省內(nèi)無煙煤,低位發(fā)熱量4500~5000kcal/kg,含灰量(Aar)不大于30%;煤的入爐顆粒度要求不大于10毫米,50%切割粒徑為1.5毫米。
實(shí)踐證明,入爐煤的顆粒度對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的點(diǎn)火啟動(dòng)、運(yùn)行控制、燃燒效率、風(fēng)帽及水冷壁等部件的運(yùn)行均有很大影響。
燃料粒徑過粗對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響:為保證鍋爐的正常流化,需加大一次風(fēng)量,因加大一次風(fēng)量后,鍋爐的密相區(qū)上移,鍋爐爐內(nèi)的磨損量增加,風(fēng)機(jī)的電耗增加;鍋爐密相區(qū)床溫高,嚴(yán)重時(shí)鍋爐需降負(fù)荷運(yùn)行;內(nèi)循環(huán)增加且床壓高,改變了渣和飛灰的比例,造成排渣困難甚至堵渣;燃料與氧氣接觸的面積減小,燃燒效率降低,底渣含碳量增加,從而影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)性;大粒徑的床料會(huì)沉積,使流化惡化,引起鍋爐結(jié)焦。循環(huán)流化床鍋爐燃煤在煤種發(fā)熱量一定的前提下,入爐煤的顆粒度大小直接影響鍋爐流化工況、燃燒工況、耗煤量及排渣。這就要求所選用的煤炭破碎機(jī)設(shè)備必須能滿足設(shè)計(jì)顆粒度要求。但是我廠在建廠時(shí)選用的HL4PG-1型破碎機(jī)破碎性能運(yùn)行至今一直未能破碎合格的燃煤。
2 存在問題及原因分析
我廠原使用黃龍牌HL4PG-1型破碎機(jī),結(jié)構(gòu)形式為齒輥式的,上下共4個(gè)齒輥,單機(jī)具有一級(jí)和二級(jí)破碎,按廠家提供技術(shù)的參數(shù),破碎出料顆?!?mm,能力140t/h。但經(jīng)過三年多的使用,破碎顆粒度均未能達(dá)到設(shè)計(jì)和說明書要求,最大粒徑超30mm,篩板磨損嚴(yán)重。影響鍋爐流化燃燒。主要存在如下問題和原因:
2.1此種形式的破碎機(jī)運(yùn)行為相向碾壓,物料為一次性破碎,不能起到折、劈、擠作用,破碎機(jī)理結(jié)構(gòu)單一,出料均勻度差。
2.2當(dāng)破碎機(jī)物料硬度大于100Mpa時(shí),保險(xiǎn)裝置拉斷,兩齒輥(工作付)分離,出現(xiàn)間隙,這時(shí)破碎機(jī)照常運(yùn)行,若運(yùn)行值班人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),破碎的顆粒度就大大超標(biāo)。
2.3齒輥工作時(shí)由于受到擠壓齒板經(jīng)常出現(xiàn)局部斷裂,軸向脫出,或且齒板出現(xiàn)斷裂后卡機(jī)堵轉(zhuǎn),嚴(yán)重威脅設(shè)備安全運(yùn)行。
2.4一旦出現(xiàn)有鐵塊誤入破碎機(jī),擠壓兩齒輥,造成兩齒輥轉(zhuǎn)子彎曲。出現(xiàn)齒輥轉(zhuǎn)子彎曲后,破碎機(jī)的顆粒度間隙就無法調(diào)整,在軸向長度上調(diào)到間隙兩邊為零時(shí),中間部分仍有較大彎曲間隙,運(yùn)行破碎機(jī)顆粒度無法保證,且運(yùn)轉(zhuǎn)起來整機(jī)嚴(yán)重不平衡,震動(dòng)大,產(chǎn)生附加離心應(yīng)力。更換齒板費(fèi)用高,一次更換要花費(fèi)8萬元,齒板磨損快,半年需要更換一次。
2.5投產(chǎn)3年來,由于破碎顆粒度一直未能符合循環(huán)流化床鍋爐燃燒要求,有時(shí)因保險(xiǎn)裝置動(dòng)作,造成顆粒度嚴(yán)重超標(biāo),至使經(jīng)常爐前稱重給煤機(jī)堵轉(zhuǎn)、損壞,故障頻頻。
2.6因顆粒度超標(biāo),導(dǎo)至鍋爐流化效果不好,爐渣量大,經(jīng)常冷渣器排渣不及,需要人工輔助放渣;經(jīng)常因?yàn)榱骰徽T斐慑仩t燃燒局部結(jié)焦;耗煤量大,同樣是4700 kcal/kg的煤產(chǎn)220t/h蒸汽,正常只要燒32~33t/h煤量,而因顆粒度嚴(yán)重超標(biāo)需燒34~36t/h煤量。經(jīng)測定,入爐煤顆粒度大于>10mm以上的占總比例32.65%,超標(biāo)準(zhǔn)1/3。
3 改造方案與實(shí)施
