循環(huán)流化床鍋爐石灰石脫硫系統(tǒng)改造淺見(jiàn)
前言
晉江熱電有限公司裝置2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG-260-9.81/540-I型循環(huán)流化床鍋爐,機(jī)組分別于2006年3月和2006年8月投入試運(yùn)行。鍋爐的脫硫是在燃燒時(shí)向爐內(nèi)添加石灰石進(jìn)行脫硫。原先裝置的石灰石系統(tǒng)是在3#皮帶的尾部用人工操作,不但存在著加料不均勻和勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作環(huán)境惡劣的缺點(diǎn),而且還浪費(fèi)石灰石及影響鍋爐的安全運(yùn)行,制約了脫硫效果。改造后現(xiàn)兩爐共用一個(gè)容積為350m3(有效容積為280 m3)的石灰石粉儲(chǔ)倉(cāng),儲(chǔ)倉(cāng)置于爐島電梯豎井旁框架內(nèi),下方分岔為2個(gè)石灰石粉出口,共設(shè)兩條輸送管路,各對(duì)應(yīng)一臺(tái)鍋爐。每臺(tái)爐的前后墻各設(shè)有兩個(gè)進(jìn)粉口。石灰石粉通過(guò)手動(dòng)檢修門(mén),經(jīng)過(guò)上下兩只變頻旋轉(zhuǎn)給料閥進(jìn)入噴射器,利用高壓羅茨風(fēng)機(jī)將石灰石粉吹入爐膛。倉(cāng)頂設(shè)備置于標(biāo)高18米層兩爐連接的水泥平臺(tái)上,主要有布袋除塵器、罐車(chē)進(jìn)料口、人孔等。為防止堵粉,粉倉(cāng)配有流化裝置,并配備相應(yīng)的新型三葉羅茨風(fēng)機(jī)、加熱器等附屬設(shè)備(見(jiàn)改造后系統(tǒng)圖)。
控制方式:給料閥遠(yuǎn)方DCS控制、變頻調(diào)速,并根據(jù)SO2排放量進(jìn)行手動(dòng)和自動(dòng)調(diào)節(jié)。羅茨風(fēng)機(jī)和其余操作系統(tǒng)就地操作。
監(jiān)視方式:石灰石粉儲(chǔ)倉(cāng)配料位計(jì),高低料位報(bào)警,石灰石輸送管道壓力高報(bào)警
本文以影響CFB鍋爐脫硫系統(tǒng)改造后影響設(shè)備、運(yùn)行的主要因素進(jìn)行了分析,并從設(shè)計(jì)、調(diào)試、設(shè)備、運(yùn)行等方面提出了具體的應(yīng)對(duì)措拖。
系統(tǒng)圖:
生石灰主要成分是氧化鈣。消石灰、熟石灰主要成分是氫氧化鈣。石灰石主要成分是碳酸鈣
石灰石品質(zhì)主要是指石灰石中CaCO3的含量、脫硫反應(yīng)活性及粒度分布等。目前,我國(guó)的CFB鍋爐用戶衡量石灰石品質(zhì)的指標(biāo)僅限于CaCO3含量和粒度分布,而對(duì)石灰石的脫硫反應(yīng)活性基本沒(méi)有指標(biāo)控制。
實(shí)際運(yùn)行中,如果投入CFB鍋爐的石灰石中CaCO3含量偏低,降低石灰石的脫硫效果;石灰石的最佳粒度分布是指大部分石灰石顆粒能夠參與爐內(nèi)循環(huán),并經(jīng)多次循環(huán)利用后隨煙氣或底渣排出爐膛。如果投入鍋爐的石灰石粒度過(guò)細(xì),石灰石耗量增加,其在回路中停留的時(shí)間達(dá)不到要求,將導(dǎo)致飛灰系統(tǒng)超負(fù)荷,由于存在未反應(yīng)的石灰石粒子,還會(huì)出現(xiàn)排灰的難題;如果投入鍋爐的石灰石粒度過(guò)大,石灰石耗量增加,床溫下降,降低鍋爐效率,大部分石灰石不能參與循環(huán),與高S02濃度煙氣接觸時(shí)間與接觸表面積均較小,而且由于CaCO3與S02、02反應(yīng)生成的CaSO4體積大于CaCO3,會(huì)堵塞煙氣中S02進(jìn)入石灰石內(nèi)部的通道,導(dǎo)致大部分石灰石未充分參與脫硫便從排渣口排出,也使石灰石的利用率降低。
1.1.2入爐煤煤質(zhì)
入爐煤熱量降低,在煤含硫量不變的情況下,折算硫分增加。鍋爐實(shí)際燃用煤質(zhì)如果偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì)太多,將會(huì)導(dǎo)致鍋爐及其輔機(jī)選型不合適,不能滿足機(jī)組正常運(yùn)行和環(huán)保排放要求。這樣,原設(shè)計(jì)的石灰石脫硫系統(tǒng)將無(wú)法滿足要求。
1.1.3石灰石輸送系統(tǒng)
石灰石粉具有硬度高、堆積密度大、顆粒離散性大和易吸水受潮結(jié)塊等特性,屬于較難輸送的物料。在石灰石輸送系統(tǒng)運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)以下問(wèn)題。
1.1.3.1粉倉(cāng)、緩沖倉(cāng)下粉不暢 ,石灰石粉在粉庫(kù)、緩沖倉(cāng)內(nèi)的停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、存放時(shí)間長(zhǎng),最終導(dǎo)致下粉不暢。另外,如果粉倉(cāng)密封不嚴(yán)或密封措施不當(dāng),容易造成粉庫(kù)內(nèi)漏,亦導(dǎo)致石灰石粉受潮結(jié)塊,影響下粉。