2008年初,我公司對(duì)破碎系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研改造,最終選取WUCH-120型無堵破碎機(jī)取代原齒輥式破碎機(jī),此種形式的環(huán)錘破碎機(jī)有別于普通形式環(huán)錘破碎機(jī),具有如下特點(diǎn):
3.1除與其他普通破碎機(jī)一樣帶有環(huán)錘的主轉(zhuǎn)子外,還裝設(shè)有5組計(jì)5級(jí)篩環(huán),運(yùn)行中環(huán)錘和滾軸篩環(huán)與破碎物料產(chǎn)生動(dòng)摩擦,克服了破碎機(jī)堵料、磨損快的缺點(diǎn)。
3.2轉(zhuǎn)子上套裝的環(huán)錘分為齒環(huán)和園環(huán),與隔板構(gòu)成破碎機(jī)篩孔,物料在轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)的作用下產(chǎn)生擠壓、剪切、沖擊篩分破碎,從而達(dá)到破碎效果。
3.3破碎機(jī)齒板前后裝有調(diào)節(jié)間隙裝置,當(dāng)主環(huán)錘磨損到一定程度,可調(diào)整下齒板,消除過大間隙,保證破碎達(dá)到顆粒度要求。
3.4環(huán)錘和篩環(huán)材料使用ZGMn14Cr2材料,耐磨性好。
更新了WUCH-120型無堵破碎機(jī)后,為了更有效達(dá)到破碎效果,保證破碎均勻度和環(huán)保要求,在破碎機(jī)入口加強(qiáng)棱形螺旋布料器;在破碎前級(jí)皮帶運(yùn)輸機(jī)頭加裝簡易隔篩,發(fā)現(xiàn)有大塊矸石,木塊等進(jìn)行分檢排除;在破碎齒板出口端加裝間隙限位調(diào)整耐磨板;在破碎機(jī)下皮帶及尾加裝布袋除塵裝置。
2008年12月安裝改造,當(dāng)月中旬投入運(yùn)行,經(jīng)顆粒度篩分試驗(yàn),破碎顆粒明顯較齒輥式破碎機(jī)好。
破碎顆粒度百分比對(duì)比如下表1
4 改造后的良好效果
經(jīng)改換為無堵環(huán)錘破碎機(jī)后效果明顯好轉(zhuǎn),主要優(yōu)點(diǎn)如下:
4.1破碎顆粒度明顯改善,改造前≥10mm以上占32.65%,改造后占3.97%+4.33%=8.3%,減少了24.35%,且改造前顆粒最大達(dá)50mm,改造后最大顆粒度個(gè)別最大不超過20mm,其中主要原因是破碎機(jī)前滾筒篩孔目過大或破洞引起。
4.2鍋爐燃燒較改前穩(wěn)定,排渣流暢,排渣量減少了近1/5。
4.3爐前限量稱重給煤機(jī)堵煤故障的情況消失。
4.4,煤耗降低,同樣低位發(fā)熱量(以越南煤4700 kcal/kg)、供汽210t/h,只需煤量32~33t/h,比之前煤量34~36t/h,節(jié)約了1~2t/h,這樣,單爐每月可節(jié)約1噸×24小時(shí)×30天=720噸煤/月,節(jié)資520元×720噸=37.44萬元/月。
4.5一次風(fēng)量大幅度縮小10000Nm3/h、兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)電流節(jié)省4A、兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流節(jié)省3A,每天可節(jié)約近2510度電量,月可節(jié)約7.5萬度電;鍋爐的飛灰含碳量也相應(yīng)降低了2%,鍋爐效率提高1.5%.。
4.6改造后8個(gè)月更換一次環(huán)錘,計(jì)1.2噸,72片×425元/片=3.06萬元,前齒輥式破碎機(jī)更換齒板66片×1200元/片=7.92萬元,更換一次對(duì)比節(jié)約4.86萬元。且維護(hù)更換工作量減少90%,大大減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和時(shí)間。
5 待解決的問題:
5.1顆粒度不穩(wěn)定
更換成無堵環(huán)錘破碎機(jī)后,雖然顆粒度接近循環(huán)流化床燃燒要求,但破碎顆粒度仍很不穩(wěn)定,部份超標(biāo)。
5.2滾筒篩孔目過大
破碎機(jī)前滾筒篩孔目過大,且運(yùn)行中經(jīng)常有破洞,篩選出現(xiàn)部分顆粒度不均且超標(biāo),需加強(qiáng)巡檢維護(hù)保養(yǎng)。
5.3邊板材質(zhì)硬度不夠
該型破碎機(jī)轉(zhuǎn)子組件,中的圓形邊板材質(zhì)硬度不夠,耐磨性差,需更換為更好材料且經(jīng)熱處理。
5.4布料不均
布料不均,容易造成在轉(zhuǎn)子軸向長度上環(huán)錘磨損量不均。要定期進(jìn)行布料器前煤流走向限位調(diào)整。
文章作者:福建晉江熱電有限公司 晉江 362200 林振球 林順治