1.1.3.2爐前進(jìn)料管布置不合理易堵管,造成這種現(xiàn)象的主要原因是輸送氣源壓力不足引起,停止輸送還易受CFB正壓的爐料堵塞進(jìn)粉口。
1.1.3.3輸送管路堵塞 由于石灰石粉堆積密度和顆粒離散性較大,導(dǎo)致氣力輸送的懸浮速度梯度較大,給輸料管風(fēng)速和氣固比的選擇帶來(lái)困難,因此容易造成管道堵塞。另外,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意單一方向的水平管路輸送距離不宜過(guò)長(zhǎng),而且要盡量減少輸送管路的彎頭,不可避免時(shí)應(yīng)盡可能大半徑圓滑過(guò)渡;單根輸送管路對(duì)應(yīng)的分配器不宜過(guò)多,以免引起分配管路之間的差壓而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
1.1.4運(yùn)行參數(shù)
CFB鍋爐運(yùn)行參數(shù)對(duì)脫硫影響較大,脫硫反應(yīng)的反應(yīng)速度一開(kāi)始隨溫度升高而升高,在890~920℃時(shí)達(dá)到最佳值。之后隨溫度升高,反應(yīng)速度開(kāi)始下降。在更高的床溫下,CaSO4還會(huì)逆相分解出SO2,進(jìn)一步降低硫酸鹽化的化學(xué)反應(yīng)速度。
2.1鍋爐脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行措施
2.1.1脫硫系統(tǒng)操作建議按以下步驟進(jìn)行:
2.1.1.1在脫硫系統(tǒng)冷態(tài)調(diào)試之前,將進(jìn)入爐膛前的閥門(mén)解開(kāi)先進(jìn)行管道吹掃;
2.1.1.2系統(tǒng)空負(fù)荷試運(yùn)行時(shí)記錄石灰石風(fēng)機(jī)電流、輸料管壓力,應(yīng)重點(diǎn)檢查石灰石輸送管路是否正常。
2.1.1.3石灰石庫(kù)第一次進(jìn)石灰石后,進(jìn)行石灰石給料機(jī)出力標(biāo)定,繪制出力曲線。
2.1.1.4帶負(fù)荷期間,重點(diǎn)檢查石灰石風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,監(jiān)視石灰石風(fēng)機(jī)電流、輸料管壓力,輸料管壓力大幅增加或石灰石風(fēng)機(jī)聲音沉悶是石灰石輸送管路輸送不暢的前奏,應(yīng)及時(shí)降低給料機(jī)出力,吹掃管路,現(xiàn)象消除后重新投入運(yùn)行。
2.1.1.5初次帶負(fù)荷期間應(yīng)記錄石灰石給料機(jī)出力與SO2排放的對(duì)應(yīng)曲線,作為以后運(yùn)行時(shí)的調(diào)整參考。
2.2.2脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中的注意事項(xiàng)
2.2.2.1啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)給料閥前應(yīng)先吹掃管路,啟動(dòng)后注意觀察石灰石風(fēng)機(jī)電流和輸料管壓力,檢查其是否與系統(tǒng)空負(fù)荷調(diào)試時(shí)數(shù)值一致。
2.2.2.2啟動(dòng)給料閥,逐漸緩慢地增加給料機(jī)的出力至低出力運(yùn)行,監(jiān)視輸料管壓力,觀察SO2的變化趨勢(shì)。SO2開(kāi)始下降,方可緩慢加大旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速。
2.2.2.3停運(yùn)前,將上、下緩沖倉(cāng)內(nèi)的石灰石送空(緊急停機(jī)除外)。系統(tǒng)停運(yùn)后,打開(kāi)壓縮空氣吹掃10 min,防止管道內(nèi)石灰石粉殘留。
2.2.2.4加強(qiáng)入廠石灰石粉的品質(zhì)監(jiān)督,重點(diǎn)在于石灰石粉粒度和含水率,石灰石中碳酸鈣的含量和活性。
3.1鍋爐脫硫系統(tǒng)改進(jìn)措施
3.1.1石灰石庫(kù)高位布置、管道高位往低輸送不易堵管。
3.1.2做好石灰石脫硫系統(tǒng)的圖紙審查工作,盡量減少系統(tǒng)管閥和彎頭,克服石灰石輸送阻力。
3.1.3石灰石進(jìn)料口的選擇,盡量避免在CFB的密相區(qū)進(jìn)入,或者應(yīng)考慮增加輸送的風(fēng)壓和防堵裝置。
3.1.4優(yōu)化石灰石系統(tǒng)設(shè)備的選型,特別是旋轉(zhuǎn)給料閥和分配器。
3.1.5系統(tǒng)接入熱一次風(fēng),為系統(tǒng)烘干防止受潮引起堵管。
結(jié)束語(yǔ)
本文對(duì)CFB鍋爐脫硫系統(tǒng)改造后存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,并從設(shè)計(jì)、調(diào)試、設(shè)備、運(yùn)行等方面提出了解決對(duì)策,這將有助于CFB鍋爐脫硫系統(tǒng)選型、運(yùn)行調(diào)整和二氧化硫的達(dá)標(biāo)排放提供借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1] 能源與環(huán)境
[2] 鍋爐說(shuō)明書(shū) 東方鍋爐廠
文章作者:林文成 林順治